深能合和电力(河源)有限公司 宋 海
M-PM燃烧器在600MW超超临界机组的改造
深能合和电力(河源)有限公司 宋 海
M-PM燃烧器为哈锅新引进新型燃烧技术,具有更加宽泛及有效的着火区域,煤粉分布呈现出中心浓,外围淡的整体趋势,降氮效果更佳。河源电厂#2炉采用M-PM燃烧器改造后,进过相关性能调整试验,锅炉出口NOx排放进一步降低,以满足总NOx排放低于50 mg/Nm3的环保要求。
燃煤锅炉;低氮燃烧器改造;M-PM燃烧器
随着世界范围内环保压力的与日剧增,燃煤电厂的NOx排放越来越受到重视。在降低NOx排放方面,低NOx燃烧器是一个重要选择,国内外已经开发出了多种型式的低NOx燃烧器,其性能各有优劣[1-2]。
2.1 锅炉概况
河源电厂600MW超超临界机组为哈尔滨锅炉厂有限公司设计,锅炉型号为HG-1795/26.15-YM1。锅炉采用П型布置、单炉膛、改进型低 NOx 分级送风燃烧系统、墙式切园燃烧方式,炉膛采用内螺纹管垂直上升膜式水冷壁、带再循环泵的启动系统、一次中间再热。锅炉采用平衡通风、露天布置、固态排渣、全钢构架、全悬吊结构,设计煤种为淮南烟煤,校核煤种1为山西保德烟煤,校核煤种2为晋北烟煤,过热/再热气温为605℃/603℃。目前锅炉NOx排放在300 mg/Nm³至500 mg/Nm³之间,为进一步降低锅炉NOx排放,河源电厂2015年年底#2锅炉A级检修期间完成了#2机组低氮燃烧器改造。
2.2 改造前机组运行状况
锅炉整体运行情况良好,锅炉效率高于设计值,主、再热汽温可以达到设计值,机组运行中,由于燃烧调整或升降负荷等原因,锅炉存在偏烧现象,部分三过、四过、末再管屏有超温现象,尤其是主再热汽温在596℃(设计是600℃)以上时,超温管屏大大增加;考虑到喷水对氧化皮的影响,减温水基本不投,调节汽温主要靠风门挡板;由于一次风速的不均,引起的偏烧也只能通过风门调整,故氮氧化物未能达到同类型机组的260 mg/Nm³左右。
2.3 水冷壁现状
目前锅炉水冷壁管存在高温腐蚀和横向裂纹问题,主要集中在四墙标高48m左右中间混合集箱进口管下部1~2m以及燃烧器附近区域。四墙均有不同程度横向裂纹,再加上长期交变应力、焊缝折扣等因素的共同作用下,已经发生多次水冷壁泄漏事件。机组运行期间,在负荷快速升降或切换磨煤机,尤其是低负荷下三层磨运行时,存在水冷壁超温问题。虽然水冷壁部分节流孔圈已经扩孔改造,超温情况有所改善,但是超温问题仍然存在。
原燃烧设备采用墙式切圆燃烧大风箱结构,采用低NOX PM(PollutionMinimum)全摆动式直流燃烧器。燃烧器共 4 组,布置于水冷壁四面墙上,形成一个大切圆。燃烧器共 6 层煤粉喷口,每层与 1 台磨煤机相配。在主燃烧器的上方布置 OFA 喷嘴,在距上层煤粉喷嘴上方约 5386mm 处有四层附加燃尽风 A-A(Additional Air)喷嘴,采用角式布置。
改造后,主燃烧器由原来的浓煤粉燃烧器改为M-PM燃烧器,淡煤粉风室更改为空气风室,将原浓煤粉风仓与上下方的空气风仓合并为一个风仓,维持原来的燃烧器风箱框架不变,按照改造后风量分配将原OFA喷口及、AUX-1喷口以及AUX-3喷口重新设计更换;将原AUX-2风室拆除更换为DUMMY风室进行封堵;原淡煤粉风室改为AUX-4喷口;同时,原来的三层油风室及A层等离子点火装置进行利旧,不作改动。在距上层煤粉喷嘴上方约5.0m处有四层附加燃烬风A-A(Additional Air)喷嘴,角式布置,在原有基础上更换A-A风风室喷口,以满足燃尽风风量增大的需求。
4.1 主要特点
新型M-PM燃烧器出口气流设计为中心浓淡,在一次风喷口出口处加装十字花形扩散器,浓淡燃烧除可降低NOx外,还可对煤粉稳燃、提前着火有积极作用。同时十字花形钝体能保证喷口处着火面均匀,使得喷口整体处于一个较均匀的温度场内,有效延长喷口使用寿命。
图1 M-PM燃烧器着火面示意图
M-PM燃烧器煤粉分布呈现出中心浓,外围淡的整体趋势,浓相煤粉在着火时火焰被整体控制在一个还原性区域内,因此降低了从挥发分及煤焦粒子中析出的NOx。出口中心浓外围淡的气流还能有效防止煤粉气流的离析、贴壁,保护燃烧器区域水冷壁的安全使用。
4.2 改造过程中存在的问题
设计单位在设计时未到现场核实原设备状况,未考虑金属三围补偿器出口插板门(含电动执行机构)的重量、管系重量分配设计不尽合理,造成恒力弹簧吊架载荷不足、弹簧下滑严重,并携带喷嘴体进口段煤粉管道下倾从而煤粉喷嘴上翘造成摆动卡涩。
调整方法:调整整个管系的重量分配,将插板门移至金属三围补偿器下方,并将弹簧吊架的生根点移至金属三围补偿器的上方。由于金属三围补偿器上下两个波纹管具有伸缩性,将上部分煤粉管道、弯头等重量与插板门的重量分割开来,使多出的插板门(含电动执行机构)的重量移至下方的刚性吊架上,从而减轻弹簧吊架的负担,从而使管系重量合理分配,解决了喷口上翘卡涩的问题。
5.1 试验结果
#2炉燃烧器改造后进经过燃烧调整试验,目前调试成果如下:
1)燃用平混7、石炭2煤种时,全负荷段的飞灰含碳量可保证在1.3%以内,100%负荷、75%负荷、50%负荷下的脱硝前NOx水平可达到220 mg/Nm³、240 mg/Nm³、260mg/Nm³以内,达到性能保证要求;特别是中低负荷NOx排放,新燃烧器的性能明显优于旧燃烧器;2)全负荷段CO排放值在20ppm以内,远低于保证值100ppm;3)主、再热汽温均可达到额定值;
4)受热面金属壁温无超温现象,升降负荷过程中水冷壁超温现象得到明显改善;
5)在燃用接近设计煤种或校核煤种时,各项参数均可达到保证要求。
5.2 各参数与氮氧化物的影响关系
通过试验得出:各项参数变化对氮氧化物的影响关系比较明确。1)运行氧量增大0.5%会使氮氧化物增加20mg左右。
2)AA风门开度从95%降低至70%,氮氧化物升高约30mg左右;3)辅助风门及油辅助风风门开大20%提高氮氧化物约10mg左右;4)周界风开度由20%开至50%提高氮氧化物10~20mg左右;5)AA风摆角由85%上摆至15%降低氮氧化物约40mg左右;6)燃烧器摆角由水平至下摆75%降低氮氧化物约10mg左右。以上影响量可能会因负荷级煤质等因素有所差异但趋势类似。实际运行中风门开度及氧量实行自动控制,燃烧器摆角参与调整汽温及壁温,因此AA风摆角可作为实时调整NOx的有效措施且对其他参数影响较小。比如可在燃用较好煤质时,可适当增大周界风开度至30%或40%,若NOx上升可通过上摆AA风使其降低。
河源电厂#2炉低氮燃烧器改造后各项性能指标均达到了预期指标。改造后在燃用接近设计煤种或校核煤种时,100%负荷下NOx排放能降到220 mg/Nm³以内,飞灰含碳量等各项参数均可达到比较理想的状态。水冷壁壁温超温的情况已经有所减少,且升负荷过程中超温情况有较大改善。改造后1年多,锅炉能够稳定、经济、环保运行,为河源电厂#1锅炉燃烧器改造提供了参考。
[1]吴碧君,刘晓勤.燃煤锅炉低氮燃烧器的类型及其发展[J].电力环境保护,2004,20(3):24-27.
[2]周俊虎,赵玉晓,刘建忠,等.低NOx燃烧器技术的研究进展与前景展望[J].热力发电,2005(8):1-7.