火力发电厂循环冷却水加酸控制系统实例

2016-04-01 02:39:21王德帅李宝钢
电气技术与经济 2016年1期
关键词:自动控制系统

郭 磊 赵 磊 王德帅 刘 媛 刘 佳 李宝钢

(天津电气科学研究院有限公司)



火力发电厂循环冷却水加酸控制系统实例

郭磊 赵磊 王德帅 刘媛 刘佳 李宝钢

(天津电气科学研究院有限公司)

摘要:冷却水占火力发电厂整体用水量的七成,通过提高浓缩倍率的方法,以达到降低水资源的消耗同时,要保证水质不结垢、不腐蚀、保证循环水系统安全稳定地工作。同时针对老设备是人工加酸,重力加酸的方式进行自动化、可视化的改造,增加触摸显示屏作为上位机,进行远距离操作和现场状态的实时反馈。新系统更好地保障了生产安全,消除了人工加酸的安全隐患,降低了劳动强度,同时PH值控制更加平稳,安全报警体系更加健全。该系统的应用,具有显著的经济效益和社会效益。

关键词:循环冷却水;加酸处理;自动控制系统;可视化操作

1 项目背景

本系统是“四平热电厂二期扩建工程2×350MW机组等级亚临界供热机组—锅炉补给水处理、循环水处理加药装置”项目中的循环水加酸系统改造。原系统设备比较简单原始,即采用重力投加方式,由人工手动调节阀门改变投加量,采样时间为2h,由化验员去现场凝汽器旁取样,检测PH值,再判断目前加酸量是否合适。原系统存在以下问题:重力加酸量非线性;人员加酸只能凭经验,误差大;操作地点距离工作室较远,劳动强度大;储酸罐容量过小,且无剩余酸量显示,易延误加酸。上述问题导致原系统运行效果不良,使循环冷却水碱性加大,负硬度增加,导致阻垢剂效能降低,易使汽轮机凝汽器铜管结垢,进而使汽轮机效率降低,浪费大量能源。为改善这种状况,进行了新的循环水加酸系统的设计。

2 系统总体介绍

循环冷却水分为两个冷却塔,故新系统设计为双路循环水自动加酸系统。新系统中包含:一个卸酸泵,一个卸酸罐,负责将化工厂送来的硫酸打入储酸罐中;两个储酸罐分别对两个冷却塔提供浓硫酸;每一个储酸罐都对应一个智能PH值仪表和两套加酸装置;每一套加酸装置都包含一个变频器、一个计量泵,一个缓冲器。电气回路增加一个PLC和一个触摸屏进行控制。系统示意图如图1所示。

图1 系统整体流程示意

2.1 加酸管道回路

原系统加酸罐储量太小,不满足新系统的要求,故添加一个卸酸泵和一个容积0.6m3的卸酸罐,将化工厂送来的酸通过泵自动充到两个容积12.5m3的储酸罐,避免人工加酸的潜在危险。储酸罐内置一个磁浮(翻球式)液位计,将罐内硫酸液位信号变送到PLC中,用以在触摸显示屏上显示和完成低液位报警提示。每一个储酸罐出酸位置都配两套加酸装置,添加的硫酸需经过一个缓冲器,将加入的浓硫酸和循环水充分混合。管道在加酸位置后50m处增加一个U型管道用于智能PH值仪表采集取样。

2.2 电气回路

PH值取样在管道加酸点后50m处,将管道中循环水的PH值变为4~20mA的标准传输信号送到PLC中,PLC通过A/D模块读取数据,经PID程序运算后,通过D/A模块同样给出4~20mA信号到加酸装置中,完成一个加酸的PID闭环控制。同时采用触摸屏作为上位机,方便地进行状态实时监测和应急手动控制。控制用PLC选用的是台达的DVP-ES2,具有体积小巧,I/O口多,扩展模块丰富,具有RS232和RS485通讯端口,与触摸屏兼容性良好。

加酸方式分为自动和手动两种控制方式,自动情况下加酸量的多少主要由两处控制,一个是接到PLC输出信号的变频器控制,一处是和隔膜计量泵配套的冲程调节器。计量泵每一次的流体泵出量决定了其计量容量,在一定的有效隔膜面积下,泵的输出流体的体积流量正比于冲程长度和冲程频率。这样控制的好处在于可以不通过改变PID参数的情况下,人工可以干预加酸量的多少,用于应对突发情况,设备正常工作时冲程设为定值。手动控制系统相对简单,采用的变频器是富士电机的FVR-E9S变频器自带手动功能,在变频器上接一个电位器到控制面板,变频器的输出频率由电位器给定。每一个储酸罐对应两套加酸装置,一套为常用,一套为备用,确保正常生产的需求。

2.3 上位机功能

触摸屏选用的是上海富菱自动化科技有限公司的MT506SeView 触摸屏,屏幕反应灵敏且与PLC兼容性好。在触摸屏的软件编写上,根据实际功能的需要,软件主要分三大模块:变频器的控制、计量泵的控制、实时状态的显示,整体流程如图2所示。

图2 系统触摸屏软件流程

2.4 算法

算法采用的是 PID控制,系统采样周期是2s,每1min,将接受到的30个数据进行处理,将误报值进行筛选后,取平均值进行PID运算,故系统的控制周期是1min。由PH值的特性可知,在中性点时一点点的酸或者碱都会对PH值产生很大的影响,故控制PH值在8.0~8.8之间,当PH值低于8.0时,系统给出加酸装置关闭信号,当PH值高于8.8时,系统给出加酸装置控制信号。

3 项目实施中的技术关键

3.1 智能PH值仪表安装

智能PH值仪表的探针工作时脱水干烧易损坏,但电厂会有停休或者是循环水管路关断的情况,需在智能PH值仪表安装的位置加入一个U型管道,将探针安装到U型管路的底端,让底端的自存水保护探针。

3.2 管路材料

新系统中储罐本体材质为碳钢,管道材质采用无缝钢管,阀门为衬聚四氟乙烯阀门。阀门、法兰等接合面

的垫片必须采用聚四氟乙烯垫片。浓硫酸加药装置内严禁采用橡胶制品。计量泵为隔膜塑料泵。所有泵的配套电动机轴承为密封的SKF轴承。

3.3 日常注意事项

设备运转中,多次进行启停操作不利于控制的稳定性,可通过调节计量泵的冲程调节器来控制调大或者调小加酸量。新加入的冷却水应进行前处理,防止对平稳系统造成过大的干扰。加酸量应根据天气的炎热程度和机组的负荷高低来改变,当蒸发量大的时候,要及时调大加酸量。

3.4 报警系统

系统共有两种报警:过酸、过碱报警,储酸罐液位过低报警。当回路中循环水的PH值大于9或者小于6的时候,报警信号通过蜂鸣器提示操作人员;当储酸罐的液位低于报警值时,报警信号同样通过蜂鸣器提示操作人员,由于加酸周期较长,操作人员可以将蜂鸣器关闭,同时酸量不足的显示灯会亮起,在不打扰正常工作的情况下起到警示作用。

4 结束语

根据电厂的水量平衡需求,设计新的加酸控制系统,保证了夏季循环水浓缩倍率在4.58左右运行,单台机组循环水系统补水量为628 m3/h。新系统运转稳定,控制平稳,选触摸屏作为上位机实时显示现场状态,提高自动化程度,减轻操作人员的劳动强度、消除人工加酸的潜在危险,同时系统配备齐全的报警提示。

参考文献:

[1]杨洁, 姜梅, 张得君, 等. 中水回用于火电厂循环水存在问题探讨[J]. 电力科技与环保, 2011, 27(2): 35-37.

[2]顾小红, 徐志清, 魏晓仪, 等. 浅谈我国火电厂水务管理——技术创新化, 管理现代化[J]. 电力环境保护, 2007, 23(1): 12-14.

[3]苏振峰. 火力发电厂循环冷却水系统的水质控制及腐蚀防护[D]. 青岛:中国海洋大学, 2006.

[4]郭亚丽, 朱玲. 高浓缩倍数运行下的循环水控制[J]. 全面腐蚀控制, 2011, 25(6): 14-17.

[5]闫克明. 热力循环水加酸工艺处理实例[J]. 工业水处理, 2009, 28(12): 91-92.

[6]张晓燕, 周杰. 双路自动加酸及监控系统在循环水中的应用[J]. 工业水处理, 2011, 31(4): 70-72.

收稿日期:(2015-11-17)

猜你喜欢
自动控制系统
自动控制系统在污水处理中的应用
乳化液泵站自动控制系统的应用研究
闭环自动控制系统的基本结构分析
考试周刊(2017年6期)2017-02-13 10:12:55
铝挤压机控制系统故障诊断程序处理
Proteus软件在自动控制系统仿真中的运用探讨
水厂滤池自动控制系统的改造
立式液压榨油机自动控制系统设计
科技视界(2016年14期)2016-06-08 19:01:12
发射机自动控制系统分析及自动化改造
科技视界(2016年11期)2016-05-23 11:08:57
关于基于人工智能的火电厂自动控制系统探讨
智能楼宇自动控制系统的设计与应用研究