平衡罐自动加注泡排剂工艺研究与应用*

2015-12-21 01:46马海宾冯朋鑫王宪文茹志娟高仕举
天然气勘探与开发 2015年4期
关键词:里格长庆油田气井

马海宾 冯朋鑫 王宪文 茹志娟 柳 肯 高仕举

(1.低渗透油气田勘探开发国家工程实验室2.中国石油长庆油田公司苏里格气田研究中心3.中国石油长庆油田公司第三采气厂)

平衡罐自动加注泡排剂工艺研究与应用*

马海宾1,2冯朋鑫1,2王宪文1,2茹志娟1,2柳 肯1,3高仕举1,2

(1.低渗透油气田勘探开发国家工程实验室2.中国石油长庆油田公司苏里格气田研究中心3.中国石油长庆油田公司第三采气厂)

针对苏里格气田气井泡沫排水采气人工加注成本高、劳动强度大等难点,进行了天然气井平衡罐自动加注泡排剂技术应用研究。该工艺是将平衡罐与气井井筒通过高压软管连接成同一压力系统,且平衡罐重心高于采气树套管阀门,泡排液依靠重力作用自动加注到油套环空中,同时,地面安装远程控制阀,实现了远程控制自动加注泡排剂的功能,大大提高了工作效率。图7表4参5

平衡罐能量守恒定律重力势能动能

0 引言

随着苏里格气田的开发,需要采取泡排措施的气井大量增加,液体起泡剂需要人工井口加注,且苏里格气田地区地表主要为沙漠覆盖,井与井之间大多道路艰难距离较远,因此正常泡排作业与人员劳动强度大、操作费用高、安全性低的矛盾显得尤为突出。设计平衡罐实现泡排剂的自动加注,能有效节省人力,确保泡排措施的有效性,提高工作效率[1-5]。

1 平衡罐加注泡排剂理论及结构研究

1.1 平衡罐加注泡排剂工艺原理

平衡罐加注泡排剂工艺系统如图1所示,其主要加注原理是根据能量守恒定律,即将平衡罐与气井的油套环空用软管相连形成同一个压力系统,平衡罐远远高于井筒液面,平衡罐中的泡排剂溶液依靠自身重力进入气井的油套环空中,将重力势能转换为动能。

1.2 平衡罐加注工艺结构组成

平衡罐自动加注泡排剂工艺主要分两部分:平衡罐及其加注软管部分和远程自动控制系统部分。

(1)平衡罐结构

依据上述原理,设计出了平衡罐,其设计压力是16 MPa,容积是0.29 m3,详细参数见表1,该工艺具有远程控制功能,现场安装图见图2。经室内试压试验,将平衡罐压力控制在20 MPa,稳定30 min,平衡罐运行正常,达到了设计压力值目标(图3)。

图1 平衡罐加注泡排剂工艺示意图

图2 平衡罐现场安装图

图3 平衡罐试压曲线图(试验温度11℃)

表1 平衡罐详细参数表

(2)远程控制系统的功能原理

远程控制系统部分包括电磁阀、远程控制箱等(图4、图5、图6),具体运行工艺见图7。

图4 远程控制箱

图5 远程控制系统电路图

图6 电磁阀结构图

图7 远程控制系统运行流程图

零压差电磁阀的工作原理为:当线圈通电,动铁芯吸合,打开主阀塞上的泄压孔,同时带动主阀塞开启,介质流通。故介质无压力主阀塞靠线圈的吸力开启,介质有压力的情况下,主阀塞靠压差开启。

2 现场试验及效果评价

2.1 试验井总体情况

气井产水后,使得流入井的渗流阻力和气液两相管流总能量损失增大,随着水侵的日益加剧和生产的进行,气藏自喷能量减弱[1]。泡沫排水采气工艺由于其工艺最简单、成本最低、现场应用方便等诸多优点,一般成为气田排水采气的首选。为了评价该工艺在苏里格气田的适应性,先后开展了8口井的现场试验,增产效果较好(表2)。

表2 平衡罐加注泡排剂试验数据统计表

2.2 典型井效果分析

A井于2009年11月21日投产,2014年2月后因井筒积液原因将生产制度调整为间开生产,每天平均生产4 h,平均油套压差4.76 MPa,平均日产气量0.2618×104m3/d。自2014年6月19日至7月1日,对该井共加注泡排剂7次,累计加注305 L泡排剂溶液(表3)。

现场试验表明,现场累计加注时间280 min,共加注305 L泡排剂溶液,加注速度大约为65.4 L/h。通过对比分析试验前后数据知:试验过程中的平均油套压差比试验前降低了2.06 MPa,平均日产气量增加了0.4176×104m3/d,平衡罐加注泡排剂试验的增产效果较好(表4)。

表3 平衡罐加注泡排剂试验数据记录表

表4 A井试验效果数据表

3 结论

(1)平衡罐与气井井筒处于一个压力系统时,能够实现依靠重力作用将泡排剂溶液加注到气井井筒的功能。

(2)平衡罐自动加注泡排剂工艺具有操作简单、地面设备的自动化程度高等优点,实现了远程控制系统与泡排剂加注工艺的有效结合,相对于人工加注泡排剂工艺,大大降低了工人的劳动强度。

1李庆军.天然气井泡排棒投放新技术投放应用与研究[J].钻采工艺,2014(3):67-69.

2杨川东.采气工程[M].北京:石油工业出版社,1997.

3裘湘澜.气井排水采气工艺原理及应用[J].油气田地面工程,2010,29(5):15-16.

4李文魁,周广厚,毕国强,等.涩北气田排水采气优选模式[J].天然气工业,2009,29(9):60-63.

5田伟,贾友亮,陈德见,等.气井泡沫排水智能加注装置[J].石油机械,2012,40(9):23-25.

(修改回稿日期2015-05-20编辑文敏)

中国石油集团(股份)公司重大科技专项(编号:2008B-1103)“苏里格低渗气藏有效开发技术攻关及现场试验”的部分成果。

马海宾,男,1984年出生,学士学位,工程师;现从事采气工艺技术研究工作。地址:(710018)陕西省西安市未央区凤城四路73号长庆油田苏里格大厦。电话:(029)86978159。E-mail:mhbin_cq@petrochina.com.cn

猜你喜欢
里格长庆油田气井
一种应用于高含硫气井的智能取垢器系统设计
气井用水合物自生热解堵剂解堵效果数值模拟
长庆油田节能技术研究
长庆油田设备再制造又创三个国内第一
基于STM32F207的便携式气井出砂监测仪设计
气井出砂动态监测技术研究
春 天 里
长庆油田的环保之争
我国产量最高的油气田长庆油田
苏里格气田致密砂岩气层识别难点及方法评述