循环流化床锅炉烟气氨法脱硫运行小结
施勇
(兖矿鲁南化工有限公司山东滕州277527)
1 工艺流程
兖矿鲁南化工有限公司(以下简称鲁南公司)烟气氨法脱硫技术以水溶液中的NH3和SO2反应为基础,在多功能烟气脱硫塔的吸收段用氨水或液氨将锅炉烟气中的SO2吸收,得到脱硫中间产品,即亚硫酸铵或亚硫酸氢铵的水溶液;在脱硫塔的氧化段,鼓入压缩空气进行亚硫酸铵的氧化反应,将亚硫酸铵直接氧化成硫酸铵。
硫回收尾气脱硫反应原理与上述相同,尾气吸收塔吸收SO2得到硫酸铵溶液,硫酸铵溶液再送入锅炉区脱硫塔氧化段。在脱硫塔的浓缩段,利用高温烟气的热量将硫酸铵溶液浓缩,浓缩后的硫酸铵溶液送入硫酸铵装置。固含量10%(质量分数,下同)左右的浆液被结晶泵送至硫酸铵工序,经旋流器脱水后形成固含量40%左右的硫酸铵浆液,清液进入料液槽;固含量40%左右的硫酸铵浆液进入离心机进行固液分离,得到含水3%(质量分数,下同)左右的湿硫酸铵,母液溢流到料液槽;含水3%左右的湿硫酸铵经振动流化床干燥机干燥,得到水分含量<1%的硫酸铵,进入包装机包装即可得到商品硫酸铵。料液槽内的液体经料液泵送回循环槽。
图1氨法脱硫工艺流程
氨法脱硫工艺流程如图1所示。
2 运行现状分析
鲁南公司现有3台高温高压循环流化床锅炉,前期配套的是炉内喷钙法进行烟气脱硫处理,锅炉排烟SO2平均排放浓度在400 mg/m3左右,远远高于国家环保局的环保排放指标(≤150 mg/m3)。2011年,鲁南公司采用了氨法烟气脱硫技术, 3年运行期间,曾出现一系列问题。
2.1塔体及管道腐蚀磨损
由于脱硫液的主要成分是硫酸铵、亚硫酸铵,导致溶液为酸性。烟气氨法脱硫装置在停车检查时,发现氧化段的塔板处有大小不规则的椭圆形冲刷面,并且部分塔板的焊缝处出现沟缝状的裂纹,少量已出现穿透情况;一、二级循环泵则在轴承杆、叶轮片处出现许多深孔,裂纹由腐蚀孔源处垂直方向纵深发展,有支缝,缝边呈锯齿形。通过将样品送至实验室进行分析,耐腐蚀内衬钢板长期处于富Cl-、低pH溶液中,发生了化学腐蚀和电化学腐蚀。其次,吸收段、氧化段、浓缩段的管道也出现了不同程度的腐蚀和损坏,部分管道的壁厚为1.2~2.3 mm(初始安装时设计厚度为6.0 mm)。2013年10月,二级循环泵的出口管道曾发生穿孔漏液,导致系统停车事故。
为了解决腐蚀磨损问题,决定对全塔进行防腐耐磨处理:①管道材质使用双相不锈钢、不锈钢,非承压管道材质采用玻璃钢,绝热层选用聚氨酯材料,防腐保温管道采用耐低温铝粉漆,不保温管道采用环氧云母氧化底漆、环氧树脂面漆和可复涂氨酯面漆,弯头处的内壁耐磨层比直管道耐磨层厚2.0 mm,弯头采用大转弯半径的弯头。②脱硫塔内衬玻璃鳞片为日本板硝子,玻璃鳞片正常厚度为2.5 mm,喷嘴冲刷区、底板、隔板及支梁等加1.5 mm耐磨层;底板防腐结构为底漆+玻璃鳞片+FRP增强层+耐磨层+面漆, 脱硫塔顶部的直排烟囱内衬为中温镘涂型鳞片防腐(总厚度在1.8~2.2 mm),顶部1.5 m范围内采用316L不锈钢。通过上述处理后,没有发生由于磨损、腐蚀而导致系统停车的事故。
2.2氨水浓度不达标
烟气氨法脱硫的吸收剂为氨,氨对NOx同样
有吸收作用;另外,脱硫过程中形成的亚硫酸铵对NOx还具有还原作用,烟气氨法脱硫的同时也可实现脱硝的目的。因此, 2012年在厂房西侧新增2台氨水泵进行烟道喷氨水脱硝。正常运行时,氨水质量分数在15%左右,NOx质量浓度控制在≤100 mg/m3;但在大罐氨水槽液位低于1 m而需配氨水时,就会出现氮氧化物排放超标。通过分析发现,氨水质量分数在13%时才能达标,为此调整运行方式,即在配氨水期间,液氨压力控制在0.3~0.5 MPa、流量>0.138 t/h,2台氨水泵同时运行,1台作为再循环配氨水,1台直接去锅炉脱硝。
2.3除尘器除尘效果差
1#和3#锅炉配备布袋除尘器(除尘效果≤50 mg/m3),2#锅炉配备静电除尘器(除尘效果≤150 mg/m3)。由于静电除尘器的电场除尘效果不好,导致进入脱硫塔的烟尘含量严重超标,硫酸铵饱和液的晶体不能较好地聚集成核,氧化段、浓缩段、循环槽底部沉积大量的淤泥,致使硫酸铵系统无法正常出料。经借鉴经验和长期摸索,将循环槽、氧化段的浓液经过滤泵再进入压滤机过滤,清液返回脱硫塔,以保证副产品合格。
2.4液氨使用率偏低
烟气氨法脱硫使用高浓度的液氨作为脱硫剂进行脱硫,通过与其他企业进行液氨使用量对比,发现鲁南公司的液氨利用率偏低,出现液氨逃逸现象。氨逃逸实际是氨气、亚硫酸铵、硫酸铵的阴阳离子发生的挥发性损失,而影响氨逃逸的工艺参数有烟气温度、吸收液pH、浓度、液气比。工艺参数改进前、后的效果对比见表1。
表1工艺参数改进前、后的效果对比
项 目烟气温度/℃吸收液pH吸收液质量分数/%液气比塔设计流速/(m·s-1)硫酸铵质量分数/%亚硫酸铵质量分数/%液氨使用量/(t·h-1)改进前1156.81.1505.57230.194改进后956.01.0454.05120.115
由表1可知:在液气比为4、pH为6.0、吸收液质量分数约为1%、烟气温度在95 ℃时,可以最大程度抑制氨逃逸量,脱硫率可达96%以上。
2.5浓缩段塔壁结晶挂壁
硫酸铵的溶解度随温度的升高而升高。由于鲁南公司地处北方,冬季最低温度达-10 ℃,冬季运行期间,多次出现二级循环泵堵塞而停车。停车检查发现,浓缩段有大量的硫酸铵固体沉积在底部,厚度不均,表面光滑呈弧状,并且塔壁也有30 mm左右厚的结晶体,每次停车后都需要花费大量的人力、物力去进行清理。原因分析:挂壁面处在车间西北的迎风面,二级泵日常的运行电流低、出力小,工艺水箱温度偏低(一般在10 ℃左右),二级喷头部分位置安装不合理,硫酸铵产品出料不及时。通过采取保温、水箱加蒸汽伴热、更换叶轮、升高喷头位置和改变角度等措施,大大缓解了结晶挂壁给系统运行带来的安全隐患。
3 经济效益
烟气氨法脱硫效率远远高于同类其他的脱硫方式,并且费用低。车间锅炉正常情况为2开1备,按烟气量为520 000 m3/h、年运行7 200 h计算,年运行费用972.2万元;年对外销售氨水收入达140万元,硫酸铵回收系统的回收率为96%,日产50 kg/袋的硫酸铵300袋,年经济效益为1 800万元。扣除年运行费用972.2万元,则年总经济效益967.8万元。采用烟气氨法脱硫工艺达到了以废治废的目的,无二次污染,通过在运行过程中逐步优化工艺、改进设备,并且采取设备的防腐、防磨措施,可进一步提高脱硫效率,产生更大的经济效益。
收稿日期(2015-01-27)