康志强 秦云龙 高 洁 王生俊 高宗明
(汾西矿业集团公司柳湾煤矿)
顺槽巷道底煤留设厚度
康志强秦云龙高洁王生俊高宗明
(汾西矿业集团公司柳湾煤矿)
摘要针对柳湾煤矿J1107厚煤层掘进工作面顺槽巷道底鼓、顶板破碎、掘进效率慢等问题,采用调整巷道留设底煤厚度方法对其进行处理。研究结果表明:巷道底煤留设300 mm厚度不仅控制了巷道围岩变形,而且加快了掘进速度,降低了巷道掘进支护成本,经济效益明显。
关键词厚煤层底鼓底煤留设厚度掘进速度支护成本
随着开采深度的增加,自重应力场和构造应力场对巷道围岩的叠加作用将进一步加强。煤层掘进、开采之后,顶底板岩层的应力场发生变化,导致巷道顶底板围岩变形破坏。对于一般巷道而言,通常采用高强度、高预应力、让压支护技术可有效控制巷道围岩变形[1-5],但针对综放工作面顺槽巷道在考虑合理支护方案的前提下,还需从多方面重点研究巷道位置布置,力求降低深部强采动带来的高支撑压力影响,使巷道处于轻易维护的次生应力环境中。
山西汾西柳湾煤矿隶属于山西焦煤集团,位于山西省孝义市西南,交通较方便。柳湾井田位于霍西煤田北端,矿井煤炭资源丰富,含煤11~15层,矿井现采用+880 m水平开采9#、10#、11#煤层。J1107顺槽巷道所掘煤层为11#煤,埋深126~279 m,南部较深,北部较浅,煤层结构复杂,含4~6层夹矸,夹矸厚0.02~0.2 m,煤层厚4.2~5.8 m,平均4.8 m,煤层倾角2°~5°,平均约3°,属近稳定水平煤层。老顶为厚5 m的K2灰岩,致密坚硬,抗压强度92 MPa;直接顶为厚1.6 m 的页岩,往北逐渐变为2.24 m;直接底为厚5 m 的高岭土泥岩,深灰色、性脆,遇水变软膨胀,抗压强度14 MPa。巷道为矩形断面,巷高3 m、宽4.2 m,采用锚网索联合支护形式。J1107巷道工作面长1 622 m,工作面内小窑空巷多,经揭露可知,小窑巷道多采用房柱式开采,采空区悬空顶板压力作用于留设煤柱之上,造成掘进的11#煤巷道局部地段压力集中,11#煤底板直接底抗压强度远低于11#煤及顶板抗压强度,导致底板易鼓起。为避免该巷道在后期使用过程中因底鼓影响正常生产,故对该巷道底煤的留设厚度进行探究。
1巷道底煤留设厚度分析
(1)巷道底煤留设厚度300 mm。J1107材料巷工作面掘进至520 m处,巷道留设厚300 mm底煤掘进。在该段巷道中,综掘机及其余机电设备能够在额定功率内正常运转,确保了机电设备的使用寿命,设备维护费用低,工人劳动强度低,每个生产班掘进进尺5 m,保证了掘进效率。在掘进过程中,顶板完好,无顶板破碎漏顶现象。经统计,在掘进完1个月后,该段巷道顶底板移近量30~80 mm,两帮移近量20~50 mm。但当巷道掘进遇地质特征变化时,调整不及时可能造成巷道截割11#煤顶底板,对巷道支护参数、支护形式造成一定的影响。
(2)巷道底煤留设厚度600 mm。J1107材料巷工作面掘进至520~610 m时,巷道留设厚600~900 mm底煤掘进。当巷道掘进遇地质特征变化时,可调整的空间较大,可避免截割11#煤顶底板对巷道支护参数、支护形式造成影响。由于底煤留设较厚,造成大量资源的浪费,且在掘进过程中,经常出现顶板破碎漏顶等现象,给生产带来了安全隐患。经统计,在掘进完1个月后,巷道多处顶板吊包,顶板下沉量300~500 mm,由于存在顶板压力现象,两帮移近量达230 mm,需进行抖顶维护,造成了人力物力的严重浪费。
(3)巷道不留设底煤。J1107材料巷工作面掘进至875~967 m时,巷道沿底板掘进,不留设底煤,可确保综采回采时提高资源回收率,避免资源浪费。在巷道掘进过程中,顶板完好,无顶板破碎漏顶现象。由于小窑空巷积水及巷道打钻水流的影响,巷道底板高岭土泥岩遇水膨胀,导致工作面综掘机陷入高岭土泥岩,前进、后退均较困难,平均每掘进1 m需在综掘机下垫11根规格为(长×宽×高)1.2 m×0.2 m×0.1 m的道木,且机电设备高负荷运转,缩短了设备使用寿命,增加了维护成本。在该段巷道掘进过程中,由于综掘机运行困难,增加了工人的劳动强度,且每个生产班仅能掘进3 m,导致巷道掘进速度缓慢。经统计,在掘进完巷道1个月后,由于顶部9#空巷煤柱压力传递及采动后造成顶、帮压力作用于巷道内,11#煤底板抗压强度较低,巷道多处底鼓量高达500~800 mm,导致底板不平整,巷道高度不够,影响巷道的正常运输,需安排多个生产班对该段巷道进行起底维护,影响了正常生产。在回采过程中,造成了拉支架困难。由于工作面回采时高岭土泥岩混入煤中一并被运出,给洗煤带来了很大困难,增加了煤炭灰分,降低了煤质。
2经济效益分析
巷道底煤留设厚度为600 mm时,造成大量资源浪费。巷道底煤留设厚度为300,0 mm时,巷道所采用的支护参数及其间排距均一致,因此仅需对人工费用及巷道维护费用进行比较。
(1)巷道底煤留设厚度为300 mm时,巷道掘进每天2个生产班,每班掘进进尺5 m,每天掘进进尺10 m,正常情况下,掘进1 622 m长巷道需163 d完工。在巷道掘进费用方面,巷道掘进每班约8人,工资130元/d,每天2班生产,另需6人负责维护,故掘进费用为466 180元。
(2)巷道不留设底煤时,巷道掘进每天2个生产班,每班掘进进尺3 m,每天掘进进尺6 m,正常情况下,掘进1 622 m长巷道需270 d完工。在巷道掘进费用方面,巷道掘进每班约8人,工资130元/d,每天2班生产,另需6人负责维护,故掘进费用为772 200元。巷道掘进期间,坑木消耗量为429 m3,坑木费用为557 700元。巷道维修费用方面,巷道沿11#煤层底板掘进92 m,需对86 m范围内的巷道进行拉底作业,补套40架棚进行补强支护,补强支护占巷道掘进进尺的43.5%,费用为1 735 702.2元。
由此可见,巷道不留设底煤所造成的经济损失远高于留设300 mm厚的底煤,且巷道不留设底煤时,巷道掘进速度慢(每年仅能掘进施工1个1 600 m长的掘进工作面),易导致全矿采掘衔接紧张,遇较大地质变化或其他变化时将导致采掘无法接替,并且增加了巷道后期的维修强度及费用,延长了生产时间,缩短了设备使用寿命,给回采带来很大困难,高岭土泥岩混入煤中将给煤质造成影响,增加了后期煤产品加工工艺投入,造成了更大的间接损失。
3结语
针对柳湾煤矿J1107材料巷煤岩层情况,分别对底煤留设厚度为0,300,600 mm时的巷道施工难易程度、巷道掘进成本、机电设备寿命、煤质等方面进行对比分析,认为巷道底煤留设300 mm的厚度,巷道掘进速度较快,巷道围岩变形较小,有助于缓解全矿采掘衔接矛盾,降低煤矸灰分,提高块煤率,经济效益与社会效益明显,对于类似巷道位置布置有一定的参考价值。
参考文献
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[2]程晓峰.临近断层回采巷道围岩变形特征及支护方法[J].现代矿业,2014(8):158-159.
[3]李俊峰,苏晓建.软岩巷道围岩变形及控制[J].现代矿业,2014(11):28-30.
[4]赵继银,张传信.构造应力场对深井巷道围岩稳定的影响[J].金属矿山,2013(5):21-25.
[5]杨旭旭,靖洪文,陈坤福.深部原岩应力对巷道围岩破裂范围的影响规律研究[J].采矿与安全工程学报,2013,30(4):495-500.
(收稿日期2015-12-29)
康志强 (1981—),男,工程师,032000 山西省介休市裕华路95号。