赵智民,柳兰泳,杜 昭
(1.国网山西省电力公司运城供电公司,山西 运城 044000;2.国网山西省电力公司临汾供电公司,山西 临汾 041000)
并联电容器装置作为目前应用最广泛的无功补偿方式,在降低变压器和线路损耗、提高功率因数方面发挥了重要作用[1]。然而由于谐波的存在,电容器在补偿感性无功的同时可能导致谐波放大,甚至会发生系统谐振[2],导致电容器组的损坏。本文通过对某220 kV站电容器组故障进行了深入分析,并提出了相应建议。
220 kV某站35 kV 11号电容器于2015年1月6日10时21分限时电流速断保护动作。现场检查发现该组电容器B、C相共6个电容单元爆裂燃烧。
故障前,220 kV和110 kV侧双母并列运行,35 kV侧为双母分裂运行,35 kV侧无其他负荷。故障时,站内无任何操作。
35 kV I母电容器配置如下:电容器装置型号为TBB35-10008/417-ACW,11号电容器配置电抗器电抗率为 5%(电抗器型号为CKDGKL-35-167/1100-5W),12、13号电容器配置电抗器电抗率为12%。35 kVII母电容器配置与I母相同。
1.3.1 一次设备试验
11号电容器A相检查试验合格。B相一只爆裂,一只鼓肚,试验电容值为0,其余6只电容值测试。C相电容器6只损坏,如图1所示。电抗器外表熏黑,试验合格。避雷器检查试验合格。油浸全密封放电线圈外观正常,试验合格。断路器试验合格。
图1 C相电容器故障情况
1.3.2 二次设备检查
保护动作情况:1月6日10时21分9秒,11号电容器组ISA359GD保护限时电流速断保护动作。
保护检查情况:检查11号电容组保护定值与定值单一致,保护动作正确。对11号保护装置动作进行试验,限时电流速断、定时限过流、差压保护动作逻辑正确,出口时间正确。
通过对11号电容器保护装置录波图和主变故障录波图进行分析,故障过程分析结论如下。
a)电容器故障前,电压发生畸变,电容器组流过4次谐波电流,B相电流值等于A、C相电流之和,相位相反。由变压器星三角转换关系可知,220 kV侧、110 kV侧应该是B、C相有4次谐波电流。在主变故障录波图中1号和2号变高、中压侧B、C相确有4次谐波电流,且大小相等,相位相反。因此,分析电容器组与系统发生串联谐振。
b)谐振导致B、C相差压大幅增加,B相差压最高达到170.1 V(二次值),C相达到167 V(二次值)。谐振导致B、C相电容器故障。
c)B、C相故障后,谐振条件破坏,B、C相发生相间短路。B相电流最高达4.52 kA(一次值),C相电流最高达达4.312 kA(一次值)。限时速断电流保护动作,断路器分开,故障切除。
该站35 kV侧无其他负荷,考虑谐波源位于电源侧进行分析[3],其等效电路图如图2所示。
图2 等效电路图
图2中,Uh为第h次谐波电压源;Ush为系统承受的h次谐波电压;Ish为本线路流经系统的h次谐波电流;Xsh为h次谐波下系统电抗;Ugh为并联电容器装置承受的h次谐波电压;Uch为并联电容器承受的h次谐波电压;Ulh为串联电抗器承受的h次谐波电压;Ich为流过并联电容器装置的h次谐波电流;Xch为h次谐波下并联电容器容抗;Xlh为h次谐波下串联电抗器感抗。
在基波频率下系统电抗、并联电容器容抗和串联电抗器感抗幅值分别表示为Xs1、Xc1和Xl1,则有关系式如下[2]
由式(1)至(5)可以得出如下结论。
a)当h2Xl1-Xc1=0时,并联电容器装置谐波电压Ugh=0,并联电容器和串联电抗器分别承受幅值相等、相位相反的谐波电压,此时电容器相当于理想的滤波装置。
b)当 h2Xl1-Xc1>0时,有 Ush c)当 h2Xl1-Xc1<0时,有 Ush>Uh,Ugh>Uh,在这种情况下h次谐波被放大。当h2Xs1+h2Xl1-Xc1=0时,系统、并联电容器和串联电抗器承受的h次谐波电压趋于无穷大,流过系统和并联电容器装置的h次谐波电流也趋于无穷大,在这种情况下系统和并联电容器装置发生了串联谐振[2]。 a)该站35 kV母线分裂运行时三相短路容量为916.57 MVA(最大运行方式),465.8 MVA(最小运行方式)。根据系统短路容量近似估算系统短路阻抗(系统等效阻抗)为Xs1=1.413Ω(最大运行方式),Xs1=2.78Ω(最小运行方式)。 系统在35 kV母线处等效阻抗,如表1所示。 表1 35 kV母线处等效阻抗Ω b)35kVI母母线3组电容器参数,如表2所示。 表2 35 kVⅠ母母线3组电容器参数 3组电容器不同投退方式下,35 kV侧的等效阻抗,如表3所示。 表3 电容器组不同投退方式时低压侧等效阻抗Ω 本站电容器组的电抗率配置按照1组5%和2组12%进行配置[4]。由表3可知,在投第2组、第3组、第2、3组、第1、2组或第1、3组、3组全投时的阻抗对3次谐波都呈感性且较小,能够很好地吸收系统中3次谐波;在投第1组、第1、2组、第1、3组、3组全投时对5次谐波阻抗较小,能够很好地吸收5次谐波。在投第1组、第1、2组、第1、3组、3组全投时的阻抗分别为-j7.29、-j8.926、-j11.508,对4次谐波呈容性,即h2Xl1-Xc1<0。由上述可知,此时4次谐波被放大。 c)系统最大运行方式与电容器的等效阻抗,如表4所示。 表4 系统最大运行方式与电容器的等效阻抗Ω 系统最小运行方式与电容器的等效阻抗,如表5所示。 表5 系统最小运行方式与电容器的等效阻抗Ω 由表4、表5可知,对4次谐波,在最大运行方式下,投第1组、第1、2组(第1、3组)、3组全投时的阻抗分别为-j1.638、-j3.274、-j5.856,呈容性。对4次谐波,在最小运行方式下,投第1组、第1、2组(第1、3组)、3组全投时的阻抗分别为j3.830、j2.194、-j0.388。电容器在故障时,3组全投,有-5.856 由于4次谐波电流在第1组电容器投时存在4次谐波电流放大现象[5],因此第1组电容在4次谐波下的串联电抗率当K取12%,则3组电容器支路参数如表6所示。 表6 电抗率为12%时3组电容器支路参数表 按照改变后的参数,再次计算3组电容器不同投退方式时,35 kV侧的等效阻抗,如表7所示。 表7 改变电容器组配置后35 kV低压侧等效阻抗Ω 由表7可知,改变参数后的3组电容器支路对系统中3次谐波仍具有较小阻抗,能够很好地吸收。对系统中4次谐波,3组电容器不同投退组合时4次谐波阻抗呈感性,不会发生谐波放大现象。因此,将11号电容器组电抗率调整为12%,能够避免电容器组与系统发生串联谐振现象。 a)该站电容器按常规配置,11号电容器按照5%额定阻抗来抑制3次及以上谐波,12号、13号电容按照12%额定阻抗来抑制5次及以上谐波。该配置在投入11号电容器时,若系统存在4次谐波源时,电容器组与系统发生了串联谐振,谐振过电压、过电流是导致本次装置故障的原因。建议:在电容器设计时一定要考虑本站的谐波背景;在投运后,需要根据电网参数及谐波变化情况,定期对并联电容器及串联电抗器参数进行验算校核,及时做出适当调整,使装置远离谐振点。 b)对该站加装谐波在线监测装置,对本站的谐波情况进行实时监视,掌握该站的谐波数据,从而制定谐波治理方案[6]。 c)该站35 kV II母电容器配置与I母相同,建议将II母所投5%电抗器的电容器停运。 d)通过将电抗率为5%的电容器组更换为电抗率为12%的电容器组,可以避免电容器组与系统发生4次谐波串联谐振。 [1]倪学锋,盛国钊,林浩.我国电力电容器的运行与改进建议[J].电力设备,2004(9):10-13. [2] 付伟,韩翔宇.并联电容器装置在谐波环境中的应用[J].电力电容器与无功补偿,2012,33(6):17-21. [3] 王兆安,杨君,刘进军,等.谐波抑制和无功功率补偿[M].2.北京:机械工业出版社,2005. [4]中国电力企业联合会.GB 50227—2008 并联电容器装置设计规范[S].北京:中国计划出版社,2009. [5]刘同同,刘连光.变压器直流偏磁谐波对并联电容器的影响分析[J].现代电力,2012,29 (1):29-32. [6] 何可敬.一起电容组群爆原因彻查与对策[J].自动化应用,2013(9):88-91.4 并联电容器谐波放大分析
5 改变电容器组配置抑制谐波放大
6 结论