烧结机台车轮故障分析与对策

2016-04-25 10:47杨静
中国科技博览 2016年4期
关键词:更换烧结机故障

杨静

[摘 要]本文通过对3号烧结机台车掉轮存在的问题进行分析,结合安钢烧结机多年来运行状况及常见故障,找出了影响当前台车轮运行效果的原因,并制定了相应解决方案。通过对油脂、台车跑偏、现场温度进行改进,消除台车掉轮的现象,对确保烧结机的稳定顺行起到积极的助推作用。

[关键词]烧结机 台车轮 故障 更换

中图分类号:TF321 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2016)04-0033-01

一、前言

安钢3号烧结机年产烧结矿500万吨,供应4700立方米的高炉用料,属于硬性对接,3号烧结机运行是否正常直接影响到高炉的生产。烧结机台车设备又属烧结生产系统中的重要设备,它的好坏严重影响到烧结矿的产量和质量。然而,自2014年1月以来,多次出现掉轮现象,具不完全统计,共发生台车轮故障193次。并且有时出现机尾卡轮,处理时协调工作量大、步奏繁琐、使用辅助工具多、时间长等一系列问题。我们根据台车的结构,查阅烧结机图纸,总结现场经验,多次组织技术人员到现场对比论证,决定对3#烧结机台车设备进行现场优化处理。通过一系列的处理后,经几个月的使用,解决了上述问题,达到了预期效果,满足生产的需要,确保了烧结矿质量和产量。

二、烧结机台车工作原理

烧结机台车是烧结矿从原料到成品的重要组成设备,它安装在烧结机轨道上,由烧结机头尾星轮的运转,台车向前运行。台车主要是由台车轮、栏板、盲板、炉条、隔热垫、支撑梁组成。正常工作时混匀烧结原料从机头料仓落下,均匀的平铺在烧结机台车上面,随着烧结机的运行,经过点火器进行点火,烧结燃料在台车上进行燃烧,最后形成烧结矿饼,烧结矿饼通过单辊的破碎,小于150mm的烧结矿落到环冷机上进行冷却,随着物料的运行,进入到冷矿筛进行筛分分级,成品烧结矿经皮带运输机运向炼铁高炉。

三、故障与分析:

(一)、台车轮故障主要表现:

1、台车轮在线不旋转:轴承卡死,造成轮面和导轨直接摩擦。

2、台车轮整体脱落:台车轮轴承结构破坏,造成轴承内套旋转,轴面磨损擦伤、锁紧螺母脱落,导致台车轮整体退出。

3、台车轮摆动:油封磨损,台车轮内部润滑油污染,烧结粉矿与油脂形成泥状,导致保持架损坏,滚动体穿动。

(二)、台车轮故障原因分析:

1、油脂污染问题:

首先台车轮工作环境温度高,台车轮表面温度最高147℃,持续温度也在50-80℃之间,油脂流出,造成轴承缺油。其次由于现场温度高,使台车轮靠台车方向油封高温硬化,致使烧结灰尘进入台车轮内腔,破坏轴承润滑油,直至轴承卡死或结构损坏。再者,台车轮外侧油封部分没有及时更换新油封,灰尘直接进入台车轮内腔,油泥与外侧轴承间隙堵死,导致无法加油润滑。最后,机尾星轮下层,机头九辊布料处抛撒物料直接洒落到台车轮端面缝隙。

2、烧结机跑偏:

由于烧结机滑道润滑不良;更换台车时方位不当;机头、机尾星轮齿板磨损严重;道轨不平;烧结机两侧温度不一致等等问题。导致台车轮啃轨道,轴承承受极大的轴向压力,加速了烧结机台车轴承的受力变形,导致了故障的的频繁发生。

3、尾部温度高:尾部六块台车温度较高,由于烧结矿中的燃料燃烧结束,尾部已经形成了炙热的烧结矿。随着抽风,风箱温度高,导致现场温度持续高。

四、对策实施

实施一、增加油脂措施,稳定润滑脂质量

1、要从烧结机台车轮日常维护做起,做好烧结机台车轮的润滑工作,我们改变了润滑周期由以前的半年台车轮整体加油润滑变更为3个月一个加油周期,对于下线磨损台车轴加以改造,加油孔位置由内侧改造为轴端中间,由中间输油孔向内外两轴承输油。更换油封选型。台车轮里侧油封选用耐200℃高温起点至300度;外侧油封选用耐100℃高温起点至200度。油封按照技术要求操作安装,达到油封技术规范,内外两侧油封安装后如果出现无法注油,可以在台车轮端盖上面加工丝孔(6M为宜),注油时卸下螺栓,加油后重新密封丝孔。

2、我们把桶装润滑脂改为灌装润滑脂,利用年度检修时间在烧结室一楼地面增加储油脂系统,用六分镀锌钢管架设油路直达三楼主机油杯内。储油脂系统增加后,封闭的油罐车可以通过油管直接将润滑脂注入储油脂罐内,储油脂罐的油脂再通过油管打入主机油杯内,实现整个过程全密闭,避免了油脂污染。从而,保障智能润滑装置对烧结机进行定时、定量地加入纯净的润滑脂。

3、对烧结机机头散料洒向台车轮轴间隙内问题,我们在台车轮上方加装挡料板,限制散料洒向台车轮轴承间隙内,并在检修中打开台车轮端盖对轴承内的油污进行了全面清理,为烧结机提供一个良好的运行环境。

实施二、多项并举,消除烧结机跑偏。

我们在2015年6月份对烧结机出弯道端轨道进行了更换,调整机头星轮非驱动端,对烧结机滑道滑板加油孔进行扩孔,增加供油量,便于良好的滑道润滑,减小烧结机运行摩擦力。对于滑道侧面的磨损量进行测量,磨损严重部位进行修补补偿,抵消烧结机过大跑偏量。同时我们对机头、机尾星轮齿板磨损严重部位进行了在线修复,对轨道进行了找平找正工作。

实施三、安装隔热层,降低现场温度。

我们针对机尾六块风箱的温度高问题,利用三天的检修,在风险上安装保温层,并对机尾所有窗户打开,降低了现场温度,从而避免了台车轮里面的油外溢。

五、改进效果:

经过一系列措施处理后,可极大减小烧结机台车轮故障的发生,从而降低了烧结机台车轮备件消耗,既节约了成本,又改善烧结机的运行环境,,同时保证了设备的正常运转,提高了烧结矿的产量。在同行业具有推广价值。本方法使用于带式烧结机和类似设备。

参考文献

[1]张惠宁主编《烧结设计手册》,北京:冶金工业出版社,1990.

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