许长新 夏夕雯 胡亚军 梁广泉
(1.河钢集团矿业有限公司石人沟铁矿;2.河钢集团矿山设计有限公司;3.河钢集团滦县常峪铁矿有限公司)
石人沟铁矿-180m水平中央水泵房无人值守系统设计与应用
许长新1夏夕雯2胡亚军2梁广泉3
(1.河钢集团矿业有限公司石人沟铁矿;2.河钢集团矿山设计有限公司;3.河钢集团滦县常峪铁矿有限公司)
中央水泵房是地下采矿排水系统的核心,采场各水平涌水以及尾矿充填过程中的析出水等都汇集于此排出。传统生产过程中水泵启停完全依靠人工操作,劳动强度大,且不能科学、合理的调度排水量与排水时间,造成设备利用率低等问题。为此,石人沟铁矿设计并采用DCS控制系统,自动检测水泵运转过程中的各项参数及工作状态,实时反映至上位机,通过千兆以太网将各项参数传至监控中心,并可根据实际情况选择手动控制、远程控制、全自动控制,实现了集监控、显示、通信为一体的无人值守。实践证明,该系统运行稳定可靠,对保障矿山安全生产,降本增效有着重要的意义。
地下采矿中央水泵房无人值守DCS控制系统
矿山排水系统承担着排出井下涌水的重要任务,而其核心就是中央水泵房,排水系统能否安全、可靠、有效地运行,关系到整个矿井的生产与安全[1]。传统排水方式一般依靠人工操作,无法利用排水设备与仓容科学、合理的调配排水量与排水时间,而排水设备一般功率较大,耗电量多,普遍存在能耗大、效率低、生产成本高的问题[2]。石人沟铁矿-180m水平中央水泵房共有D450-60×7型17台离心泵,功率800kW,电压为6kV,水泵流量450m3/h,扬程420m,两泵共有一条排水管路,分内外水仓。为节约排水成本,开展了中央水泵房无人值守系统设计与应用,通过DCS控制系统实现了矿井排水的自动控制和地面远程监控:可根据水仓水位自动起停水泵,合理调配水泵运转,提高水泵利用率;设备运行的监测及故障报警,有效地保护水泵电机等设备,延长使用寿命,减少事故停机时间;改善了操作人员工作环境,提高劳动生产率,大大提高了排水能力,保障了矿井的安全生产;通过调整开停时间,合理避开了电力负荷高峰期,避峰填谷,降本增效[3]。
1.1系统组成
本系统通过对中央水泵房排水泵组及其控制柜、真空泵等设备及运行参量的自动检测,以图像、文字、数据等方式,实时反映系统工作状态,包括水仓水位、电机温度、轴承温度、正负压力等参数,并通过千兆以太网将这些数据传至地表调度监控中心,进行系统的实时监测、自动控制及设备报警,实现集监控、显示和通信为一体的无人值守系统[4-5],系统拓扑图见图1。
(1)构建由DCS控制的中央水泵房主排水系统,实现对设备及运行参量的自动检测与控制。
(2)构建地面调度监控中心,实现对水泵运行各项参数的实时监测及水泵工作运行画面的监控,以及对水泵启停的远程控制,达到中央水泵房无人值守、节能增效的目的[6-7]。
(3)井下DCS控制系统、供电系统双份冗余备份系统。
1.2工作原理
在中央水泵房设一台控制柜,控制器采用DCS控制,支持TCP/IP通讯协议,并可单独或无缝接入扩展到矿山综合自动化环网内。
数据的自动采集主要由DCS实现。通过传感器连续检测水仓水位,DCS的模拟量输入模块将水位变化信号进行转换处理,通过计算不同水位段单位时间内水位的上升速率,判断矿井的涌水量,从而控制排水泵的启停。电机电流、水泵轴温、电机温度、排水管流量等传感器与变送器,主要用于监测水
图1 中央水泵房控制系统拓扑图
泵、电机的运行状况、超限报警,以避免水泵和电机损坏。DCS的数字量输入模块将各种开关量信号采集到DCS中,作为逻辑处理的条件和依据,控制水泵的启停。
1.3运行方式
运行方式为手动控制、远程控制及全自动控制。
①手动控制,根据水仓水位或浮球状态,通过手动控制水泵的启停;②远程控制,通过调度监控中心的计算机控制水泵的启停;③全自动控制时不需要人工操作,系统的井下下位机DCS实时采集水仓水位状态,根据水仓水位情况,自动启停水泵,并根据每台水泵的运行时长合理安排水泵的运转,保证每台水泵的高效利用。下位机在正常运行过程中,脱离上位机的通讯仍能正常运行。
系统运行过程中,不论选择何种运行方式,均可实时将中央水泵房的各种参数、设备状态通过工业以太网传到地面调度监控中心。工作方式可由井下操作箱选择,并采用一键启停功能,见图2、图3。
选用美国OPTO公司DCS冗余控制系统两个相同的SNAP-PAC-S1作为控制器,一用一备,每个控制器配备一套24V线性直流电源开关,同时该DCS控制系统有一套冗余表决器,实时监测运行过程中的控制器,并按照流程要求对备用控制器实时参数同步计算运行。该控制系统选用的数字量、模拟量模块均可带电插拔操作,经详细计算模拟量输入点16个,数字量输入点47个,数字量输出点26个,具体所选模块型号见表1。
图2 一键启动流程操作程序
该操作界面内容丰富、形象、直观,操作简单、易懂,内容包括工艺流程模拟图、 设备开停状态、相应模拟量数值等,包括离心泵、传感器、执行机构等,同时,对离心泵提供了双层启动确认界面(见图4)。
图3 一键停止流程操作程序
对水仓液位值、温度值、压力值和振动值等进行趋势显示和分析(见图5);对于班组运行记录、离心泵运行时间进行自动数据统计(见图6),以便于报表分析。系统调出整幅实时数据画面的响应时间小于5s。
本系统从方案设计、施工图设计、DCS组装、现场改造到系统联动试车,以“不影响矿山排水系统正常运行、不破坏水泵房原手动操作系统、充分利用原有的设备设施节约成本”为原则。该系统调试成功之后,运行稳定可靠,实现了矿井排水手动控制、远程控制、全自动化控制和地面远程监控,水泵启动实现了一键启停,提高了水泵利用率,延长水泵使用寿命;采用避峰填谷措施,可大大减少用电量,每年节约电费约25万元;进入非汛期,排水系统采用“无人值守+定点巡视”方式,可取消岗位人员8人,每年可节约人力成本约40万元。
表1 DCS控制系统模块选型
注:生产厂均为Opto22。
图4 主控界面
(1)采用DCS控制系统控制水泵启停,并自动采集排水泵组及其附属控制柜、真空泵系统以及各运行参量的数据,实时的反映水仓水位、电机温度、轴承温度、正负压力等参数及系统工作状态。
(2)采集数据通过千兆以太网传至地表监控中心,以便实时监测及报警显示。
(3)运行方式为3种,可手动控制、远程控制及全自动运行,水泵启停采用一键启停功能。
图5 趋势变化
图6 数据统计界面
(4)系统经调试成功后,运行稳定可靠,提高了设备利用率,减少了人力资源成本,降本增效显著。
[1]王新环,周飞,张宏伟.一种煤矿井下中央水泵房的自动控制系统[J].煤矿机电,2012(3):88-92.
[1]程伦新.井下自动排水系统控制策略的研究[D].阜新:辽宁工程技术大学,2012.
[3]张锋.多级水泵房自动化排水控制系统设计[J].工矿自动化,2014,40(12):108-110.
[4]张浩,武希涛,刘增宝,等.自动化网络化技术在无人值守水泵房的应用[J].信息技术与信息化,2015(5):112-113.
[5]刘佳.煤矿井下中央水泵房远程无人监控系统[J].机械管理开发,2015,146(4):61-62.
[6]袁海军.中央水泵房无人值守及远程监控系统改造[J].技术与市场,2014,21(5):132-133.
[7]朱本超.井下中央水泵房集中控制系统的设计与研究[D].沈阳:沈阳理工大学,2011.
2016-03-18)
许长新(1970—),男,矿长助理,工程师,064200 河北省遵化市。