小断面隧洞光面爆破设计控制超欠挖量

2016-05-30 05:17彭健陈登甫
水能经济 2016年11期
关键词:试验

彭健 陈登甫

【摘要】输水隧洞为小断面隧洞,开挖初期光面爆破效果不理想、超欠挖现象严重,严重影响了开挖掘进的质量、安全和进度要求。本文对输水隧洞开挖存在的问题、原因查找分析及光面爆破参数选择、设计、试验、效果进行总结。

【关键词】光面爆破;超欠挖量;试验

1、工程概况

本工程输水隧洞全长3.45km,洞轴线穿过4套地层,上覆山体厚度2m-324.6m。围岩以Ⅲ、Ⅳ类为主,岩性为中厚~巨厚层状白云岩,强风化,岩体局部破碎,裂隙发育,边墙、顶拱极易坍塌,存在失稳现象。隧洞断面为马蒂形,开挖断面尺寸3.3m×3.6m,洞挖石方量40635m3。

2、开挖存在问题和原因分析

输水隧洞掘进初期光面爆破效果较差,经实测,部分超挖量超过40cm,欠挖量高达30cm,顶拱部分甚至出现过平顶,两茬炮间台阶部分达到20cm。

经过调查研究发现以下原因造成了超欠挖:炮眼布设不合理,凭经验打眼,爆破效果时好时坏;轮廓线放样时粗心大意,有不放轮廓线或不准确放轮廓线存在,致使错误布置轮廓线和钻孔位置偏差大;未及时复核红外仪,存在放样中线和标高相对设计值的偏移过大,放样不准确;施钻人员技术不到位不认真,钻孔定位和钻进角度偏差控制不好;工期极为紧张,作业队伍利用少打眼,增加单孔炸药用量等手段,试图争取缩短钻眼时间。

3、光面爆破设计及试验

3.1 爆破设计

3.1.1 光面爆破原理。输水隧洞采用“钻爆法”开挖,为保证爆破后边墙、顶拱、掌子面轮廓整齐,超欠挖量控制符合设计及规范要求,同时满足经济合理要求,选用光面爆破方法进行爆破。

3.1.2 炮眼布置及起爆顺序。输水隧洞掘进开挖炮眼用YT28风动凿岩机钻设,其孔径为50mm。根据施工进度、断面尺寸及围岩等级,初步设定Ⅲ类围岩循环进尺2.0-2.4m,Ⅳ类围岩循环进尺1.7-2.0m。爆破采用由塑料导爆管串、并联形成爆破网络,以毫秒延发雷管实现微差爆破。

炮眼按周边眼、辅助眼、掏槽眼、底眼设置,Ⅲ、Ⅳ类围岩起爆顺序为:掏槽眼—辅助眼—周边眼—底眼。

3.1.3 光面爆破参数计算。光面爆破的主要参数包括周边眼间距、光面爆破层厚度、周边眼密集系数、周边眼的线装药密度等。影响爆破参数选择的因素很多:

(1)周边眼间距。根据经验计算公式:E=(8-18)d,E为孔距,d为炮眼直径。本工程中取值为8-13,钻孔直径50mm,所以其经验计算间距:40cm-65cm。周边眼眼口距离轮廓5cm,外插角1°-3°,便于施工操作。周边眼间距顶拱取小值,边墙及底板取大值。

(2)光面爆破层厚度。光面爆破层是周边眼和辅助眼之间的一圈岩石层,即周边眼的最小抵抗线。周边眼间距与光面爆破层厚度有着密切的关系。通常以周边眼的密集系数K表示,K=E/W(K周边眼密集系数;W光面爆破层厚度)。应力波两相邻炮眼间的传播距离应小于应力波至临空面的传播距离,即E(3)周边眼装药量。根据公式:qp=EWLp(0.5-0.9)q(qp:周边孔平均炸药用量kg/m;E:周边孔间距cm;W:光面爆破层厚度cm;Lp:周边眼眼深m;q:单位岩体耗药量kg/m3)。经计算qp=0.35-0.60kg/m。

(4)炮眼堵塞:炮眼堵塞长度一般在(0.7-1.0)倍抵抗线之间,堵塞材料就地选用黄泥和砂子均匀拌合使用。

(5)炸药选用及装药结构。本隧洞开挖爆破使用乳化炸药进行爆破,药卷直径32mm,长度25cm。炮眼直径和药卷直径之比称为耦合系数。输水隧洞掘进爆破周边眼采用间隔不耦合装药结构,其不耦合系数为50/32=1.56。掏槽眼、辅助眼、底板眼采用耦合连续装药。

(6)初步设置光面爆破参数如下:经过以上计算,初步选用以下参数范围进行爆破试验:

3.2 光面爆破试验。爆破试验选取了隧洞进口SD0+80—SD0+90作为试验段,该段围岩以Ⅲ类为主,岩性为中厚-巨厚层状白云岩,强风化,岩体局部破碎,裂隙发育。

3.2.1 光面爆破试验流程。炮眼布置—测量放样—技术交底—钻机就位—钻孔—清孔—装药联网—爆破—出渣—效果检查—确定爆破参数。

3.2.2 第一循环炮眼布置及试验。输水隧洞围岩以Ⅲ、Ⅳ类为主,岩性为中厚-巨厚层状白云岩,强风化,岩体局部破碎,裂隙发育。爆破试验段主要是Ⅲ类围岩,炮眼根据光面爆破初步确定的参数进行布置,构造裂隙发育,岩体破碎,围岩整体稳定性差,属Ⅲ类围岩。根据爆破后效果分析,决定重新布置炮眼,调整炸药用量,进行第二循环炮眼布置及试验。

3.2.3 第二循环炮眼布置及试验。围岩类别属Ⅲ类。经过调整炮眼数量、周边孔间距、炸药用量等参数后,光面爆破效果较第一循环有很大改善。但顶拱、边墙、底板均是超挖。出渣粒径较小,部分呈粉末状。根据效果分析,我们调整了炸药用量,进行第三循环光面爆破试验。

3.2.4 第三循环炮眼布置及试验。第三循环爆破顶拱、边墙、底板超挖量较小,爆破粒径满足扒渣机出渣要求,岩壁平整。

3.2.5 确定爆破参数。通过试验,我们选定第三次试验的参数作为输水隧洞Ⅲ类围岩的代表参数,指导输水隧洞Ⅲ类围岩的掘进爆破。

4、爆破实施情况

本工程输水隧洞于2013年8月25日开工,分进、出口两个方向同向掘进,于2014年6月28日贯通,单日平均进尺11.2米,单向平均循环3个。根据爆破试验确定参数进行开挖掘进,按照围岩实际情况适时调整,隧洞超欠挖得到了有效控制,有效避免了二次开挖,同时减少了炸药用量和出渣量,减少了超挖混凝土回填量,确保了工期和经济效益共同推进。洞身成型较好,弧形规则,岩面平整,满足了水工隧洞质量要求。渣块大小适中,符合100型履带式扒渣机出渣粒径,作业速度快。出渣采用小型汽车,运输速度快。放样—钻孔—装药—爆破—出渣—初期支护,每循环平均耗时8小时。達到了通过光面爆破设计控制超欠挖量的目的,同时在一定程度上满足了安全、质量、进度、经济的多重要求。

猜你喜欢
试验
混凝土试验之家
应激宁小鼠急性毒性试验及亚慢性毒性试验
CS95
GS8
CS10
510
驭胜S330
C-NCAP 2016年第八号试验发布
试验
无人岛上的试验