成连杰,黄盾
(华润电力湖北有限公司,湖北 赤壁 437300)
1000MW机组DEH控制以及主机保护优化
成连杰,黄盾
(华润电力湖北有限公司,湖北 赤壁 437300)
以某电厂二期两台百万机组为例,对采用艾默生OVATION控制的DEH系统的可靠性进行了研究。针对因调门大幅震荡造成机组跳闸制定了详细的解决方案,设计了安全可靠的控制回路;发现原设备的设计和主机保护系统中,包括电源供给、控制器之间通讯、保护定值等存在较大的安全隐患,提出了相应的优化措施。
DEH;冗余;保护
某电厂二期汽轮机采用上海汽轮机厂N1000~1050-26.25~27/600/600型1000MW超超临界中间再热凝汽式汽轮机采用全周进汽+补气阀调节配汽方式;机组采用八级回热抽汽。DEH控制系统采用了艾默生的OVATION控制系统,移植于原西门子T3000系统,控制对象除了主机外还包括汽轮机紧急跳闸系统(ETS)和汽轮机辅助系统等,实现了DEH/ETS与DCS一体化。自机组投产以来,由于硬件设备、逻辑组态、施工水平等各方面的原因,现场依然存在一些隐患,本文通过一次机组跳闸和后续的优化来进行阐述。
OVATION控制系统采用冗余VP卡控制,VP之间通过冗余电缆连接,每块VP卡控制就地伺服阀的一个线圈,通过信号分配器将现场LVDT信号1分为2反馈至每个VP卡。
1.1 故障现象
2013年8月2日,#3机组正常运行,负荷1000MW。高调门、负荷、汽机转速突然开始波动,随即转为大幅震荡(见图1),负荷震荡幅度达到100MW,由于调门波动系统大量用油,EH油压持续下降,由于EH备用泵联启失败,最终造成机组EH油压低低跳闸。
图1 调门大幅度震荡曲线
图2 事发时LVDT曲线
在故障分析过程中,发现两块VP卡LVDT反馈不一致(见图2),B卡LVDT反馈明显滞后A卡一个周期。通过与上汽厂专家及艾默生DEH技术人员分析讨论后,认为事发时调门动作频繁,VP之间的通讯大量占用DPU运算时间,导致系统反应变慢,输出滞后,最终导致调门震荡。
1.2 控制优化
为保证机组安全稳定运行,经专业讨论决定将VP卡冗余控制方式修改为单卡控制方式,由一块VP卡控制就地伺服阀的两个线圈,取消原有两对LVDT其中一对,原有的VP卡控制逻辑扫描周期由100ms调整为50ms。
稳定运行后艾默生公司提出了高级冗余VP卡控制逻辑,控制逻辑中不再需要把VP卡的地址填写在MASTATION算法里,直接用VP卡指令输出点就可以了。
我们根据机组投产后的实际情况,按照国家、行业技术规范和标准,以及控股公司技术标准、措施和规定,对部分设备和主机保护进行了如下优化。
(1)小汽轮机ETS电源原设计为双重冗余电源,分别来自110V直流馈线#1屏、110V直流馈线#3屏。两路电源通过二极管隔离,运行中存在单点接地,双路报警的隐患,通过对其中一路增加电源隔离模块,消除了电源隐患。
(2)循环水泵液控蝶阀,原设计有两路电源,但厂家设计图纸错误,不具备双路供电条件,基建时只敷设了一路电源。通过增设一路电源,实现了双路电源冗余供电。
(3)当发电机功率大于300MW时,汽机跳闸联动MFT;发电机功率大于100MW小于300MW时,汽机跳闸延时10s且任一高低旁减压阀位置反馈<5%联动MFT。原来机组设计去锅炉的汽机跳闸信号是采用通讯方式实现,可靠性低,我们在保留通讯方式的同时,增加硬接线连接方式。
(4)原炉膛压力高高定值为1520Pa,炉膛压力低低-1780Pa,开关量3取2,延时3s。当某一台送、引风机异常跳闸时,易引发MFT,后根据机组运行实际情况,通过与锅炉厂沟通,将炉膛压力高高定值为1800Pa,炉膛压力低低-2000Pa 。
(5)EH油箱油位低保护。在原ETS逻辑中,虽然用到了油位低、低低、低低低开关量信号三取二,但是均来自于就地同一个浮球液位开关,属于单测点保护,存在较大的隐患。我们在EH油箱上面增加三个导波雷达液位计,将三个模拟量信号送入DCS进行逻辑判断,然后通过三取二来实现保护动作。
由于百万机组设备多、控制逻辑复杂、部分设备质量有瑕疵以及安装工艺不规范等问题,给专业技术人员带来了不少困难,但是只要我们认真分析探索,根据规定和行业标准,就能排除各种隐患,保证机组安全经济稳定的运行。
[1]电力行业热工自动化技术委员会.火力发电厂分散控制系统典型故障应急处理预案:西门子T3000和TXP系统[M].北京.中国电力出版社,2012.
[2]电力行业热工自动化技术委员会.火电厂热控系统可靠性配置与事故预控[M] .北京.中国电力出版社,2010.
TM621.6
A
1671-0711(2016)12(下)-0041-02