李玉彬
摘 要:山东东营港扩建工程的桩基获得国家级科技进步奖,本文主要以东营港B1型大管桩的预应力张拉施工为例,浅谈后张法预应力施工控制要点。
关键词:大管桩 后张法 伸长量 钢绞线
1 工程概况
东营港扩建工程由引桥和码头两部分组成:引桥长7020米,高桩承台结构;码头分2个泊位,1#泊位302×79.95米,2#泊位302×56米,桩基梁板结构, D1200B1型砼预应力大管桩为主要桩型。该工程共使用大管桩组合桩2771根,其中码头为全直桩,共1227根;引桥为4.5:1斜桩,共1544根。设计组合桩长37 ~55米。
本工程所用B1型大管桩,外径1200mm,内径910mm,预应力钢绞线数量32根,有效预压应力9.62Mpa。
钢绞线采用天津钢绞线厂生产的φs15.24(STM416-94a,270级,低松弛)标准强度Ryb=1860Mpa,公称面积A=140mm2的钢绞线。锚具为柳州锚具厂生产的夹片式自锚式锚具。
张拉的设备采用柳州市建筑机械总厂生产的YC-45D千斤顶及配套油泵四套 。
2 预应力钢绞线控制力计算
2.1计算依据
设计锚下控制应力N1~N8为1860MPa,锚下控制应力N1'~N8'为1860MPa。
2.2 理伦计算
(1)钢绞线标准强度为Rb y≥1860MPa,主筋控制张拉应力бK=1860×0.73=1357.8MPa(单根),此次工程考虑超张拉系数1.03。
(2)钢绞线采用φ15.24mm高强低松驰钢绞线,截面积A=140mm2;
(3)股数:1×7股(φ5mm)。
2.2计算张拉力
бk=0.73 Rb y=1357.8MPa;
单根钢绞线张拉力:Pc=1357.8×140=190.092KN;
大管桩B1 型自上而下每孔道布2束钢绞线,共16孔,32束,两台45T千斤顶同步均匀升级;
2束(单孔道)钢绞线张拉力: FK=2×Pc=2×190.092=380.184 KN;
3 施工前准备
(1)机械设备检修,轨道抄平,小车调整修配,灌浆、堆存台座抄平,施工区平整,清洁,施工管理人员到位。
(2) 管节强度必须达到60Mpa,令期14天以上才允许拼接。
(3)将成捆钢绞线竖向放入开盘器中,将钢绞线自盘的中心抽出,钢绞线下料台面须光洁卫生,不得使钢绞线受到磨损。
(4)钢绞线下料长度:根据拼桩长配制钢绞线,采用砂轮切割机切割下料,禁用氧气切割下料。
(5)首次拼桩时先将拼接小车带线调平,根据桩长挑选管节,依次将管节安放于拼接台车上,管节孔道用长毛刷清理去除灰尘。找平各管节合缝口,合并管节,调整高差及管节轴线;桩顶节与桩尖节管节孔统一编号。
(6)采用人工穿束,穿束顺序:由上向下,由里向外。穿束时由专人指挥,穿束后要逐束按设计图纸或技术交底核对,以确认是否符合要求。
(7)穿束前钢绞线用黑胶布包裹两端头,以保证钢绞线穿束时端头顺滑、无阻碍。
4管桩张拉控制要点
(1)将工具锚与千斤顶后盖,精确对中。
(2)因YC-45D千斤顶最大行程为300mm,对于大管桩张拉要分多次分级张拉。
(3)装好工具锚自锚装置,16孔内钢绞线分8组对称分级张拉。
(4)初张拉前,要用特制钢套管挤压工具锚夹片,使夹片紧紧握裹钢绞线,以减少钢绞线的回缩。初始应力值我取终拉控制应力的10%σcon。方法为采用相邻级的伸长值,例如初应力σ0为10%σcon时,其伸长值采用由10%张拉到20%的伸长值。同时用标定过的钢卷尺或直尺测出工具锚夹片外露的钢绞线长度,在质量记录上进行记录。第二次张拉阶段升压应平稳,升压速度可用油泵侧面的节流阀进行控制。
(5)根据大管桩张拉计算交底书规定进行第一次张拉10%σcon,待一次张拉好后将管节端面内外侧倒角用粘洁剂抹平,外倒角处贴上胶带纸,内倒角要有专人找补,防止粘结剂下坠。
(6)每根桩的滑丝和断丝不得超过钢丝总数的1%,每束内不得超过1根。
(7)张拉锚具、钢绞线进厂时必须按国家有关标准进行验收,使用中的张拉锚具经常检查质量,夹片达到周转次数后不允许使用。钢绞线要每批进场检查,重新测定弹性模量。
(8)張拉千斤顶每使用六个月以上或张拉200次以上或出现千斤顶漏油、油表损坏情况,立即重新率定千斤顶及油表。张拉时按照实验报告配套使用千斤顶、油表。
(9)测量张拉力的千斤顶油压表精度不低于1.5级、表盘最大读数宜为压力的1.5~2倍,表盘直径不小于15厘米。
5预应力施工常见问题及处理措施
5.1 管节孔道堵塞
用钢绞线通孔或目测检查管节孔道时,发现内孔堵塞。
原因分析:抽拉杆时胶管断裂,有断头留在孔道内。拉杆使用频率过多,制管时发生了弯孔。
防治措施:严格控制拉杆质量,孔道采用的拉杆,外观检测无弯曲、暗伤现象,施工过程加强对拉杆的检查,发现隐患及时剔除。制孔采用的拉杆,专人用扭力扳手检查钢模外拉杆螺丝是否上紧。确认弯孔严重,管节无法疏通时,应预以剔除,不允许使用。
5.2 张拉钢绞线伸长值误差
张拉力达到了设计要求,但钢绞线延伸量与理论计算相差较大。
原因分析:钢绞线的实际弹性模量与采用值相差较大。初应力采用值不合适或超张拉过多。张拉过程中锚具滑丝或钢绞线内有断丝。张拉设备未作标定或表具读数离散性过大。
防治措施:每批钢绞线均应复验,并按实际弹性修正计算延伸值。计算好初应力值和超张拉值。检查锚具和钢绞线有无滑丝或断丝。校核测力系统和表具。
那么,在管桩这个系统工程中,是否只有管桩预应力张拉有控制要点,灌浆工作就不重要了呢?!限于篇幅的问题, 灌浆的质量控制不是本文分析的重点,就不展开讨论了。
6 结语
D1200B1型大管桩预应力张拉施工中,钢绞线伸长量的量测和记录尤为重要。本工程同时采用两种方法对钢绞线进行测量,并对此两种方法进行比较较校,最大偏差不超过6mm,且张拉伸长量的误差均在控制范围内。但是,我们仍然清醒地认识到:大管桩预应力张拉施工中仍然有很多问题很难去准确把握:例如松驰损失、预应力损失、锚具变形、管节拼缝处变形等,还需要我们工程技术人员不断去钻研学习,不断去总结,以便更好的服务于企业。
东营港2822根大管桩沉桩巳于2007年11月26日完成全部沉桩, 山东东营港扩建工程的桩基获得国家级科技进步奖,我处创造了管桩无一根发生断桩,事实证明了我处大管桩采用全过程精细化管理之路是成功的。
参考文献:
1、《港口工程质量检验评定标准》(JTJ221-98)
2、《港口工程桩基规范》(JTJ254-98)
3、《水运工程混凝土质量控制标准》(JTJ269-98)
4、《水运工程混凝土施工规范》(JTJ268-96)
5、《预应力混凝土大直径管桩标准图集》(JQ/SH-OOKJ-1-003-1996)
6、《预应力砼大直径管桩设计施工规程》(JTJ261-97)