低温EDTA清洗工艺在纯燃机电厂的应用

2016-06-16 01:01费华春
综合智慧能源 2016年3期

费华春

(江苏华电戚墅堰发电有限公司,江苏 常州 213011)



低温EDTA清洗工艺在纯燃机电厂的应用

费华春

(江苏华电戚墅堰发电有限公司,江苏 常州213011)

摘要:针对江苏华电戚墅堰发电有限公司使用纯燃机的现状,决定采用低温乙二胺四乙酸(EDTA)清洗工艺进行锅炉的化学清洗。详细介绍了EDTA清洗工艺流程,清洗和钝化一次完成,能大量减少废液排放并缩短清洗时间,清洗效果良好。最后指出了清洗中需要注意的问题。

关键词:纯燃机电厂;化学清洗;乙二胺四乙酸(EDTA);清洗工艺

0引言

江苏华电戚墅堰发电有限公司隶属于中国华电集团公司,始建于1921年,是苏南第一发电厂,当时发电设备额定总容量为6 400 kW。1992年,由国家和地方共同集资建成2台200 MW机组。2008年,公司积极响应国家“上大压小”的政策,关停了2台200 MW燃煤机组。燃煤机组关停后,2001年公司扩建了2套390 MW的燃气-蒸汽联合循环机组,并于2005年年底投入生产运行。依托“川气东输”工程,2011年年底,2台220 MW燃机-蒸汽联合循环热电联产项目顺利建成投产。

2012年年初,该公司启动F级2×400 MW级燃机二期扩建工程,目前扩建工程的#3,#4机组已进入锅炉清洗和冲管阶段。该公司原来有燃煤机组时,锅炉酸洗采用盐酸清洗工艺,废液排放至灰场,经灰场与碱性灰水反应并沉淀后,通过回水泵返回电厂,作为冲灰水循环使用。煤机关停后,灰场一直在使用,所以E级燃机和9F燃机锅炉酸洗时均采用盐酸清洗工艺。灰场被政府回收利用后,酸洗废水只能由酸洗单位负责收集处理,如采用传统清洗工艺,废液量太多,无法进行处理。经调研并多次讨论,决定采用低温乙二胺四乙酸(EDTA)清洗工艺,清洗废液量少且可以进行回收处理。

1机组概况

1.1锅炉主要参数

锅炉型号,NG-M701F4-R;制造厂,杭州锅炉集团股份有限公司;形式:三压、再热、卧式、无补燃、自除氧、带紧身封闭钢架、自然循环燃机余热锅炉。

1.2锅炉保证工况下主要参数

(1)高压部分。最大连续蒸发量,295.003 t/h;蒸汽出口压力(绝对压力),12.560 MPa;蒸汽出口温度,567.8 ℃。

(2)再热部分。最大连续蒸发量,354.732 t/h;蒸汽出口压力(绝对压力),2.960 MPa;蒸汽出口温度,568.0 ℃;冷再热蒸汽流量,283.586 t/h;冷再热蒸汽温度,378.2 ℃。

(3)低压部分。最大连续蒸发量,52.933 t/h;蒸汽出口压力(绝对压力),0.423 MPa;蒸汽出口温度,243.2 ℃。

(4)中压部分。最大连续蒸发量,71.103 t/h;蒸汽出口压力(绝对压力),3.080 MPa;蒸汽出口温度,289.9 ℃。

2化学清洗的目的

通过余热锅炉的化学清洗,可清除受热面的腐蚀结垢及油污等,提高锅炉热效率,改善机组水汽品质,为锅炉冲管及整套启动创造良好的条件,使锅炉在启动阶段的水汽质量能在较短时间内达到正常运行标准,从而大大缩短新建机组从启动到正常运行的时间,保证机组的安全运行。

3化学清洗范围、水容积及化学清洗工艺

化学清洗范围包括凝结水管道,透平冷却空气系统(TCA)管道,给水泵出入口管道,高、中、低压省煤器,高压汽包,中、低压汽包,高、中、低压蒸发器及其系统管道。化学清洗水容积见表1。

化学清洗介质采用EDTA铵盐,清洗、钝化一步完成。

4化学清洗系统回路

化学清洗采用动态循环方式,根据不同的清洗阶段,清洗回路划分如下。

表1 化学清洗水容积 m3

(1)Ⅰ回路:清洗箱→清洗泵→低压省煤器→低压汽包→低压蒸发器→临时管道→排放清洗箱→清洗泵→中压省煤器→中压汽包→中压蒸发器→临时管道→排放清洗箱→清洗泵→高压省煤器→高压汽包→高压蒸发器→临时管道→排放。

(2)Ⅱ回路如图1所示。

图1 Ⅱ清洗回路

其中,Ⅰ回路主要为水冲洗回路,Ⅱ回路为化学清洗循环回路。

5化学清洗过程

5.1余热锅炉水冲洗

2015-10-07 T 09:25:00,开始向余热锅炉低压系统上水;10:20:00,低压系统上满水,开始向中压系统上水;10:40:00中压系统上满水,开始向高压系统上水;11:10:00,3个系统取样水质目测浑浊有杂质,整炉放水。为了加大排水流量,用清洗泵带压排放。

2015-10-07 T 15:20:00,排放结束,开始向低压系统上水,上满水后关闭汽包排空门带压冲洗,先冲洗省煤器疏水再冲洗蒸发器;17:15:00,出水澄清无杂物,开始冲洗高压系统;18:50:00,高压系统出水澄清无杂物,开始冲洗中压系统;19:40:00,中压系统冲洗出水澄清,循环冲洗;20:00:00,停清洗泵整炉排水,冲洗结束。

2015-10-07 T 22:30:00—2015-10-08 T 02:50:00,向余热锅炉中高压系统上水,循环后停清洗泵。2015-10-08 T 13:30:00,安装、调试、监理人员及业主共同用内窥镜检查省煤器中间集箱,干净无杂物,冲洗合格。

5.2余热锅炉升温试验

2015-10-10 T 09:50:00,建立中高压系统循环;14:00:00,开始投辅汽进行加热,边加热边向低压系统上水;18:00:00,回液温度达到62 ℃,升温结束。

5.3余热锅炉的低、中、高部分EDTA清洗

2015-10-08 T 18:00:00—22:50:00, EDTA清洗液配完,共用EDTA 20.0 t,清洗液中EDTA的质量分数为5.99%,pH值为9.12。22:50:00,系统开始进EDTA清洗液。

2015-10-09 T 02:35:00, EDTA药液进完;03:00:00,系统回液中EDTA的质量分数为 4.31%,回液温度为71 ℃,投监视管及腐蚀指示片;06:00:00, 剩余清洗液中EDTA的质量分数为3.87%,铁离子质量浓度为1 008 mg/L,回液温度为92 ℃,清洗开始计时。

2015-10-09 T 19:00:00—23:00:00,连续5次取样,分析数据基本相同,铁离子质量浓度为3 472 mg/L,剩余清洗液中EDTA的质量分数为2.92%,pH值为9.02,回液温度为105 ℃。有关人员对监视管进行检查,取腐蚀指示片称重,监视管清洗干净,EDTA清洗结束,钝化开始计时。

2015-10-10 T 02:00:00,停清洗泵,开始排放清洗液,10:00:00排放结束。清洗过程中,对各给水泵入口管道及TCA系统通过阀门的开、关操作进行间断式清洗,同时对系统进行了串联与并联的切换,增加了单个系统清洗的流速,确保每个蒸发面都能够彻底清洗干净。

EDTA清洗期间,全铁离子质量浓度变化情况如图2所示,清洗液中EDTA的质量分数变化情况如图3所示。

6化学清洗结果及评价

(1)汽包内腐蚀指示片平均腐蚀速率为0.805 9 g/(m2·h),监视管内腐蚀指示片平均腐蚀速率为0.414 1 g/(m2·h)(标准要求平均腐蚀速率≤8 g/(m2·h))。

图2 清洗期间全铁离子质量浓度变化情况

图3 清洗期间清洗液中EDTA的质量分数变化情况

(2)汽包内腐蚀指示片平均腐蚀总量为16.11 g/m2,监视管内腐蚀指示片平均腐蚀总量为7.04 g/m2(标准为平均腐蚀总量≤80.00 g/m2)。

(3)清洗下的垢量计算(不包括沉渣)。以清洗结束前最后3次取样测得的清洗废液中全铁离子的质量浓度的平均值进行计算,清洗容积按实际废液量417 m3计,本次清洗可溶垢量为1 998 kg。

(4)检查监视管,表面已完全清洗干净,金属表面已形成致密、均匀的钢灰色钝化膜,无点蚀及二次锈,省煤器管残余垢量为4.55 g/m2,蒸发器管残余垢量为4.72 g/m2,达到优良标准。

(5)检查汽包,内表面已完全清洗干净,低压水位分界线清晰、明显,钝化膜良好,对汽包内沉渣进行了人工清理。

(6)割开省煤器中间集箱并用内窥镜检查,省煤器管已清洗干净,钝化膜均匀、致密、完整;检查蒸发器下联箱,表面已完全清洗干净,无残留物,钝化膜均匀、致密。

本次化学清洗效果良好,符合《化学清洗质量检验评定表》的相应要求,经各方面人员检查评价,优良率为100%,总评为“优良”。

7化学清洗过程中发现的问题及建议

(1)锅炉清洗后,应按DL/T 794—2001《火力发电厂锅炉化学清洗导则》的规定,在20 d内投入运行,否则应进行防腐保护。

(2)汽包及下联箱有少量未完全溶解的铁氧化物,进行人工清理后方可恢复。

(3)建议在机组启动前加强高、中、低压系统的水冲洗。为保证冲洗效果,冲洗前期打开省煤器疏水管先冲洗,在冷态冲洗结束时可使用邻炉加热进行热水冲洗,同时应加强点火后的热态冲洗。

8结束语

采用低温EDTA清洗工艺,可减少废液排放并缩短清洗时间,对电厂的环保工作不会产生任何影响,可为其他纯燃机电厂在选择清洗工艺时提供借鉴。

(本文责编:刘芳)

收稿日期:2015-11-24;修回日期:2016-03-08

中图分类号:TM 611.31

文献标志码:B

文章编号:1674-1951(2016)03-0029-03

作者简介:

费华春(1965—),男,江苏常州人,高级工程师,从事发电工程技术及检修维护工作(E-mail:13951222703@139.com)。