排烟温度对空气预热器压差影响的试验

2016-09-05 09:48张国滨
综合智慧能源 2016年7期
关键词:预器预热器挡板

张国滨

(华电潍坊发电有限公司,山东 潍坊 261401)



排烟温度对空气预热器压差影响的试验

张国滨

(华电潍坊发电有限公司,山东 潍坊261401)

针对氨逃逸率大的问题,华电潍坊发电有限公司降低了#1锅炉A送风机出力,减少了A空气预热器换热,将A空气预热器排烟温度提高至200 ℃以上,使积聚的NH4HSO4由固态转化为液态和气态,通过烟气将液态和气态的NH4HSO4带至下游,起到降低空气预热器压差的作用。通过试验可知,该方法理论上可行,同时还提出了提高排烟温度以降低空气预热器压差的方法。

硫酸氢铵;空气预热器;压差;堵塞;排烟温度

1 设备情况简介

华电潍坊发电有限公司(以下简称潍坊发电公司)#1锅炉是东方锅炉股份有限公司设计制造的亚临界自然循环汽包炉,配备中间储仓式制粉系统,利用乏气送粉。采用四角切圆燃烧,燃用高挥发分烟煤。锅炉型号为DG1025/18.2-Ⅱ4。共设2台美国CE公司制造的容克式两分仓回转式空气预热器(以下简称空预器),其参数见表1。

表1 空预器参数

2 试验目的及可行性

随着国家环保要求的不断提高,通过安装脱硝装置实现NOx排放质量浓度达标的燃煤电厂越来越多。利用氨气作为还原剂的脱硝方式,运行中氨气不能完全被反应,部分氨气必然发生逃逸,特别是实行NOx超低排放政策以来,氨逃逸率越来越大。逃逸的氨气与烟气中的SO3和水蒸气结合生成NH4HSO4,液态的NH4HSO4具有很强的黏性,能够捕捉烟气中的飞灰颗粒。当温度低于147 ℃时,NH4HSO4形成较硬的固态结合物,附着在空预器低温段蓄热元件上,堵塞空预器,影响脱硝机组的安全、经济运行。

2016年2月20日,由于堵塞,潍坊发电公司#1锅炉空预器压差逐渐升高,负荷300 MW(带供热工况下)时空预器压差达到5 kPa。空预器严重堵塞对机组升负荷造成了一定困难,同时也对锅炉经济、安全运行带来极大隐患。

NH4HSO4的气化温度为207 ℃左右,固化温度为147 ℃,其在不同温度下的物理特性如图1所示。当温度升高至147 ℃以上时,积聚的NH4HSO4由固态向液态和气态转化,气态或液态NH4HSO4易被烟气流带走,从而使空预器堵塞减轻,降低压差。空预器蓄热片为普通碳钢,变形温度为420 ℃,表面喷涂陶瓷的冷端蓄热元件爆瓷温度在300 ℃以上,因此,升温至210 ℃对蓄热片影响不大,理论上通过提高排烟温度来降低空预器压差的方法是可行的。

图1 NH4HSO4在不同温度下的物理特性

3 单侧空预器提高排烟温度试验的危险点

(1)空预器升温后整体膨胀变形,升温速率应控制尽量小,防止发生动静摩擦,造成空预器卡涩跳闸,以空预器电流波动情况结合就地摩擦声为监视依据。

(2)采用袋式除尘器的机组,在试验时应走旁路。

(3)调整风机出力时应缓慢进行,防止炉膛负压大幅波动。潍坊发电公司送风机为离心风机,利用变频器控制转速。若采用轴流式风机,在降低单侧风机出力时应做好风机失速抢风时的稳燃措施。

(4)为防止单侧送风机停运后发生倒风,送风机尽量不停运,关闭出、入口挡板保持运转,出、入口挡板关闭期间加强对送风机温度、振动的监视。

(5)注意监视吸收塔入口烟温和电除尘器参数,单侧排烟温度升高,但另一侧温度较低,整体不会造成吸收塔入口烟温升高过多。

(6)空预器冷端吹灰器保持连续运行,着火不好或飞灰含碳量较高的机组,尽量不进行试验,试验期间避免投油,防止油煤混烧造成尾部二次燃烧。

(7)试验时负荷降至55%额定负荷,若氧质量分数小于3%应继续降低负荷,防止B侧送风机过负荷。

(8)试验前粉仓保持高粉位,保留2台磨煤机运行,避免低负荷低粉位影响燃烧,减少不必要的操作。

4 A侧空预器提高排烟温度试验方案

2016年3月18日,进行降低#1锅炉A空预器压差试验,方案如下。

(1)试验前确保吸收塔入口喷淋泵工作正常。

(2)机组负荷在55%额定负荷左右时,停运#1锅炉空预器密封装置。

(3)关闭送风机出口联络挡板。

(4)A送风机变频方式运行,转速降至最低后通过关小A送风机入口挡板调整风机出力,同时缓慢增大B送风机出力,控制A侧排烟温升率在0.5 ℃/min,最大不超过1 ℃/min,排烟温度目标值为210 ℃。

(5)若排烟温度达不到目标值,继续关闭A送风机入口挡板,直至全部关闭。稳定运行1 h,记录排烟温度等参数。

(6)若排烟温度仍达不到目标值,关闭A送风机出口挡板,关闭过程中派专人观察A送风机的运行情况,出现风机振动大等异常情况则终止试验,恢复正常运行。

(7)若排烟温度超过210 ℃,手动开大A送风机入口挡板增加通风量,配合省煤器旁路挡板进行调整。

(8)若试验中空预器电流摆动至额定值或有明显摩擦声,则终止试验。

5 试验过程

2016-03-18 T 00:10:00,#1机组负荷降至180 MW,A侧空预器压差2.50 kPa,A空预器电流12 A。解除送风机跳闸联跳引风机保护,关闭A,B送风机联络挡板,逐渐降低A送风机变频器转速至最低转速,通过关小A送风机入口调节阀的方式控制A侧排烟温升率在0.5 ℃/min左右。01:30:00,关闭A送风机出口挡板。01:50:00,A侧排烟温度升高至200 ℃,A空预器电流波动至15 A左右,A空预器减速机振动明显增大,03:10:00,试验结束。整个试验过程历时3 h,A侧排烟温度最高升至206 ℃,稳定在200 ℃以上时间约80 min,试验结束后,A侧空预器压差降至2.35 kPa,压降约0.15 kPa。

6 试验结论

本次试验,A空预器压差降低未达到预期效果,原因主要有2点:一是A空预器排烟目标温度维持时间不够,因提高排烟温度后A空预器减速机振动增大,为防止A空预器跳闸,A空预器排烟温度200 ℃以上时间仅维持了80 min,积聚的NH4HSO4未能被充分加热气化挥发;二是A空预器堵塞严重,部分蓄热元件被完全堵死,烟气不流通。

空预器堵塞的原因是多方面的,利用提高排烟温度降低空预器差压的方式只适用于NH4HSO4造成轻微堵塞的初期阶段。

2016年4月3日,拆出A空预器蓄热元件后发现多数冷段蓄热元件已被完全堵塞,通过抽样化验,堵塞物质主要成分为NH4HSO4结合物。

7 结束语

华润电力曹妃甸电厂进行过类似试验,空预器压差明显降低,说明利用提高排烟温度使NH4HSO4气化挥发以降低空预器压差的方式是可行的,主要适用于NH4HSO4造成空预器堵塞的初期阶段,且在空预器压差小于2.50 kPa时效果较好。空预器堵塞严重时,因部分完全堵塞的蓄热元件几乎无烟气流动,采用该方法需对蓄热元件长时间加热,不仅损失机组电量,而且会加剧另一侧空预器低温腐蚀和堵塞,引起风机失速,影响机组安全,因此意义不大。

推荐另一种提高排烟温度以降低空预器压差的操作方法:通过就地手动缓慢关闭试验侧空预器出口二次风挡板,降低本侧送风量,从而达到提高排烟温度的目的,操作更简易,轴流风机也不易失速,对燃烧影响较小。

(本文责编:弋洋)

2016-04-11;

2016-06-19

TM 621.2

B

1674-1951(2016)07-0058-02

张国滨(1979—),男,山东寿光人,高级技师,从事集控运行方面的工作(E-mail:418288857@qq.com)。

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