220kV主变内部故障异常分析

2015-12-15 13:03国网襄阳供电公司
电气技术与经济 2015年4期
关键词:变压器

昝 斌 孙 剑(国网襄阳供电公司)

220kV主变内部故障异常分析

昝 斌 孙 剑
(国网襄阳供电公司)

摘 要:本文通过运用油中溶解分析方法判断变压器内部潜伏性故障,结合电气试验方法进行综合诊断,采取跟踪监测,发现当有载分接开关极性开关变换位置前后,主变色谱数据和直流电阻呈规律性变化,提出具体解决方案。

关键词:变压器;内部故障;极性开关

0 引言

有载分接开关是变压器的重要组成部分,是一种能为变压器在负载变化时提供满足用户电压质量的装置;基本原理就是保证在不中断负载的情况下,通过开关调档,改变绕组匝数,调整输出的电压与电流值,其动作的准确性和有效性直接关系到设备运行的可靠性。本文介绍的是一种极其少见的因为选择器极性开关接触不良,造成局部中温过热,导致总烃异常上升的情况。

1 概述

220kV乔1#主变于2006年5月出厂,2007年投运,型号为SFSZ10−180000/220,由常州变压器厂生产。该主变有载分接开关为组合式,型号为UCGRN−750/600/I,瑞典ABB公司生产。

2010年6月份以前,乔1#主变油色谱数据正常。2010年11月乔1#主变因110kV线路近区短路导致油中总烃异常增长,总烃达到160.6μL/L。试验结果已经超出《输变电设备状态检修试验规程》Q/GDW 1168—2013中“油中溶解气体总烃≤150μL/L(注意值)”。分析后初步判断,总烃异常增长是由于变压器内部某处因接触不良,在近区短路时,大电流造成的中温过热引起,虽然超出了国家标准值,但暂时不影响该主变运行,需要持续加强对该主变的油色谱监测。为此公司调整了乔1#主变色谱监测同期,密切监测总烃变化情况,见表1。

表1 总烃变化情况表

2013年12月17日的例行监测中,发现总烃达到254.8μL/L,较2013年9月增长27.4%,增长率为9.1%/月。随即将该主变油样送往省电科院检测,总烃结果为290.4μL/L,较2012年12月省电科院检测总烃206.3μL/L,增长40.77%。随后缩短色谱监测周期,分别在2013年12月30日、2014年1月6日将油样分别送往检省电科院检测,总烃分别为290.4μL/L、327.8μL/L,相对产气速率为55.2%/月,远远超出《输变电设备状态检修试验规程》Q/GDW 1168—2013中“相对产气速率≤10%/月(注意值)”。

乔1#主变总烃增长速度过快,如不及时处理可能会造成变压器损坏。按《输变电设备状态检修试验规程》Q/GDW 1168—2013规定,拟定主变返厂大修,后经过一系列化学试验、电气试验以及动态调整主变运行档位追踪色谱分析判断,将故障部位锁定在有载分接开关的极性开关处,确定了现场停电检修方案。

2 分析判断过程

为了能够查找出乔1#主变总烃异常上升的原因,采取化学试验与电气试验相结合的方法,从定性、定量的方面进行分析,判断故障部位。

2.1 化学试验分析

1)应用三比值分析方法,分析2013年12月17日和2014年1月6日化学试验数据,见表2。

表2 化学试验数据

2013年12月17日

C2H2÷C2H4=0÷42.6=0 三比值编码为 0

CH4÷H2=105.5÷54.2=1.94 三比值编码为 2

C2H4÷C2H6=106.7÷42.6=2.5 三比值编码为 1

2014年1月6日

C2H2÷C2H4=0÷48.4=0 三比值编码为 0

CH4÷H2=144.8÷140=1.03 三比值编码为 2

C2H4÷C2H6=134.5÷48.4=2.77 三比值编码为 1

通过三比值分析两次数据,得出的编码一致(0,2,1),根据《变压器油中溶解气体分析和判断导则》GB/T 7252—2001中故障类型判断结论为,主变内部存在300~700℃的中温过热,CH4/H2小于3,属于分接开关接触不良或引线夹件螺丝松动或接头焊接不良,局部过热故障。

2)相对产气速率分析

从2013年12月30日至2014年1月6日

7天烃类气体增长=327.8−290.4=37.4(ppm)

7天增长速率=37.4/290.4×100=12.87%

按照此数据进行计算,月度增长速率达到55%,严重超过《输变电设备状态检修试验规程》中“相对产气速率≤10%/月(注意值)”。根据《油浸式变压器(电抗器)状态评价导则》Q/GDW 169—2008,当“油中溶解气体中总烃含量大于150μL/L,且有增长趋势,但产气速率大于10%/月”,该主变评价为“严重状态”。按照《油浸式变压器(电抗器)状态检修导则》Q/GDW 170—2008,当变压器被评价为“严重状态”时,应尽快安排检修。

2.2 电气试验分析

2014年1月19日对乔1#主变停电进行诊断性试验,主变绕组直流电阻、绝缘电阻、介损、分接位置电压比及铁心夹件绝缘电阻试验,结果均在规程合格范围内。

通过比对2010年乔1#主变例行电气试验报告仔细观察数据,发现直流电阻在以下两个方面存在差异。数据如表3所示。

表3 直流电阻记录对比

(续)

根据2010年与2014年三相误差对比,折线图如图1所示。

图1 2010年与2014年三相误差对比

(1)2010年直流电阻与2014年直流电阻误差存在差异

在高压绕组分头1~9档时,AO、BO、CO误差在1%~2%范围;但当高压绕组分头在10~12档时,AO、BO、CO误差在1.8%~2.8%范围,误差平均值为2.29%,均大于1~9档的误差平均值1.8743%,并且AO、BO、CO在10档以后,误差有上升趋势。

(2)直流电阻变化规律存在差异

对于UCGRN 650/600/I型号的分接开关,为瑞典ABB公司生产的箱内组合式正反调压分接开关,从K“+”到K“−”共有19个档位,9a/b/c档是中间档,实际运行只有17个运行档位,如图2所示。

图2 10191W选择电路

运行时,1~9档极性开关在“+”位置,10~17档极性开关在“−”位置;从n~1档运行时,17~9档极性开关在“−”位置,8~1档极性开关在“+”位置。但无论极性开关是从1~n档运行,还是从n~1档运行,直流电阻的变化是有规律的,9a/b/c档属于有载分接开关运行的中间档位,8档与10档直流电阻对称,7档与11档直流电阻对称,依次类推直至1档与17档直流电阻对称。

通过对2010年及2014年大修前两组直流电阻数据,对比分析发现2010年高压绕组对称档正极性直流电阻略大于负极性直流电阻;2014年大修前高压绕组对称档正极性直流电阻略小于负极性直流电阻。说明2014年和2010年相比有载分接开关极性开关动作前后直流电阻的规律发生变化,初步判断极性开关接触存在问题。

为了能够更准确地确定故障部位,查找出引起总烃持续上升原因,还需要通过色谱追踪进一步佐证。

2.3 调档试验追踪分析

2014年1月20日,乔1#主变恢复运行,通过有规律的调整有载分接开关极性开关运行位置,进行色谱检测,通过数据验证极性开关是否存在缺陷,见表4。

表 4

1月20日乔1#主变有载分接开关运行档位在8档,1月21、22、23日主变运行档位在9档,极性开关在“+”位置,总烃保持不变;1月23日有载分接开关从9档调至11档,至2月14日,极性开关在“−”位置,总烃持续上升,平均每周上升20μL/L;2月14日有载分接开关从12档调至8档,极性开关在“+”位置,运行至2月30日,总烃保持不变;2 月30日有载分接开关调至11档,极性开关在“−”位置,运行至3月7日,总烃出现上升,见图3。

图3

通过上述一系列数据可以看出,当极性开关运行在“+”位置时,总烃保持不变或呈下降趋势;当极性开关运行在“−”位置时,总烃持续增长并且有规律上升。

根据初步判定结果与后期追踪结果,初步确定故障部位在有载分接开关的极性开关处。

3 现场检修处理

3.1 大修检查

2014年3月21日,将乔1#主变停电进行现场检查,技术人员进入到乔1#主变内部,发现有载分接开关的极性开关静触头上下均有发黑迹象,且触头有轻微松动。至此,故障部位已经找到,造成总烃异常增长、直流电阻不平衡的原因是极性开关静触头接触不良,引起局部发热造成的。

利用此次大修机会,为防止类似故障再次发生,对乔1#主变分接开关选择器的所有的触头全部检查,螺丝全部进行紧固。

3.2 检修后及跟踪试验情况

设备大修结束后投入运行前,按照交接试验规程,进行了全面的电气试验和化学试验,试验结论合格。其中直流电阻对比如表5所示。

表5 直流电阻对比

大修后的乔1#主变三相直流电阻大小和变化规律与2010年的几乎一致,误差均低于0.5%。

为了加强对该主变大修后监测,公司采取每10天进行一次色谱试验,同时定期调整主变运行档位和有载分接开关极性位置,试验记录如表6所示。

从3月29日至8月8日色谱数据结果可以看出,经过133天的运行,总烃及其他数据出现微弱变化,原因是主变内部绝缘材料吸附回溶所致,结论是该主变运行正常。

表 6

4 经济效益分析

220kV主变是变电站中最重的核心设备,它的稳定运行关乎着整个变电站的供电能力,此次通过技术人员精确分析、准确定位,主变未进行返厂检修,共节约运输、检修费用合计约150万元,减少了设备停电时间100天,按照主变平均负荷10万kW考虑,累计多输送电量达到24000万kWh。

5 结束语

变压器内部发生故障时,应结合油色谱分析数据与直流电阻数据共同分析,当有载分接开关规律性调节时,绕组直流电阻也呈规律性变化。必要时对有载分接开关多调节几个循环,以观察油色谱与直流电阻的变化情况。

参考文献

[1] 董其国. 电力变压器故障与诊断[M]. 北京: 中国电力出版社, 2000.

[2] 陈化钢. 电气设备预防性试验方法[M]. 北京: 水利水电出版社, 1996.

收稿日期:(2015-04-03)

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