严孟元
【摘 要】水线技术改造后,根据新设备的性能和试运行情况,结合理论计算、试验对比和分析论证,将管线运行模式由“单管线”改为“双管线”,充分挖掘设备潜力,提高运行效率,降低供水电耗,产生了较好的经济效益。
【关键词】改进;降低;电耗
0 引言
江南水厂年供水量近300万吨,年耗电量约360万kWh,采用三级泵站提升至高地蓄水池,再靠重力自流至生产单位,各级泵站间垂直高差分别为75m、65m、73m,输送管线为两趟,一用一备运行。水线改造后,对供水泵及管线进行更新,管线运行方式不变。车间根据改造后实际情况,结合新设备性能,将水线运行模式由“单管线”改为“双管线”输水,“单管线”:把两趟管线间连通阀关闭,一趟管线输水,“双管线”:把两趟管线间连通阀打开,两趟管线输水。
1 改进运行模式技术分析
1.1 水泵运行状况
技术改造后,一泵房供水泵为300S90,二、三泵房供水泵为300S90A,泵的最大流量分别可达936m3/h和918m3/h,电机功率315kw和285kw,额定电流563.9A和484A(见表1)。单管线运行时,一、二泵房泵的流量分别只有630m3/h和590m3/h,仅为额定流量的79.7%和78%,电机电流为394A和350A,仅为额定电流的69.8%和72.3%,而单级双吸式离心泵的经济工作范围为0.85Q~1.15Q(Q为额定流量),水泵和电机都未发挥出最佳效率。
1.2 理论计算分析
1.2.1 二泵房供水泵工作扬程
(1)二泵房至三泵房静扬程HST=65m,管线长度2000m。
2 现场试验和实施
通过上述理论计算,车间组织技术人员到二泵房进行实地测试,测试数据见表2:
3 运行经济效益分析
3.1 运行情况统计
水线改造后,于5月9日起实施双管线运行,全年运行情况见表3:
其中,10月份单耗较高是因为10月3日二泵房至三泵房的水管泄漏,在10月11日维修好前只能单管线运行所致。
3.2 经济效益评估
1~4月单管线运行,产水64.374万吨,耗电102.2984万kWh,单耗1.5891kWh/t。5~12月双管线运行,产水145.6449万吨,耗电176.5828万kWh,单耗1.2124kWh/。每吨水单耗降低0.3767kWh/t,以电价0.6元/kWh计算,降低耗电成本0.226元/t。若5~12月仍采用单管线运行,按照“单、双”管线运行耗电成本差计算,节约电费:1456449×0.226=32.9157万元。
4 结论
通过对水线技改后供水泵、供水管线等设备设施的性能等进行分析论证、试验计算和试运行对比,在水线全面实施双管线运行,有效改进了运行模式,在确保安全稳定供水的同时降低了供水电耗,降低了水线供水成本,产生较好的经济效益。
【参考文献】
[1]严煦世,范瑾初,等.给水工程[M].第四版,中国建筑工业出版社.
[2]刘家春,白桦,等.水泵与水泵站[M].中国建筑工业出版社.
[责任编辑:王楠]