创新者:牛 欣
提高煤田超深孔的裸孔钻探施工效率
创新者:牛 欣
河北省平原区过去施工的煤田孔事故较多,尤其是裸孔施工,成孔率低。经过多年摸索,总结出适合煤田超深孔裸孔施工的钻具组合、钻探工艺和泥浆配比,既可缩短施工周期,又可节省资金,对今后煤田超深孔裸孔的施工具有一定的指导意义。
大城勘查区k23-3地质孔位于大城县境内,施工地覆盖层(第四系和新近系)厚约1000m,煤系地层厚约300m,钻孔设计深度1270m,终孔层位12煤下15m,目的是查明该区地层层序及山西组、太原组煤层的赋存情况等。该孔于2014年4月24日开钻,至2014年5月19日竣工,历时26天,完成钻探工程量1246.66m(0~960m无芯钻进)。达到了设计目的、终孔顶角3.6°、钻孔综合质量评级为甲级,刷新该区单孔钻效记录。
钻探设备
TXJ-1600型钻机,TBW250/40型泥浆泵1台,6135柴油机1台,22.5m四角塔,JSN-2C旋流除砂机1台,搅拌机1台等。
钻进技术参数
钻孔结构
0~1010m(新生界)采用直径为113mm 的孔径,在见基岩后采用94mm孔径。
技术参数
根据岩石结构、硬度及所施工地区的地层特征,使用不同的取芯参数,本区松散层一般用低钻压、高钻速,大泵量;基岩加大钻压、降低转速和泵量;取煤层时,加大钻压、降低钻速和泵量(表1)。
表1 取芯参数
钻具组合
0.00~1010m为φ89mm六方主动钻杆+ φ68mm钻铤+φ50mm钻杆+φ113mm钻头;1010~1246.66m采用φ89mm六方主动钻杆+ φ68mm钻铤+φ50钻杆+φ94mm取芯钻头(或φ75mm取煤器)。根据本区的地层情况,采用聚晶复合片钻头为主,以硬质合金钻头钻进为辅。
泥浆配制:膨润土10~20%+纯碱(Na2CO3)0.6~0.8%+聚丙烯腈钠盐(Na-HPNN)0.1~0.15% +聚丙烯酰铵(PHP)0.01~0.03%,在钻进过程中,依据泥浆的黏度,陆续加入适量的聚丙烯酸甲(KPAM)或广谱护壁剂(CSP)。
泥浆性能:黏度22~26S,比重1.15~1.2,失水量≤12ml/30min,PH 值9~10,泥饼0.6~1.0mm,含沙量<4%。
根据施工设计,钻机采用113mm钻头,开钻后逐渐增加φ68mm钻铤,最多增至6立根(每立根约长17m),当钻深增至1000m以上时,逐步拆撤加重钻铤,至终孔时保留2~3加重立根钻具(钻铤),减轻钻具扭矩力,同时使上下钻具提升时间缩短,效率提高。钻铤重量应大于孔底所需钻压的三分之一,中性点落在钻铤上,使上部钻杆处于拉伸状态。
松散层钻进采取少取勤上原则,泥浆泵采取二档,减少水量,特别是砂层,钻速降至75(r/min),减少钻头对岩芯的破坏,保证采取率。换层时必须合理调节钻进参数,软变硬时,适当降低钻压,增大转速,减小泵量,等钻进1~2m后使用该地层所用的钻压;当硬变软时,适当减小钻压,降低转速,增大泵量。
在钻进过程中,坚持双人看车 加强判层,三班班长都做到了钻探工艺的统一(钻压、泵量、转速、泥浆等)。对一个地层较熟悉的勘探区,在非煤系地层段就是钻孔抢进尺、抓效率的时候,钻进中判好层位加长回次进尺,有把握的取好岩芯,确保岩芯采取率和保障下回次进尺效率。各班坚持不进尺就上钻的原则,绝不打懒钻。到煤系地层地质人员及时分析岩芯,结合以往见、打煤的经验准确判好煤层位置,准确下见煤预告书,不跑空钻。进入煤系地层后严格按照见软就上钻的原则,确保见煤的精确计时打煤采用双管单动取煤器,有效地保证了煤芯的采取率。
钻机各班能坚持严格执行“四检查”(开钻前检查,孔内重大事故处理后检查,上下钻具时检查,备钻具时检查)、“三不下”(钻杆磨損超过规定不下,丝扣不合格不下,钻杆弯曲不下)、“两准备”(做好备用钻具的准备,上班为下班做好准备)”的规程。各班人员做到“三看”(看拉力表和进尺速度,看泵压表和井口上水情况,看皮带跳动和水脑袋情况)、“两听”(听机器运转声音和孔内震动声音)、一及时(发现异状及时处理)。为安全生产起到了重要的作用。
设备有专(兼)职维修工保养、维修设备,勤检查,每趟上钻都要进行机械注油,确保机械正常运转。并指定小班副班长负责机械的日常维护保养,避免设备故障影响钻进。
总之,合理的钻具组合、泥浆配制是完成地质任务的基础,加之有效的管理,才能达到安全、高效、高质量的目标。
10.3969/j.issn.1001-8972.2015.15.035