曾庆和
大庆钻探工程公司钻井生产技术服务一公司
低压高渗调整井固井水泥浆体系研究与应用
曾庆和
大庆钻探工程公司钻井生产技术服务一公司
大庆油田针对调整井储层流体介质的变化可能带来的固井质量问题,分析了近年来调整井固井质量变化规律,试验研究了以喇嘛甸聚驱试验区为典型区块的储层流体水质特点,探索了影响调整井固井质量的主导因素,提出了防渗增强水泥浆体系的研究思路和配套措施,经过室内实验和现场应用,见到了较好效果。
固井;低压高渗;抗腐蚀;水泥浆
目前,油田开发已进入高含水后期三次加密调整和三次采油阶段,固井质量面临一系列新的问题。根据对调整井固井质量不合格井影响因素统计分析,发现高渗低压层做为主要影响因素所占比例已由“九五”期间的30%上升到“十五”期间的65%,说明高渗低压层已成为目前影响固井质量的主导因素。此外,在三次采油相对集中的喇嘛甸、北二区西块等区域内,固井质量较差,聚驱、三元复合驱等驱油介质对固井质量影响已初步显现。在固井质量检测方面,大庆油田采用了15天声变,使调整井固井面临着前所未有的矛盾。采用以往成熟的技术已无法解决这些问题。
2.1影响固井质量原因分析
根据统计检测结果统计,调整井固井质量异常层位发生了较大变化,主要表现是由低渗高压层转向高渗低压层。2000年以前,调整井固井质量易出现问题的井段主要集中在以S0~S2为代表的低渗高压层,约占非优质井总数的60~70%。2000年以后,在高渗低压层(S3、P1、P2)出现胶结异常的井则达到60%以上,而高压层作为主导因素所占比例明显减少。这说明影响固井质量的主要矛盾已经发生了转变。
2.1.1地层压力剖面结构发生了较大变化
调整井钻井区块地层压力总体上得到不断下降,表现在统计数据上的是各区块洗井钻井液密度的不断降低。在油层封固质量方面,高压层对固井质量影响的主导地位得到抑制,但低压高渗层对固井质量的影响全面显现。
2.1.2储层流体介质发生了变化
2000年以后,三元复合驱投入现场试验,聚合物驱油大面积推广。在三采试验区内,由于聚合物、强碱及表面活性剂的注入,地层流体介质发生了较大变化。与此同时,调整井高渗低压层固井质量问题比例不断上升,尤其在三采试验区内固井质量问题显得更加突出。
2.2高渗低压层对固井质量影响机理
2.2.1渗流作用
在固井施工时,对应高渗低压层井段的环空水泥浆柱在环空压差的作用下,水泥浆中的自由水会向高渗低压层中发生渗流,从而使水泥浆失水,失水量与环空压差及渗透率符合达西定律的渗流原则。
2.2.2腐蚀作用
主要发生在以聚驱、三元复合驱为主的三采试验区,由于新型驱油介质的注入,改变了地层流体的矿化度。以喇嘛甸地区注聚试验区为典型区块,分析了地质及地层压力特点,对该区块内水驱、聚驱注入液、采出液进行了水质分析。
用喇嘛甸地层水制备成腐蚀液。将哈尔滨A级水泥石试件在45℃下养护24h脱模,洗净表面油污,分别放入45℃的自来水和腐蚀溶液中浸泡2d、7d、15d、30d,对水泥石的耐腐蚀性能进行测试。实验表明,喇嘛甸地区地层水对水泥石存在腐蚀作用。从理论上分析,腐蚀主要有两种类型:一类是水的溶蚀,另一类是化学腐蚀,因此,水泥石的腐蚀均与组成水泥石基体中Ca(OH)2晶体的含量和水泥石自身的渗透率以及水质中Cl-、HCO3-、CO32-、SO42-等离子浓度密切相关,Ca(OH)2晶体越多,渗透率越大,水泥石被腐蚀破坏的速度越快。
3.1水泥浆体系优选思路
选择了具有增强作用和超细活化材料的DSP作为水泥浆体系的基础掺料,并加入一定比例的降失水剂、膨胀剂和其它调节剂,形成防渗抗腐蚀水泥浆体系。
3.2水泥浆配方优选实验
使用G级水泥作为基础材料,分别添加不同比例的DSP,检验水泥浆的抗压强度和渗透率指标。
实验表明,随着DSP加量的增加,水泥石的抗压强度相应提高,渗透率降低,当DSP加量超过15%后,抗压强度、渗透率变化很小,水泥石基本不渗透。因此,确定DSP的加量确定为为15%。
为确保水泥浆具有较好的流动性,较低的失水,较短的水泥浆过渡时间等,优选了降失水剂。该降失水剂可迅速溶解并吸附在水泥颗粒上,改变水泥颗粒表面的物理化学性能,形成一种以水泥颗粒为节点的网状聚集体,在颗粒表面迅速覆盖孔道形成致密滤饼,可将水泥浆的API滤失量降至50ml以下,具有显著的降失水及防窜效果。
3.3水泥浆体系性能及特点
利用DSP以及相应配套的降失水剂、膨胀剂和调节剂,在45℃的温度下,进行了水泥浆综合性能评价,可以看出,防渗抗腐蚀水泥浆体系具有稠化时间短且可调、游离液为零、API失水量低,水泥浆流变性能良好、水泥石抗压强度高、渗透率低、体积微膨胀等优点,有利于防腐、防窜。
3.4现场应用情况
应用防渗抗腐蚀水泥浆体系在喇嘛甸地区试验12口井,固井质量优质8口,合格4口。
对比48h声变质量和15d延时声变质量,喇9-斜PS1622井固井质量从48h的合格到15d的优质,其它井固井质量没有发生明显的变化;但胶结异常井段有减少趋势,BI值基本维持不变,表明防渗抗腐蚀水泥浆体系起到了有效作用。这是因为该水泥浆体系能够在水泥石表面形成保护膜,阻止了地层流体对水泥石的侵蚀,同时由于水泥石的微膨胀作用,弥补了微间隙和微裂缝,有利于15天声变质量维持稳定或变好。
根据调整井高渗低压层固井质量难点和三次采油阶段聚驱、三元复合驱条件下地层流体特点,开发并应用了防渗抗腐蚀水泥浆体系,试验应用了G级高抗硫水泥,初步见到了效果。
(1)在聚驱、三元复合驱条件下,由于强碱、表面活性剂、聚合物等强力驱油介质的注入,进一步改善了储层孔隙度和渗透性,加剧了渗流作用和腐蚀性流体对固井质量影响。
(2)地层流体中SO42-、CO32-(或HCO3-)等对水泥石具有腐蚀作用,其原理是消耗Ca(OH)2,增加了水泥石的孔隙,增大了水泥石的渗透率,降低了抗压强度。
(3)增加水泥石的致密性可以有效的提高水泥石的抗腐蚀能力,使水泥环在井下易腐蚀流体环境下能够保持持久的稳定,有利于防止延时测声变质量的衰减。
曾庆和(1966-),男,2004年毕业于大庆石油学院石油工程专业,长期从事固井生产、项目管理、设备管理和技术研究工作,现任大庆钻探工程公司钻井生产技术服务一公司设备管理部副主任。