包中进,屠兴刚,王月华,吕志升,姜宇强
(1.浙江省水利河口研究院,浙江 杭州 310020;2.缙云县水利局,浙江 缙云 321400)
潜明水库位于浙江省缙云县和磐安县境内,坝址位于瓯江流域好溪缙云县境内的左库水库附近,坝址以上集水面积304.8km2,水库坝址距壶镇约6.5km,缙云县城约25.0km,距丽水市区约63.0km。潜明水库是好溪水利枢纽的组成部分,工程任务是以防洪、供水 (灌溉)为主,结合发电兼顾水环境等综合利用。工程建成后,结合堤防等其他工程建设,使下游壶镇平原的防洪标准从现状5a一遇提高到20a一遇,缙云县城区防洪标准提高到50a一遇。
潜明水库一期工程主要枢纽建筑物有:拦河坝、泄水建筑物、发电引水建筑物、发电厂和升压站等工程组成。总库容3413万m3。
拦河坝位于左库水库库区,左库水库大坝上游400.00m处,坝型为常态混凝土重力坝。坝顶高程247.00m,最大坝高42.50m,坝顶长317.00m,坝顶宽5.00m。
泄洪建筑物为位于大坝中部,泄洪闸共设5孔,每孔净宽8.00m,以弧形闸门控制。溢流堰采用WES型实用堰,堰顶高程233.00m,下游堰面采用幂曲线。原设计方案泄洪闸采用底流消能,消力池高程210.50m,长60.00m,池深3.50m。消力池及护坦左右侧导墙高程217.00m。原设计方案的工程平面及剖面布置见图1和图2。
采用整体水工模型进行研究。模型按重力相似准则设计,根据试验研究内容及场地要求等,整体模型几何比尺Lr=60。上游库区河道模拟至大坝以上300m,下游模拟到左库堰坝以下1000m,并在相应位置布置水位测针。溢流堰和闸墩均采用有机玻璃制作,溢流堰面上布置了测压孔。模型设计、模型制作及安装、试验测试仪器和测试方法均满足SL 155—2012《水工常规模型试验规程》要求。
图1 原设计方案平面布置图 单位:m
图2 原设计方案泄洪闸剖面图 单位:m
图3 泄洪闸上游库水位~泄流量关系曲线图
试验测试了闸门5孔全开下的库水位~流量关系,测试成果见图3。
拟合公式为:Q=60.502(Z-233)1.646,相关系数R2=1.0
式中:Q为下泄流量,m3/s;Z为库水位,m。
各特征工况泄流能力比较成果见表1。
表1 特征工况泄流能力比较表
由表1可知,在设计P=1.00%及以下洪水,泄洪闸泄流能力富余幅度很大,依据调洪原则均需闸门控制局部运行;校核工况 (P=0.10%)富余18.30%。因此,泄洪闸泄流能力能满足设计要求。
如果维持规模不变,则大坝坝顶高程可以降低1.00m左右。
校核工况、设计工况泄洪时,水流流态均比较相似。校核和设计工况消力池中均能够形成淹没水跃,池中翻滚尚强烈,消能较为充分;而消能工况水流在消力池中翻滚不明显,主流潜底,从护坦末端上冲,消能不充分。具体见图4及图5。
图4 设计工况消力池水流流态图
图5 消能工况消力池水流流态图
由于消力池导墙高度不足,水流未出消力池就斜向电站尾水渠方向,并且消力池左右两侧均存在大范围的回流区,两侧回流区部分水流均直接从消力池两侧横向进入消力池,影响水跃的形成。
校核工况和设计工况,水流在消力池中发生剧烈翻滚,紊动强烈,消能较为充分,消能率分别达到了36.6%和55.2%;消能工况时,虽然水流在消力池中未见翻滚,主流潜底,但是由于消力池中的水垫深 (校核工况和消能工况下游水深达到了18.30m和15.50m),流速减缓作用还是比较明显,消能率也达到了53.7%。究其原因,主要是原设计方案消力池坎后长度为64.60m、底高程214.00m的混凝土护坦,其末端与原河道地形自然衔接,而河道高程约220.00m,这样就形成了实际上的二级池情况。
水流出护坦末端后存在二次跌落情况,特别是设计和校核工况,流速远远大于护坦上的流速,需要注意河道的保护。
校核工况时,实测最大负压值1.87mH2O,最小气穴指数为0.53;消能工况时,实测最大负压值1.00mH2O,最小气穴指数为0.69。满足SL 319—2005《混凝土重力坝设计规范》要求的在当地大气压条件下,当宣泄校核洪水位闸门全开时,负压值不应超过6.00mH2O。气穴指数均大于临界气穴指数σ=0.3,所以溢流堰面不至于发生气蚀破坏,溢流曲线基本合适。
(1)泄流能力富裕度过大;
(2)消力池边墙高度不足;
(3)左右侧回流区及流速较大,影响电站尾水渠出水;
(4)消能工况消力池主流潜底。
为了消除消力池左右侧大范围回流区,减轻对两岸以及电站尾水渠的影响,提高消能效果,对工程布置进行了以下修改:
(1)加设消力池右侧导墙:消力池右侧加设直立导墙到0+060m,顶高程227.00m;
(2)设置电站尾水渠右侧导墙:右侧加设15.00m长导墙,右偏15°,顶高程227.00m;
(3)泄洪闸往大坝左侧平移两个坝段位置,平移36.00m;
(4)泄洪闸闸墩墩尾设置宽尾墩:宽尾墩长度6.00m、墩首宽度2.50m、墩尾宽度7.00m,收缩比0.4375,顶高程237.00m。
修改后工程平面布置、剖面布置见图6~9。
图6 推荐方案平面布置图 单位:m
图7 推荐方案泄洪闸剖面图 单位:m
图8 宽尾墩平面布置图 单位:m
图9 宽尾墩剖面布置图 单位:m
(1)回流区:在消力池导墙和电站尾水渠导墙的作用下,下泄水流在消力池左右侧的回流范围大大减小,回流强度也大大减弱。在右侧坝脚附近,回流几乎消失,电站尾水渠出口基本不受回流的影响。
(2)消能效果:在宽尾墩作用下,入池水舌纵向拉开非常明显,水流在消力池内形成强烈旋滚,消能充分,池长即使缩短15.00m也能够满足消能要求。在消能工况下,水流主流潜底现象基本消除,消力池坎上流速分布比较均匀,左右基本对称,垂向面大底小,消力池尾坎上平均流速为2.0m/s,消能率约56.9%。另外,水流出消力池后,基本沿着河道中间下泄,原先斜向电站尾水渠的现象消除了。设计工况及消能工况水流流态见图10、图11。
图10 推荐方案设计工况闸下水流流态图
图11 推荐方案消能工况闸下水流流态图
通过水工模型试验,对潜明水库泄洪闸的平面布置进行了优化论证,试验提出的工程布置推荐方案,可以有效减轻下泄水流对左右两岸的冲刷,以及对电站尾水渠的影响。特别是利用宽尾墩+底流消能技术可以有效提高消能效果,该技术在浙江省尚属首次应用。
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