关于浓密机应用的问题及解决方案

2015-12-21 23:45薛昊
科技与创新 2015年24期

薛昊

摘 要:简要介绍了铜矿峪矿选矿厂浓缩过滤工段浓密机的相关情况,阐述了其工作原理和故障原因,并针对其应用中存在的问题提出了改进措施。

关键词:浓密机;浓缩过滤工段;矿浆量;运转效率

中图分类号:TD462+.5 文献标识码:A DOI:10.15913/j.cnki.kjycx.2015.24.085

1 概述

铜矿峪矿选矿厂是年处理矿量为6×106 t的大型铜矿石选矿厂。二期改造完成后,生产任务越来越重(接近设计目标),使得浓密机在运行过程中出现了一些问题。

2 机械结构及其工作原理

浓密机是通过物体的重力沉降作用将固液分离的设备。如图1所示,该设备的中心支承座上是电动传动装置和液压提耙装置,浓密机以支承座为中心在浓密池中转动,使耙架上升或下降。在浓密池上安装桥架,运转工人就可以进入设备的相关位置操作,并观测、记录数据。将传动装置与下方的耙架(图1中较长的耙架)和副耙(图1中较短的耙架)组装在一起,当液压马达转动时,耙架也会一起转动。这时,耙子会将矿浆刮向浓缩池中央,将较稀的矿浆(10%~20%)通过重力沉降浓缩为较稠的底流矿浆(45%~55%)。在此过程中搅动副耙,使增稠的底流矿浆从浓密机底部的底流口卸出。浓密池底部矿浆固体增多,耙架运行的阻力就会增大。当阻力增加到设定值时(一般设为4 MPa),控制回路动作,断开液压马达油路,主轴会停止转动,提耙油缸工作,耙架上提,延时继电器控制延时5 s后,恢复液压马达的供油,主轴重新开始转动。如果压力在设定值以上,主轴会停止转动,提升耙架;如果压力在设定值以下,则耙架会继续在此高度上转动,耙子慢慢将矿浆刮向浓密池中央,并通过底流口排出。此时,耙子的阻力会逐渐减小,直至降到正常工作位置,如此周而复始地进行自动调节运行。当浓密池矿浆过多或矿浆内固体含量增加,耙架工作阻力过大,提耙油缸不断上升至限位器动作位置时,浓密机就会断电,停止工作。一旦出现这种情况,必须要停机检查,排除故障,然后再手动恢复浓密机的运行。

3 浓密机应用的问题

随着生产任务的加重,矿浆量在逐渐增加,浓密池内的渣量也在增加,导致设备负荷越来越大。因为浓密机处于比较潮湿的工作环境中,行走电机时常会发生故障(打滑或过流)导致停车,而且在此期间,矿浆内的固体沉降会将耙子压死,矿浆内的固体堆积在耙子上,使得提升油缸无法正常将耙架提升。因此,在处理压耙子事故时,需要先将浓密池抽空(约36 h),再人工清理(约24 h),这严重影响了机械的正常运行。

在几次常规检查中发现,主轴与涡轮孔之间的间隙比较小,并且二者之间是相对轴向运动的;再加上润滑管路比较长,润滑油注入阻力大,导致轴、孔之间出现了干摩擦的情况,使得提升失效,缩短了设备的使用寿命。

由于导矿管路(进料管)单一且固定,所以,浓密池局部矿浆大量堆积,耙架频繁动作。如果矿浆堆积过多,也会导致浓密机停车,出现压耙子等问题。

4 改进措施

由于相关部门并未实时监控浓密机的运行参数,使得运转工人不能及时发现设备中存在的故障,进而导致设备长时间停车,耙子被压死。鉴于此,在浓密机行走电机一次侧回路上加装电流互感器和运行流量泵,就可以测量出机械的实际负荷电流。这样便可以依据行走电机正常运行时的电流量来调整、设定继电器的输出报警值,而报警信号也可以引至运转工岗位处,让相关人员及时发现问题及时解决,避免设备长时间停车。

在小间隙处施行润滑时,应使用高压油枪打油,有效改造润滑油管路,增加油压。另外,相关部门要加大对设备的检查力度,并且将工作分派给专门的加油人员,以保障机械的润滑度。

在浓密机的有关部位加装分矿箱和管路,让矿浆从浓密池的多个位置进入,使矿浆均匀地分布在浓密池各处,从而保证浓密机能够平稳运行。

5 结束语

采取了各项改进措施后,要随时监控浓密机运行的实际负荷状态,降低提升失效等故障发生的概率。在工作中,相关部门和工作人员发现问题要及时解决,避免发生浓密机耙子被压死等事故,从而提高浓密机的运转效率,节省故障处理时间和人工投入量。

〔编辑:白洁〕