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大唐贵州野马寨发电有限公司
双套管输灰技术的可靠性研究与解决方案
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双套管输灰技术作为当今火力发电厂主流输灰方式,因其工作原理可靠,深得广大用户喜爱。但是近年来,随着煤炭市场急剧变化,为应对这一局面,有些发电厂采取高灰分劣质煤参烧工艺,在取得良好经济效益的同时,加剧了输灰设备可靠性的恶化,不仅影响生产,更增加了检修维护费用和工作量,同时给企业生产和周边百姓带来了环境麻烦。为保证其可靠运行,对该技术应用中出现的问题需要及时进行研究和制定对策。
双套管;输灰技术;方案
我国的输灰建设研究应用已有近50多年的历史,历经水力除灰、气力除灰;气力除灰分为正压输灰和负压输灰,由于负压输灰输送长度较短,单灰斗配置,多数火力发电厂采用的是正压输灰。正压输灰有浓相和稀相两种,鉴于浓相输送系统具有高效节能、流速低、磨损小、输送管道可用普通钢管、投资和维修费用少等优点,逐步成为我国燃煤电厂粉煤灰气力输送的主导方式。正压浓相气力输灰经历了浮流输送、脉冲栓流气力除灰技术、高浓度密相输送系统、小仓泵正压输送和双套管紊流正压输送。
以纽普兰及克莱德为代表的高浓度密相输送系统,系统配置简洁,灰气比高(30-60kg/kg),输送能耗低,流速低(L型泵,出口初速度为3m/s,末速度为7m/s),但输灰时降低其输送速度,提高灰气比,将会导致在输送过程中堵管,威胁系统运行的安全,为此不得不在输灰管沿线设置吹堵装置,但在运行中有时由于吹堵不及时,系统堵管问题仍难于避免。
小仓泵气力除灰技术:该系统是结合流态化和气固两相流技术研制的,是一种利用压缩空气的动压能和静压能联合输送的高浓度、高效率气力输送系统,灰气比达到30-60 kg/kg,流速8-12m/ s,工作压力(0.2-0.4MPa),输送距离50-1500m,是目前世界上成熟可靠的气力输送技术之一。
双套管输灰技术,通过空气将向阻力最小的方向流动的物理原理。使其具有低速度(起始速度(4-6m/s,末速为10-12m/s)、高灰气比(80-100 kg/kg)条件下保证不堵管等特点,输送距离500-1500m,提升高度50m,代表了当今除灰技术的先进水平。
1、内套管的脱落和解决方案
浓相气力输灰在输灰开始阶段,灰与空气间隔进入灰管,随着灰柱增多,(各灰柱与灰管间摩擦力)越来越大,使输会压力逐渐曾高,当泵体内灰全部进入管道后,输灰压力达到最大值,约等于所有灰柱的摩擦力之和.此时各灰柱速度较慢,有些甚至停下来.在输送泵内压力作用下,各灰柱通过它们之间的空气柱一个推一个,速度逐渐变快,摩擦力也逐渐变小.直到最后一段灰柱进入灰库,输送压力等于空吹压力。
随着灰分增大的增加,输灰时降低其输送速度,运行采取提高灰气比,将会导致在输送过程中堵管,威胁系统运行的安全,如何使得灰的长度不长.减少静摩擦阻力,采取双套管技术,保证灰柱与空气柱的合理间隔,确保输灰顺畅。
但是由于内套管是放置在输灰管道内,长期的冲刷会造成内套管脱落,致使内套管失去作用,影响输灰,内套管内的孔板设在出风口正中间,孔板与内套管内的焊接面积太少,长时间冲刷,容易造成孔板脱落,导致整个双套管失去作用。解决内套管脱落检修时间长,直接影响机组发电。
解决方案:经过对内套管V型鱼嘴改进为三角形扰动口,不影响原有鱼嘴的扰动效果下,避免了输灰管道灰气对内套管鱼嘴根部的直接冲刷,防止内套管冲断脱落,保证内套管使用效果;将孔板完全设在内套管内,相比设置在出风口中间位置,孔板与内套管之间的焊接面积加大,有效防止孔板被吹落造成的气力输灰系统失效,延长气力输灰系统使用寿命。
2、流化管和伴吹管堵塞和解决方案
流化管作用是保障仓泵内的灰处于沸腾流化状态,保证初期的灰气混和的均匀性,同时提升仓泵内压力。
伴吹管作用是输灰管道输灰时对其进行分段补气,降低灰管内高浓度灰气长度,保障输灰顺畅。在压缩空气压力的作用下,物料从罐体排料口排出,进入排料管道,在管道中形成连续的较为密实的料柱。在脉冲装置的控制下鱼嘴间隙动作,将料柱切割成料栓,在输送管道中形成间隔排列的料栓和气栓,料栓在其前后气栓的静压差作用下移动,这种过程循环进行,形成栓流气力输送。
解决方案:H71型止回阀工作原理:只允许介质向一个方向流动,而且阻止方向流动。通常这种阀门是自动工作的,在一个方向流动的流体压力作用下,阀瓣打开;流体反方向流动时,由流体压力和阀瓣的自重合阀瓣作用于阀座,从而切断流动。且弹簧断裂后仍能有效进行反向密封。其工作原理规避了膜式逆止阀阀芯损坏后不能反向密封的致命弱点。
不锈钢H71型止回阀材质全部采用不锈钢,具有很强的抗磨,抗锈蚀能力,在压缩空气管道使用寿命长达4年,综合性价比高。止回阀能在0.3Mpa压差下轻松动作火力发电厂现场输灰气源能满足其工作需要。通过对野马寨发电有限公司输灰系统膜式逆止阀改造,进行冷态试运,所有不锈钢止回阀全部能轻松执行开启与关闭动作;同时输灰气源母管压力保持在0.45Mpa以上,满足管道密封需求。观察连续运行8月,没有发生一起流化管和伴吹管堵塞情况。
经过实践,双套管输灰技术的技术关键点是要保障内套管不脱落和不堵塞,解决好这2个技术关键点是保障双套管输灰技术为生产更好服务的前提。上述解决方案经过实际应用,取得了良好的经济效益。
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