梁青 周亮
摘 要:本文介绍了某电厂在一次停机加十八胺保养中出现的振动异常情况,并分析可能导致振动异常的原因,以及后续检修发现的问题及解决措施。
关键词:汽机;惰走;振动;十八胺保养
某电厂配置有两套180MW的燃气轮机联合循环发电机组,选用美国GE公司生产的PG9171E燃气轮机发电机组,汽机为哈尔滨汽轮机厂生产的N60-5.6/0.56/527/255型汽轮发电机组,额定功率为60MW。
1 机组停机惰走振动变化过程
按照公司安排晚上停机前对4#锅炉加十八胺保养,按照十八胺保养方案,蒸汽温度需控制在300-450℃(主要是因为十八胺分解温度为450℃),向调度申请带负荷82MW运行2小时。19:32令燃机按温态开始降负荷到50MW,通知化水开始对低压汽包加药。19:40燃机负荷降至50MW,汽机负荷32.2MW,高压主汽温度474℃,压力4.07MPa。20:05通知化水开始为高压包加药。20:20化水通知高压已加完药,要求机组运行循环一小时,发现此时汽机轴振2Y从40um(降负荷前为76um)持续上涨,20:33上升到127um出现轴承振动高报警。20:35汇报公司领导机组振动高需要提前停机,因怀疑可能是低负荷阶段末级叶片蒸汽带水导致振动高,且高压加药后循环时间只有15min,希望尝试提高燃机负荷以提高主蒸汽温度看是否能降低振动值,但轴振2Y值仍持续上升至170um,立即向中调申请停机,同时令燃机开始降负荷停机,汽机快速降负荷,同时为控制高压压力,开汽机高压旁路阀。检查轴向位移、差胀、滑油压力、轴瓦温度、轴承回油温度均正常。
20:51汽机解列停机。汽机解列前瓦振均合格,最高为2瓦瓦振28um。2#轴承振动X/Y:124/189um。
20:53转速2025rpm时轴振从1X/1Y:98/80um,2X/2Y:152/174um突升1X/1Y:76.7/157um,2X/2Y:167/266um,同时1#瓦振动达199um,2#瓦振动为54.5um;此时令汽机紧急破坏真空;转速至1414rpm时最高1X/1Y:68/179um,2X/2Y:368/495um,转子第一阶临界转速为1350-1720rpm,第二阶临界转速为1850-1930rpm、第三阶为2100-2200rpm临界转速;汽机岗在现场未听到金属撞击碰磨声音,现场检查滑油系统压力温度均正常。惰走过程中3#瓦振动最高46um、4#瓦振动最高为36.5um,惰走至1100rpm后各轴承振动逐步恢复正常。
21:29 盘车投入正常,惰走时间38min,由于提前破坏真空,较正常停机时惰走时间减少4min,本次转子惰走至1700rpm时间为4分33秒,对比11月3日正常停机惰走至1700rpm时间为4分42秒少了9秒。盘车电机电流7A,盘车状态下听声音正常。惰走过程中偏心最高是在转速17rpm时为81um,盘车投入后偏心很快下降至正常值。
2 分析可能导致振动高的原因
2.1 动静碰磨
碰磨主要发生在隔板汽封、叶片围带汽封、轴端汽封、各轴承的油档部位。其中真空、凝汽器灌水、缸温等会影响动静间隙。
①排查真空影响:从历史曲线可以看出在降负荷、停机过程过程中真空均无明显变化,汽机内缸上下缸温度基本相同,无明显偏差。
②轴封供汽:轴封供汽温度和压力偏低可能导致汽轮机进冷空气,或者导致汽封片局部温度快速下降变形,导致汽封变形出现碰磨,从历史曲线来看,轴封供汽压力、温度均在合格范围内。
③蒸汽品质:主要是体现在主蒸汽温度及压力、主蒸汽过热度、主蒸汽温度变化率、主蒸汽含水及含盐。查看历史曲线得知补汽的温度变化不大。主蒸汽温度最低为441℃,主蒸汽过热度至少为190℃,锅炉汽包水位也正常,且从内缸上下缸温差来看,未出现较大温差,实际差胀从降负荷前的0.47mm,汽机差胀的报警值为-4.0/+5.5mm,跳闸值为-4.5mm/+6.0mm,2Y振动增长时的差胀值为-0.18mm,最低降至-0.3mm,离差胀的报警值-4mm有较大距离,从这些数据来看导致动静碰磨的可能性较小。
④但降负荷过程中存在主蒸汽温度下降过快的问题,从19:32分至20:05分主蒸汽温度从528.5℃下降至443.66℃,其中最快阶段为19:38至19:48,期间主蒸汽温度从524.89℃下降至467.09℃,平均蒸汽温度下降速度为5.7℃/min,可能会使汽缸等高温部件产生过大的热应力,严重时可能造成动静部分摩擦。
2.2 油膜振荡
发生油膜振荡的主要特征是发生剧烈振动,振幅突然增加,声音异常,伴随着转轴剧烈振动,油膜破坏,轴承金属温度骤升,导致烧瓦或轴系的破坏。但查看数据,整个过程中,轴承金属温度未出现突升情况。查看历史曲线整个降负荷和停机过程中轴承金属温度、1#-4#轴承回油温度均无明显变化,在转子惰走过程中1#、3#、4#轴承金属温度、1#-4#轴承回油温度均一直为稳定下降趋势,2#轴承金属温度在转速1500rpm左右时上升了3.1℃(56.1至59.23℃),一分钟后下降至56.88℃,可能是因为此时2#轴承振动太大使轴承负荷增大导致,机组正常运行时该轴承的温度为58.5℃。如果出现油膜振荡,轴承金属温度应该会有更大幅度的升高。11月5日化水化验滑油水分及颗粒度均合格。
2.3 磨擦自激振动
由动静部分磨擦所产生的自激振动有两种表现形式,一是摩擦涡动,另一是磨擦抖动,干摩擦一般只在很低的摩擦转速时发生,7#停机过程中,转速在1000RPM后振动已经恢复正常值,与摩擦自激振动的情况不符。
2.4 转动部位飞脱
转动部件飞脱,振动会发生突增,参看历史曲线,解列前振动是持续逐级递增,未出现突增;机组解列后,振动峰值出现在临界转速附近,振动最高时现场未听到金属碰磨的声音。在转子惰走到1100RPM后振动逐步恢复正常,投盘车正常,盘车状态下检查听音均正常,偏心正常。
2.5 转子热弯曲
运行中汽缸进水、进冷空气、动静碰磨均有可能导致转子弯曲。
本次转子惰走至1700rpm时间为4分33秒,对比11月3日正常停机惰走至1700rpm时间为4分42秒减少9秒。分析惰走过程中偏心数据,从曲线可以看出在转子偏心在盘车1小时后基本趋于一致,盘车电机转子电流约为7A,与正常停机盘车时相同,且听音无异常。在低转速和盘车状态转子应该不存在弯曲情况。
2.6 发电机匝间短路
因振动主要在机组惰走过临界时突升,且发电机侧振动相对一致较为平稳。不可能是因为发电机匝间短路导致振动高。
经过分析总结,由于主蒸汽温度下降速度较快,转子收缩较快,导致出现动静碰磨,从而在停机过临界转速时振动急剧增大。①通过分析降负荷及惰走阶段各轴承金属温度、各轴承回油温度、惰走时间、化水油样检测等参数,各轴瓦应该没有损伤;②通过对惰走及盘车阶段偏心数据,振动高时现场听音未有明显的金属摩擦声,盘车状态下多次现场听音检查,转子应该不存在弯曲情况。
11月12日,邀请电科院专家进行分析,按照电科院专家的建议翻出汽机前后轴瓦检查,汽机前轴瓦乌金有轻微刮痕,经打磨后装回,前轴封气封片磨损比较严重,进行更换;后轴承瓦块检查无异常。11月15日,对机组进行试启动,启动过程中振动变化平稳,数值与此次事故前基本一致,机组恢复备用。
此次停机过程中主要存在的问题:①主蒸汽温度下降较快,虽然燃机为温态降负荷,但没有通知燃机在较高排气温度下停留,使主蒸汽温度下降速度超过规定速度。②当出现振动高时没有立刻停机,当振动值达到170um时才向中调申请停机,在惰走过临界转速时振动突然增大超过跳闸值。
作者简介:
梁青(1984—),男,湖南新化人,运行助理工程师,燃机轮机联合循环电厂运行值长;
周亮(1990—),男,江苏盐城人,助理工程师,运行值班员。