孙忠亮
摘 要:主井提升机不仅是矿井的关键,还是重大安全设备之一,用来提升矿物,相当于矿井系统设备的咽喉。在生产过程当中,占据的地位非常重要,矿井的正常安全生产和生产效率跟它息息相关,矿用生产是不分白昼的连续作业,即使是短时间的停机维修,也会给生产带来很大损失。所以,设备的安全可靠运行就突出重要。
关键词:提升机;生产能力;提高效率
中图分类号: TD633 文献标识码: A 文章编号: 1673-1069(2016)20-184-2
0 引言
河北尧安矿业有限公司丰达煤矿设计生产能力60万吨/年,主井立井提升,担负全矿井煤炭提升任务,提升高度435m。提升机型号2JK-2.5/20E,配用电机型号YR450-8,额定电压6kV;减速机型号ZZL710,速比20 ;最大提升速度4.78m/s,装备一对4吨标准箕斗。主立井因实际提升能力不能满足60万t/a,因此对主井提升系统进行改造,改造后满足设计产能力为60万吨/年。
1 改造说明
1.1 改造原因
在改造之前,原系统为交流异步电动机转子串电阻调速系统,通过切除转子电阻进行调速,此种电控系统存在很多的不足之处:
①依靠档位调节速度,调速不连续,运行中机械振动大,制动不安全。
②启动及换档时冲击电流大。
③调速时大量的电能消耗在电阻上,不但浪费严重,也造成工作环境的恶劣。
④系统结构复杂,维修量大。
⑤耽误生产。矿井是连续24小时工作,生产量大,任务繁重,由于电控系统落后,即使是短时间的维修,也会给生产带来损失。
1.2 改造后优越性
交流变频技术发展得越来越成熟,变频调速性能的优越性渐渐提升。
越来越多的交流矿井提升机开始采用以变频器为核心的调速系统,彻底淘汰了沿袭几十年的交流绞车转子串电阻分级调速的模式,使提升机达到平稳、安全、可靠的运行状态。严重的避免了机械磨损,较大的防止了机械冲击,减少机械部分维修的工作量,使提升机械的使用寿命明显延长。采用变频控制的提升机,基本可以获得与直流电机相同的调速和制动性能。
为此,通过详细技术论证与调研,结合本矿具体情况,对主井提升机采用转子变频技术改造。转子变频调速说的是将成熟的低压变频技术应用于高压电机调速,是一项最新科技成果,其不仅融和了当代最先进电力电子技术、交流调速技术还融合了微机控制技术,尤其是其独有的以转子控制定子和以低压控制高压技术,具有其他调速方案不可替代的优越性。
转子变频的优点:
①可以用低压变频器来控制高压电动机的转速。
②所需逆变器的容量较小,通过转差功率回馈至电网(或电动机),做到大大节约电能。
③原理结构简单明了,使用的低压IGBT的数量远远少于高压定子侧变频装置的中压IGBT,更不需要配置大容量电抗器,大大降低了故障率。
④普通串级调速与之相比,不仅功率因数较高,而且谐波较小。
⑤配以制动单元及制动电阻,实现提升机四象限运行。
⑥具有闭环矢量控制。
⑦可调斜率的加减速度给定值设定。
⑧启动防冲击的“S”化曲线给定。
⑨预置起动力矩,防止起动时容器倒转。
⑩保护功能:有过流、过压、欠压、过速、堵转、绝缘检测等几十种。
2 改造内容
2.1 更换提升主电机、减速机
原主电机型号:YR450-8
参数:功率 480kW 定子电压 6kV 定子电流 52A
转子电压 689V 转子电流 360A 转速 735rpm
新主电机型号:YR500-8
参数:功率 500kW 定子电压 6kV 定子电流 52A
转子电压775V 转子电流 400A 转速 735rpm
原减速机型号:ZZL710 速比20
新减速机型号:ZZDP710I 速比20
2.2 安装变频电控系统一套
原提升电控系统为高压串电阻调速系统,改造新增加转子变频调速系统一套,与原电控系统可进行切换使用。改造后正常运行使用转子变频电控系统,遇有变频系统出现故障,可切换至原串电阻系统临时运行,确保不影响煤矿的正常生产。对提升电控的控制系统部分进行改造,增加由PLC控制变频系统正常运行的各类输入输出接口,并实现两套电控系统之间的切换及闭锁功能,让变频调速系统与原调速系统并存,互为备用,随时可以切换,确保提升机电控系统具备可靠性、经济性、精确性、兼容性、高效性等功能特点。
改造后保留串电阻电控系统,新增一套转子变频设备,正常使用采用变频设备,变频故障时,可切换到串电阻系统,然后对变频系统进行维护。变频设备具体配置如下:
①在操作台增加一套型号为FX2N-32MR的PLC,并配以必须的模块,使设备满足国家要求的双线制标准。对原有控制系统进行升级,重新编写PLC控制程序,完善安全保护系统。
②增加一套变频系统配置。
切换柜:用于串电阻设备和变频设备直接高压端和电阻端的切换。
整流变压器:增加一台主整流变压器,用于给变频器主回路供电使用。
自耦变压器:用于变频器输出到电机端的滤波并抬高电压,使之符合电机额定要求。
变频器:采用压频比转子变频技术,驱动电机正常使用。
2.3 安装信号自动装卸载一套
改造前与改造后提升机技术特征对比见表1。
表1 改造前与改造后提升机对比表
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3 主井提升设备改造后校验
主要设计依据:
提升能力 60万t/a
提升高度 435m
箕斗型号 一对4吨标准箕斗
箕斗质量 3171kg
箕斗载重 4000kg
结论:经验算在工作状态,结构承载力、井架整体稳定性满足安全要求,应该增强分肢,使用时严禁超载。
4 改造后效果
4.1 增加了整个电控系统的安全性,以及系统运行的连续性
为满足安全生产,系统改造保留了原有的串电阻电控系统,让变频调速系统与原调速系统并存,互为备用,随时可以切换,在变频系统出现不可短时恢复的故障时,可马上切换到串电阻系统运行继续提升,不影响生产,待故障排除完成后再切换回变频系统正常运行。
4.2 实现节能效果
原串电阻系统调速方式,是利用控制器对串入转子回路中不同阻值的电阻进行组合,达到调速目的,缺陷明显,主要反映效率非常低,它以增加转差功率的消耗来换取转速的降低。转速越慢,效率越低,大部分功率被转换成热能而消耗掉。采用变频调速控制则很好地解决这个问题。变频调速是通过改变定子供电频率来达到电机调速的目的,无论转速高低,其机械特性基本上与自然机械特性平行,所消耗的转差功率都基本不变,因此效率很高,有着明显的节电效果,且调速的平稳性大大提高。在节能、减少维修等方面取得了明显的经济效益。
5 总结
通过这次主井提升机改造工程,增加了主井的提升机的提升能力,并且将提升机电控更换为更先进的变频提升技术,全能够符合国家关于提升电控的要求,而且达到了节能高效的效果,使提升系统更为安全、可靠、高效。