Orient Super卷筒纸胶印机大修纪实

2016-05-30 12:42:30郑强
印刷技术·数字印艺 2016年1期
关键词:大修齿轮箱离合器

郑强

我厂一台重要的印报设备——Orient Super卷筒纸胶印机(以下简称“东方机”)使用至今已有十多年了。最近这两三年里,其陆续出现了套印不准、浮现墨杠等影响印刷产品质量的印刷故障,折页机运转也不顺畅。为了解决这些设备问题,我厂对东方机进行了为期15天的大修,主要针对印刷主机、折页机进行了全面的修复和升级。大修后,东方机的生产使用性能得到了显著的提高,维修工作达到了预期效果。

本文是以大修期间的工作记录为基础,加以归纳和总结而成,详细介绍了大修工作的实施过程。

印刷主机的维修

印刷主机,即一个双面四色印刷塔。对其的维修主要分为以下几个步骤。

1.主机外围零部件的全面拆卸

第一步,拆卸主机的传动皮带护罩、操作面护罩、传动面齿轮箱护罩、各齿轮箱中的油管。

第二步,先将润版液水槽、进水管、回水管、挡水板拆下,然后将印刷胶辊取下清洗、检查。

第三步,拆卸传动皮带(同步带)及皮带轮。为了减少后期的套印调试时间,可以在传动皮带及皮带轮上作标记。接着,拆下各塔(一个印刷塔分为S1、S2、S3、S4四个色组,各色组分别简称为1塔、2塔、3塔、4塔)的传动轴,并作标记。

第四步,拆卸各塔印刷滚筒上的传动齿轮(预先作好啮合标记),清洗、检查各齿轮及联接键,并处理损坏的零部件。

2.印刷滚筒的拆卸

东方机各塔的反版印版滚筒是印刷压力调试的基准,其偏心套不会产生偏心位移。因此偏心套与墙板孔的磨损很小。在确认滚筒体没有严重损伤的情况后,我们决定不拆卸各塔的反版印版滚筒。

由于经常进行印刷压力调试的缘故,东方机各塔的正版印版滚筒、正反橡皮布滚筒的偏心套与墙板孔的磨损都很严重,这会导致印刷产品出现套印不准的印刷质量问题。因此,需要拆下这些滚筒,以便进行偏心套和墙板孔的修复工作。

滚筒拆卸过程:首先利用东方机4塔墙板上的吊装螺纹孔固定滚筒吊装架、安装吊装葫芦、固定钢丝绳。然后,按照正版印版滚筒、正版橡皮布滚筒、反版橡皮布滚筒的顺序,分别拆下滚筒偏心套和轴承,吊装出4塔各印刷滚筒。接着,吊装架不动,向下放吊装葫芦,依次将3塔、2塔、1塔的各印刷滚筒吊出。

滚筒拆卸完后,清洗、检查各滚筒体的表面及轴承位。由于各滚筒体没有严重的损伤,故不对滚筒体进行修复。

3.滚筒偏心套的维修处理

东方机各塔的正版印版滚筒偏心套与相对应的墙板孔磨损并不严重,故不进行维修处理。

检查各橡皮布滚筒偏心套对应的墙板孔尺寸,并做好记录(作为修复依据)。根据各墙板孔的磨损情况,制定偏心套的加工尺寸。清洗、检查拆卸下来的滚筒轴承,保留可以使用的轴承。清洗、检查偏心套,将可以使用的偏心套编号保留,对其余的偏心套送外加工。在等待偏心套回厂的时间里,处理折页机故障(后面有叙述)。

拆卸各塔反版印版滚筒操作面一侧的偏心套及轴承。清洗偏心套,检查并更换滚筒轴承。轴承加热后,安装到滚筒上;偏心套加注润滑脂后,安装到滚筒上。拆卸各塔反版印版滚筒传动面一侧的偏心套及轴承。清洗偏心套,检查并更换滚筒轴承。将轴承和偏心套加注润滑油后,安装到滚筒上。

4.处理墨路、水路、纸路

在外加工偏心套没有回厂前,对墨路、水路进行检修工作:更换墨斗辊、墨刀片、网纹辊、串水辊、毛刷辊及毛刷、靠版水辊和靠版墨辊(着水、墨辊)的离合偏心转置(凸轮和外罩)、串水辊和串墨辊的铜套,检查并清洗串水辊和串墨辊的传动装置,修复润版液水槽,更换过纸辊及其轴承。

5.修复偏心套所在的墙板孔

外加工偏心套回厂后,经检验正常后再配对编组。根据偏心套的外圆尺寸,对磨损后的墙板孔进行复圆处理(针对墙板孔的磨损情况,可采用研磨、镗孔等修复方式)。墙板孔修复后,装上偏心套,进行转动检验。

6.安装各塔的印刷滚筒

安装滚筒前,疏通各塔操作面一侧的润滑脂管路,并更换损坏的油管;疏通各偏心套后盖上的油道和回油孔;加热轴承,偏心套加注润滑油、脂。

按照反版橡皮布滚筒、正版橡皮布滚筒、正版印版滚筒的顺序,依次从1塔到4塔安装印刷滚筒。每一塔滚筒安装好后,在其上面铺隔离层,防止掉落物体砸伤滚筒体表面。

印刷滚筒安装完后,对4个正版印版滚筒的偏心套定位孔进行加工处理,使这些偏心套可以进行一定量的偏心位移。这样,就能够更好地调整正印版滚筒与正橡皮布筒之间的压力。

7.安装传动零部件

第一步,安装各塔印刷滚筒上的传动齿轮,改进打版齿轮(周向打版机构)的联接方式。

第二步,安装各塔的传动轴,调试齿轮啮合间隙,并对好标记。

第三步,安装各塔齿轮箱中的油管和油泵。

第四步,按照标记安装传动皮带及皮带轮。

第五步,在齿轮箱中加注润滑油。

第六步,安装传动皮带护罩、传动面齿轮箱护罩。

8.油路、气路的检查维修

将各塔操作面一侧的润滑脂管路全部安装到位,全面检查供油情况,更换损坏的油路分支器。

检查、更换损坏的气管、气缸、电磁阀、调压阀。

9.印刷主机调试

调试印刷滚筒压力。

安装印刷胶辊,并调试胶辊压力。

安装润版液水槽、进水管、回水管、挡水板。

主机传动离合器的维修

1.离合器的拆卸

首先,将离合器与主机、主电机的联接螺钉拆下,取下离合器。接着,拆卸离合器的轴承端盖,分别取下离合器的两个传动轴和离合拨叉。最后,拆下传动轴上的轴承(其中有双列自动调心轴承,需要小心拆卸)。

2.离合器的检查和安装

清洗、检查离合器的零部件并更换轴承,安装传动轴及轴承端盖(注意调整轴承游隙)。传动轴装好转动灵活后,将离合器放在底座上。

离合器调试到水平状态后,将离合器与底座、主机及主电机联接好。确定离合器离合顺畅、转动平稳后,在其中加注润滑脂。

折页机的维修

针对我厂折页机的具体情况,我们重点进行了如下工作:检查和维修传动齿轮箱,检查、更换扎针(挑针)、夹板等部件,安装堆积机的输纸板。

1.传动齿轮轴的拆卸

拆下齿轮箱护罩后,取出油路管件;松开传动轴上的同步带,取下带轮。松开折页机离合装置后,拆除传动轴。拆下折页机侧齿轮箱护罩后,拆除离合器装置及其固定轴。

2.检查及更换折页机各轴承

首先清洗、检查裁切和折页滚筒、叼纸滚筒(夹板滚筒)的支承轴承,确认没有损伤后加注润滑油、脂。然后,检查各传动齿轮轴上的轴承,并更换损伤的轴承。最后,检查并更换导纸辊的轴承。

3.处理齿轮的传动故障

制作裁切和折页滚筒轴颈上的联接键,安装滚筒齿轮(注意防止齿轮与滚筒在运转中产生径向的相对位移),调整侧齿轮箱中的齿轮啮合间隙。

4.安装传动齿轮轴

首先安装离合装置及其固定轴、传动齿轮轴(已经将离合装置与齿轮轴的联接方式由花键联接改为平键联接,减少了花键磨损对齿轮传动的影响)。接着,调整各齿轮对的啮合间隙。然后,安装传动轴上的同步带及其带轮。最后,安装油路管件和侧齿轮箱护罩。

5.更换裁切和折页滚筒上的扎针、夹板等部件

更换并调试扎针部件、夹板部件,调试折刀、锯刀。

6.安装折页机到堆积机的输纸板

我厂在东方机大修期间,专门购置了堆积机作为配套的新型出报装置。为此,拆除原东方机的收页机,将其前输纸板与折页机相连;利用折页机的输纸带带动输纸板向堆积机传送报纸。

7.折页机调试

在传动齿轮箱中加注润滑油,安装齿轮箱护罩。调试折页机。

输纸机的调试

针对纸路运行不太平稳(纸带进入主机时,一边紧、一边松)的实际情况,检测并调试输纸机与主机的平行度,使纸带能够平稳进入主机。

东方机大修后的调试与验收

1.大修后的调试

在大修后的试运行期间,调试各印刷滚筒的印刷压力、水墨胶辊的压力,调整水墨量、校准套印、调试报纸出页状况。

2.大修后的故障处理

大修后,对出现的故障进行了如下处理:修复墨斗的墨挡板、处理传动齿轮箱的油路故障、解决滚筒离合压问题、解决主机离合器异响问题、调整折页机夹板部件的交接状况。

3.大修后的验收工作

东方机大修结束后,厂部的相关人员认真进行了大修的验收工作,其中包括:大修评估、大修零配件的出入库项目复检、大修费用的结算、大修验收报告的签订、大修的后续维保任务。

总结

这次大修如期结束后,东方机开机印刷的报纸质量得到了显著提高,整机负荷减小、操作调试更为准确到位,厂部有关人员都对维修效果感到满意。经过这次大修,笔者也更深入地了解和掌握了同类印报设备的性能和特点。

在此,笔者结合自己的经验,简要谈一谈印报设备大修时的注意事项。在大修工作进行的前期阶段,厂部人员需要根据设备的具体情况制定大修计划(包括维修项目、维修费用、维修时间等),同时针对有些需要拆机后确定的维修项目制定大修备选方案。

在实施大修的过程中,大修相关人员需要遵循一个原则:超前维修计划,完善后期调试。前期的维修工作应该超前于维修计划,这样当后期调试出现多种问题时,我们才有充足的时间去解决,也会相应地提高大修效果。对于重要的维修项目,相关人员应该集思广益、多方论证,共同合作完成,以确保维修质量。至于维修零配件的出入库和维修资金的使用,各方人员一定要积极参与,严格履行相关的登记、复检和结算手续。

在大修后的调试过程中,可以在设备主要问题得到解决并开机印刷后逐步处理故障,完善设备性能。

印报设备的大修,是一项重要而复杂的工作,但只要我们按照规律积极地通盘考虑、认真对待,就一定能圆满地完成任务,让设备重新焕发青春和活力,为企业的发展贡献力量。

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