陈潘
摘 要:文章介绍了目前某钢厂转炉钢渣工艺的处理现状,并针对处理过程进行梳理研究,提出了该厂钢渣处理工艺的系统优化方案,实施后提高了转炉钢渣的熔剂渣产出比,获得了可观的经济效益。
关键词:转炉钢渣;一体化;熔剂渣产出比
中图分类号:X757 文献标识码:A 文章编号:1006-8937(2015)06-0003-02
转炉钢渣是炼钢过程中产生的固体废弃物,其产生量为钢产量的9%~13%。某钢厂对转炉炼钢产生的热态钢渣主要采用热泼预处理工艺。钢渣经打水焖化后再进行磁选筛分破碎,其中的含铁物料回用,尾渣外销创效,实现了钢渣资源综合利用的目的。近几年,由于产能未能有效发挥,以及各钢厂为降低成本,逐渐加大对炼钢产生的白灰渣资源的回收自用力度,导致可回收利用的钢渣资源持续减少,如何利用好现有钢渣资源,实现效益最大化,显得尤为重要。
1 工艺优化与实施
1.1 提出问题
某钢厂转炉渣成分见表1(组成含量均为质量百分数)。
热泼法是指将转炉钢渣倒入渣罐后,用火车将渣罐配送至翻罐渣场,利用翻罐设备将钢渣翻入道线,利用f-CaO、f-MgO水化形成Ca(OH)2、Mg(OH)2膨胀过程中渣铁分离进行磁选筛分,处理流程见图1。对现有钢渣处理工艺及相关环节的运行情况进行调查研究,发现钢渣处理的一些生产工艺可以更加精细,相关环节可以更加优化,主要体现在:
①道线货位准备、翻罐、打水焖化、开挖归堆、湿料堆放、取料筛分、生产线检修、钢渣销售等各工序及相应环节生产组织的计划性不明确。
②道线生产组织与钢渣焖化质量需综合改善。
③取料筛分与焖化时间要求的不一致。
④湿料堆放、渣砣倒运等不能满足筛分生产对物料的要求。
⑤筛分线检修与生产节奏安排可以更加合理。
1.2 解决方案
根据对近几年钢渣生产现状的分析,结合现场实际,从2014年开始,采取了以下措施来稳定钢渣焖化质量,提高钢渣资源创效。
1.2.1 将道线分段,充分保证翻罐数量及时间
①将现有6#道线分三段,7#道线一段共四段操作,将6#道线北面8个货位分为一组,翻满后7个货位后开始顺次南移,中间5~6个货位翻满后从6#道线最南面翻起,充分保证翻罐数量及时间。7#道线第一天以8个渣罐为一组进行生产组织,第二天采取少于8个渣罐进行配罐,充分进行货位空隙进行填补。各段状态实行“翻罐-挖道-筛分-焖化”四个循环组织生产,并将各段状态进行共享,见表2,各工序根据道线状态确定相应的工作计划。
1.2.2 重点对打水焖化工序进行攻关
将6#道线打水井分为23个点并依次编号(从北往南),将7#道线打水井分为8个点并依次编号(从北往南)。将6#道线分为3段进行打水管理,7#道线整体为一组。当各段分别具备打水条件后,及时安排人员打水并做好记录(细化到每个点,包括开水、停水时间,水量大小等)。
同时提前关注天气及气温变化,适当增减水量。根据道线状态确定本循环翻罐计划(数量、时间)、打水焖化时间、挖道时间,并组织实施。
将打水量、打水时间、停水焖化时间等指标进行细化,包括每根水管开水量大小、移管次数、开水时间、停水时间等,并进行详细的工艺参数记录,便于追溯分析。
1.2.3 提前关注天气及气温变化,控制好钢渣的干湿度
在道线具备开挖条件后每天安排两台挖机同时进行挖道,在设备完好的情况下,要求一天内必须出8个左右货位。根据道线状态信息确定每段取料筛分时间,根据开始打水至取料筛分一段时间的的天气情况,从打水焖化工序源头上控制鋼渣的含水量,防止阴雨等天气影响筛分效率。
在气温及天气因素影响挖道判断时,采用测温枪、找点试挖等更加准确的方式判断钢渣焖化质量是否满足开挖的条件。
1.2.4 规范湿料堆放、渣砣倒运等作业活动
根据道线状态,将连铸渣及水池(沟)清理出来的泥浆指定专门位置进行堆放,要求挖道前对湿料进行返堆处理,同时对干渣湿料进行搅拌,保证钢渣干湿混匀,充分利用余温进行二次焖化,提高筛分效率。在每段挖道作业时遇有大块渣砣时,先将其集中放置在道线边,并在取料筛分前将其倒运至料场加工。
1.2.5 规范每循环钢渣取料筛分作业
根据道线状态信息,制定每段钢渣的取料筛分计划,并详细记录筛分线各种物料的生产数据。根据钢渣的干湿度,加强筛分设备的清筛工作,提高筛分效率。
遇有少部分钢渣较湿或不满足筛分条件时,越过这部分钢渣,选择干湿度较好的部分取料。根据道线状态信息,在筛分进度满足要求时,合理安排筛分线检修,避免了检修完成后赶生产进度的现象。
1.3 组织效果验证分析,持续不断优化
①建立详细的钢渣生产一体化数据库,包括翻罐、打水焖化、挖道、取料筛分、钢渣外销等工序涉及到的数据。
②道线每循环钢渣进筛分线后,将≤10 mm熔剂渣的产出比例作为衡量焖化质量的指标,某钢厂钢渣磁选回收工艺流程如图2所示。
③根据每段钢渣焖化质量情况,对每段翻罐、打水、焖化、挖道等工艺情况进行追溯分析,不断调整优化,充分利用好现有的钢渣资源。
2 方案效果验证
2.1 方案改进创新
经过持续改进创新,2014年全年钢渣焖化质量稳步提升,大大提高了磁选筛分效率,提高了熔剂渣的产出比,某厂2013年与2014年产出比对比情况见表3。
熔剂渣产量多产生:
4.42万车×(7.65-4.73) t/车=12.9万 t,
熔剂渣外销单价10元/ t。
共创效10元/t×12.9万t=129万元。
2.2 筛分线检修与生产安排更合理
筛分线检修与生产安排更合理,避免开夜班赶产量的现象发生,降低了物流费用。据统计,2013年共出现13次因生产紧张开夜班抢产事件,每次需配置2台装载机(1 199元/台),3台双桥汽车(771元/台)。2014年未发生夜班加班保产情况,共节约物流费用:
771元/台×3台×13+1 199元/台×2台×13=6.12万元。
2.3 多回收含铁物料创效
根据含铁物料产生比例5%,多产生含铁物料:
12.9万t×5%=0.65万t,
进水洗球磨线可产生产品比例50%,单价550元/ t,则产生效益:
0.65万 t×50%×550元/ t=178.7万元
该方案实施1年以来,共创效
129万元+6.12+178.7万元=313.82万元。
3 结 语
①通过工艺优化,摸索总结出一套长周期稳定钢渣焖化质量、筛分线生产顺行的生产操作标准方案,解决了原来冬季筛分效率低下、工人劳动强度大的历史难题,未出现原料偏湿、皮带积水以及双层筛板筛等不利局面,保持了产品收得率的稳定。
②自工艺优化方案實施以来,钢渣焖化及筛分生产组织逐渐向“两精”管理过渡,钢渣资源综合利用相关工艺环节逐步优化完善,熔剂渣等产品收得率与往年相比有了较大提高,创造了实实在在的效益。
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