李海军,刘思伟
(内蒙古兰太实业股份有限公司,内蒙古 阿拉善左旗 750336)
盐化工企业多措并举实现节能提升
李海军,刘思伟
(内蒙古兰太实业股份有限公司,内蒙古 阿拉善左旗 750336)
介绍了内蒙古兰太实业股份有限公司依照自身实际,对制钠二厂、氯酸钠厂、氯化异氰尿酸厂、热动力分厂进行高效节能泵、变频自动控制的改造举措。
EMC模式;节能改造
高效节能泵改造旨在根据生产实际工况及工艺控制要求,将原有高耗能、低效率泵体更换为低耗能、高效率的高效节能泵体,以达到降本增效的目的;变频自动控制改造是通过加装变频器、智能控制计量设备、现场仪表、工控机、控制软件等,实现集中管理、分散控制,操作人员可设置目标值,工业设备控制及能源管理系统(即DMS系统)将反馈值与目标值进行对比、分析、计算后,输出控制信号调整变频器频率,从而改变电机转速,达到自动控制的目的。
1.1 高效节能泵改造项目
与节能服务公司通过现场调研、分析、论证后,先后选取制钠二厂4#电解冷水泵、1#液氯冷水泵、3#电解热水泵、3#液氯新增热水泵;氯化异氰尿酸厂1#循环水泵;热动力分厂2#汽轮机2#循环水泵6台水泵进行节能改造。
将原有泵体更换为具有专利知识产权的高效节能泵体,自2012年11月开始试运行,截止到2013年9月,已经全部改造完毕。
通过泵体改造后,平均每台泵的节能率均在30%以上,在保证生产工艺稳定运行的前提下,节能效果十分明显,详细数据见表1。现列举制钠二厂、氯化异氰尿酸厂2013年第二季度、第三季度进行节电量统计、结算,具体情况说明见表2、表3。
表1 循环水泵节能改造前后数据对比
表2 2013年第二季度节电量统计表
表3 2013年第三季度节电量统计表
1.2 氯酸钠厂变频改造项目
采用DMS工业设备控制及能源管理系统,对氯酸钠厂现场勘察、数据分析,对部分具有较大节能空间的设备实施变频改造。改造设备清单见表4。
表4 设备设备清单表
依据现场统计资料,氯酸钠厂其他水泵的阀门开度均在50%左右,阀门存在压力损失,变频改造后将阀门全部开启,调节水泵转速达到改造前的水平,预计节能率在30%左右。经济效益统计见表5。
通过试运行并验收完毕后,未达到结算周期,所以进行估算。氯酸钠厂水泵进行变频节能改造后,每年至少可节约电量205.6万kW·h,折合电费约为88.4万元,而节能设备设计寿命为15年,可带来约为1 326万元的节能收益[1]。(详见氯酸钠厂循环水DMS工业设备控制及能源管理系统项目设计方案)
表5 节能经济效益统计表
为使节能设备运行常态化、节能效果最大化,规范合同能源管理,编制下发《合同能源管理项目实施办法》,通过《合同能源管理项目实施办法》的实施,有效保障事业部节能减排工作的稳健发展。
[1]GB/T 24915合同能源管理技术通则3术语与定义3.1合同能源管理.
Extended EMC model in salty chemical industry enterprise to achieve energy-saving
LI Hai-jun,LIU Si-wei
(Inner Mongolia Lantai Industry Co.,Ltd.,Banner of Alashan 750336,China)
The reform measures of the high efficiency energy-saving pump and automatic frequency conversion control were introduced.
EMC model;energy-saving reform
TQ114.26
B
1009-1785(2015)03-0045-02
2014-06-30