高利军(西安石油大学石油工程学院,陕西西安 710065)
延安气田下古生界储层酸压改造工艺探索
高利军(西安石油大学石油工程学院,陕西西安 710065)
针对延安气田下古生界马家沟组储层常规酸压存在难以形成高导流能力裂缝的问题,通过分析、调研、室内实验,提出从多元转向酸压、交联酸加砂压裂、常规酸压施工参数优化三个方面进行工艺的探索优化,现场试验表明,多元转向酸压效果良好,可进行小规模推广,交联酸加砂压裂效果还需进一步验证,优化参数后的常规酸压工艺效果大大提升,对物性相对较好的层可大规模应用。
2006至2013年延安气田下古生界马家沟组常规酸压共62口,平均日产气量2588m3/d,平均无阻5579m3/d,无阻大于万方的14口占总数22.6%,效果不理想,还有提升空间,分析认为酸压存在以下问题,一是常规酸压对裂缝壁面的刻蚀比较均匀,酸压后很难形成具有高导流能力的裂缝;二是岩石与酸接触后会变软或发生较大的蠕变,导致酸蚀裂缝的导流能力保持较差或很难保持。通过广泛深入的考察研究,从多元转向酸压、交联酸加砂压裂、常规酸压施工参数优化三个方面对马家沟组储层改造工艺进行探索优化。
(1)多元转向酸压工艺
采用多元酸、转向酸多级交替注入方式,通过转向酸封堵大通道,提高多元酸的作用距离,同时提高施工压力,实现裂缝转向,提高裂缝复杂程度,增加储层改造体积。在施工末段,降低排量,注入闭合酸,实现闭合酸化,提高近井地带裂缝的导流能力。
(2)清洁交联酸加砂压裂试验
历年常规酸压整体试气效果较差的主要原因之一是酸压酸溶蚀后裂缝闭合,导流能力降低。采用清洁交联酸加砂压裂,酸溶蚀后还有支撑剂支撑裂缝,形成高导流能力通道。
常规酸配方:
20%HCl+1.0%铁离子稳定剂YLT-2+1%缓蚀剂YLH-1+ 2.0%NH4Cl+0.5%表面活性剂
清洁交联酸配方:
20%HCl+1.0%铁离子稳定剂+1.0%缓蚀剂+4.0%表面活性剂+1%交联剂
流变性能测定表明,120℃下剪切170S-1,90min后,体系的粘度在100mPa·s左右,达到携砂的黏度要求。岩心溶蚀实验表明,酸液对岩心的平均溶蚀率达97%,性能良好。
(3)常规酸压施工参数优化
对施工参数优化如下:①加酸强度由8-10m3/m提高至15-20m3/m;②排量由2-2.5m3/min提高至2.5-3.5m3/min;③液氮比例由8%提高至9-11%。
多元转向酸压共8口;无阻流量万方以上的4口,占50%;平均日产3.59×104m3/d;平均无阻流量10.64×104m3/d,取得可喜的效果。
清洁交联酸加砂压裂共施工2口井,该工艺在延安气田首次试验,并取得压裂成功。其中一口井无阻流量为1800m3/d,另一口井目前关井,后期放喷火焰5-0m,效果欠佳。
参数优化后常规酸压共87口,无阻流量万方以上的35口,占40.2%,平均日产24423m3/d,平均无阻58483m3/d。相比历年,效果大幅度提升。
图优化参数后的常规酸压工艺与历年效果对比
(1)多元转向酸压整体试气效果好于常规酸压,可进行小规模推广应用;
(2)交联酸加砂压裂工艺在延安气田首次试验,并取得压裂成功。由于试验井较少,建议明年按照“研究—施工—总结”的思路进行现场滚动试验,力求在试气效果上取得突破;
(3)马家沟组常规酸压施工参数优化取得了较好效果,物性参数显示好的井,采用优化后的常规酸压工艺。