杨丰铭(中国石油辽河油田分公司兴隆台采油厂生产技术科,辽宁盘锦 124011)
高温蒸汽洗井技术在兴隆台采油厂的探索与应用
杨丰铭(中国石油辽河油田分公司兴隆台采油厂生产技术科,辽宁盘锦 124011)
针对反洗井技术由于洗井后返排,间接造成油井产量影响,甚至由于泵漏过地层漏失造成洗井液被挤进地层,既污染地层又达不到热洗效果的技术缺陷,对蒸汽洗井的机理进行了总结分析,通过现场实施了热洗前后温度剖面测试,确定了符合该厂实施高温蒸汽洗井的范围和技术界限,对应用效果进行了评价。
蒸汽洗井;四段排液法;效果分析
油井热洗清蜡是稀油区块常见的清蜡手段之一,施工简单、成本低。洗井质量主要受两方面因素制约,一方面是车组,水温达不到洗井要求,达不到熔蜡温度,影响热洗效果。另一方面,油井泵况及地层压力,如果泵况较好,油套环空被灌满后会快速形成循环,清蜡效果较好,如果泵况较差,地层压力低,洗井液就会被挤入地层,部分油井甚至出现倒吸现象,严重地影响油井原油产量,对油层造成伤害。
2.1 蒸汽洗井清蜡技术
为了减少入井流体对地层的污染和返排期带来了的单井产量影响,我们尝试使用蒸汽发生器,把水转化成高温蒸汽,然后把蒸汽注入套管中,通过蒸汽的高温给油套环空加热,建立较为固定的温度场,当温度超过蜡的熔点时,蜡也逐渐被融化掉落到油井中随着原油被抽油泵抽出油井,从而达到清蜡的目的。随着蒸汽的不断注入,油井及管线的温场也逐步稳定,适当延长洗井时间,单井管线也随之被清理。
2.2 蒸汽洗井清蜡优点
2.2.1 水从液态转化成汽态是一个吸热过程,携带等量的热量所需要的液体体积更小,减少了洗井的总液量(2)随着蒸汽注入,热量管杆吸收,气体产生的压力不高,不会出现洗井液被挤入地层的状况,减少对地层的污染
通过对353井次/113口井的油井蒸汽热洗摸索,总结了蒸汽洗井四段排液法指导洗井。2.2.2热洗开始,进井温度为85-95℃,排量1.5方,预洗1小时,油井正常生产;(2)进井温度提高到100℃-110℃,排量2方,工作1小时,这时油井会出现第一段排液,油管壁挂的蜡逐渐溶化,随产出液排出;(3)进井温度调整至115-120℃,排量2-2.5方,工作2小时,油井会出现第二段排液,即油水混合液,这段时间油管内溶化的蜡将会大量排出;
通过现场实验,发现油井的产能大小、动液面及洗井时间是影响清蜡效果的三个因素
3.1 油井产能的影响
在油井套压、蒸汽入井温度和洗井时间等基本相同的情况下,油井产能越低,携蜡能力越低,洗井效果就越差。主要由于(1)蒸汽的自身的热能是固定的,越往深处,热能损失越多,下部管杆上的蜡难以彻底熔化;(2)油井产能低,甚至是间出井,脱落下的蜡难以带出井筒。从现场跟踪的情况来看,蒸汽洗井效果较差的荣16-35和荣7C日产液不到1.5t的低产低效井,洗井后产液量没有变化,实验数据表明荣16-35上行电流由46A上升到48A,电流没有减小,反而增大。由于单井产量不稳定,造成清蜡效果差,如果处理不及时,严重会出现洗井后卡井。
洗井日期5月1 8日5月1 9日洗井井号荣1 6 -3 5荣7 C油压(前/后)0 . 2 / 0 . 3套压(前/后)2 . 6 / 1 . 5电流(前/后)4 6 / 3 8、4 8 / 3 5日产液(前/后)2 . 1 / 1 . 2 0 . 4 / 0 . 3 1 . 8 / 1 . 3 3 9 / 3 3、3 8 / 3 7 1 . 1 / 1 . 2
3.2 动液面的影响
油井动液面越高,蒸汽进入油套管环形空间后,大部分热能都被油水混合物吸收,很难传递到结蜡点,对于动液面较高油井不能采用蒸汽洗井法进行清蜡。
3.3 蒸汽洗井用时的影响
在实施蒸汽洗井时,蒸汽温度和洗井用时对清蜡效果的影响非常大,二者之间存互补的关系。如果蒸汽温度低或者洗井时间短,则起不到应有的洗井效果,甚至反而会起到相反的作用,即如果在油管上的结蜡还未完全熔化时就停止洗井,那么结蜡会处于游动状态,则很容易造成抽油机负荷的增大或蜡卡。通过现场数据收集,按照四步热洗方法进行,热洗初期温度为85-90℃,不宜过高,一方面造成油料浪费,另一方面造成集中脱蜡,造成卡井,用时一般为8小时。
通过对高温蒸汽洗井的应用,我们对不同类型油井热洗有以下几点认识:(1)对常规清蜡井,采用四段排液法,蒸汽逐步升温热洗,洗后产量平稳、电流下降,达到洗井效果。(2)具有一定能量的油井,经蒸汽高温热洗排蜡后,连抽带喷,增油效果明显,出现抽喷状态后,又继续巩固洗井两个多小时,直至将蜡排净,清蜡效果显著。(3)对已含水、产气较大的自喷井,采用加适量排水剂配合蒸汽热洗清蜡,可起到既排水又清蜡双效合一的洗井效果。