天然气储气库老井井身质量检测与再利用

2015-09-10 01:38袁东方李治张彩荣于晓明薛伟付江龙张英东西安石油大学陕西西安71001中国石油长庆油田分公司储气库管理处陕西靖边718500中国石油长庆油田分公司第一采气厂陕西靖边718500
石油化工应用 2015年1期
关键词:老井储气库固井

袁东方,李治,张彩荣,于晓明,薛伟,付江龙,张英东(1.西安石油大学,陕西西安 71001;.中国石油长庆油田分公司储气库管理处,陕西靖边 718500;.中国石油长庆油田分公司第一采气厂,陕西靖边 718500)

天然气储气库老井井身质量检测与再利用

袁东方1,2,李治2,张彩荣3,于晓明2,薛伟2,付江龙2,张英东2
(1.西安石油大学,陕西西安710021;2.中国石油长庆油田分公司储气库管理处,陕西靖边718500;3.中国石油长庆油田分公司第一采气厂,陕西靖边718500)

长庆气田在某含硫气区储气库建设中,结合中石油储气库建设相关指导意见,采用MIT+MTT、声幅-变密度和超声波成像等技术,对G2×开发老井开展了管柱腐蚀和固井质量检测评价,为老井再利用和短期注采试验提供了依据;并对比分析了相关检测技术,为油(气)井井身质量检测提供参考性的意见和建议。同时在G2×井修井后进行的周期10个月注采试验表明:该井井筒状态良好,达到了注采平衡,满足短期注采试验要求。

储气库;含硫气区;老井再利用;测井仪器;井身质量;注采试验

1 储气库老井利用要求和再利用井现状

由于不同季节天然气需求量不同,天然气供应有大幅量的变化。长庆油田作为天然气主要供应区之一,为缓解天然气供应矛盾将在某含硫气区建设储气库。1.1储气库老井利用要求

储气库建设相关指导意见对老井的再利用条件进行了规定:(1)储气层级顶部以上盖层段水泥环连续优质胶结井段长度不少于25 m,且以上固井段合格胶结段长度不小于70%;(2)套管强度校核结果应满足实际运行工况要求;(3)生产套管需采用清水介质试压,试压至储气库井口运行上限压力的1.1倍,30 min压降不大于0.5 MPa为合格。

1.2再利用老井现状

为加快储气库建设步伐,选取了部分老井进行再利用,其中G2×井具体情况如下所述:

G2×井完钻层位为奥陶系马家沟组,人工井底3 544 m,采用分级固井方式完井,完井时固井质量合格率69%,套管采用Φ177.8 mm×9.17 mm规格,从井口到井底为AC80+N80+P110钢级组合,油管为Φ73.02 mm×5.51 mm的KO80SS油管。

G2×井投产已9年,随着逐年的开采,初期油、套压从22.8 MPa和30 MPa,降至5.14 MPa和7.43 MPa,产气量由初期的20×104m3/d降至5.0×104m3/d。累计产气2.323 4×108m3,产水0.227 7×104m3。CO2平均含量5.97%,H2S平均含量610.4 mg/m3,平均产水1.2 m3/d,产出水pH值5.49,CaCl2水型,Cl-含量为25.063 2 g/L,与H2S和CO2等酸性气体并存,易导致气井管柱腐蚀。

采用气田比较成熟的间歇加注方式减缓管柱腐蚀,即首次油、套管预膜后,结合不同生产阶段产气量的调整,月度补加200升/次~70升/次的油溶水分散型缓蚀剂,已累计加注缓蚀剂8.69 m3。

2 检测技术简介

G2×采用声幅-变密度和超声波成像技术检测固井质量;采用多臂井径仪MIT+磁测厚仪MTT、电磁探伤仪MID-K、超声波成像测井技术等检测管柱腐蚀情况。技术原理(见表1)。

测井仪器组合特点和经济指标(见表2)。

3 固井质量检测与评价

G2×井气层段位于3 463.1 m~3 477.4 m段,通过声幅-变密度和超声波成像测井发现,G2×井固井质量合格率为27.95%~28.03%,低于完井时所测的固井质量合格率69%。

表1 检测技术原理示意

表2 测井仪器组合特点和经济指标

声幅-变密度测井固井质量较好的井段为2 094 m~2 303 m、2 682 m~2 730 m、3 120 m~3 442 m;超声波成像测井固井质量较好的井段为1 395 m~1 435 m、2 090 m~2 301 m、2 887 m~2 975 m、3 115 m~3 432 m,两者存在一定的相符性。

声幅-变密度测井可清晰的分辨第一和第二界面固井质量(见图1)。

3.1声幅-变密度测井

G2×井声幅-变密度测井检测结果(见表3)。

表3 声幅-变密度固井质量评价表

由检测结果可以看出:声幅-变密度测井可以清晰的分辨第一界面和第二界面的固井质量,G2×井第一界面固井质量合格率为28.03%,第二界面固井质量合格率为19.02%。G2×井气层段上部25 m井段第一和第二界面固井质量为优,气层盖层段固井质量良好。

3.2超声波成像测井

超声波成像测井固井质量评价(见表4)。

表4 气层段上部声幅-变密度固井质量评价示意图

由表4可以看出:G2×井二级固井质量合格率为20.50%,一级固井质量合格率为42.93%,一级固井质量明显优于二级固井质量,全井段固井质量合格率为27.95%,检测结果与声幅-变密度第一界面固井质量合格率基本相符。G2×井气层段上部25 m井段固井质量较好,存在极少部分的液体和气体缝隙,与声幅-变密度测井结果相符。

4 G2×井管柱腐蚀检测与评价

G2×井采用了24臂MIT+MTT对油管腐蚀情况进行检测,并通过起出油管壁厚测试和重点段取样检测进行了对比验证;采用MID-K、新型超声波成像测井技术和60臂MIT+MTT检测技术确定了套管腐蚀现状。

4.1管柱腐蚀情况G2×井油管和套管腐蚀检测结果(见表5和表6)。由表5和表6可以看出:

(1)在加注缓蚀剂措施保护下,生产9年后G2×井油管和套管整体腐蚀轻微,均匀腐蚀深度在0.22 mm~0.368 mm。个别井段存在局部腐蚀现象,油管在3129m~井底存在点蚀,最大腐蚀深度3.967 mm;套管在217 m~606 m井段存在点蚀,最大腐蚀深度2.332 mm。

(2)油管腐蚀规律:通过测量起出油管壁厚发现24臂MIT+MTT检测结果和起出油管壁厚纵向分布规律基本相符,腐蚀程度有随井深逐步加深的趋势(见图2)。

(3)套管腐蚀规律:60臂MIT+MTT、IBC和MID-K 等3种检测结果均显示套管内壁在606 m以上井段出现点蚀,其中60臂MIT+MTT为217 m~605.84 m,IBC 为300 m~410 m,MID-K显示在537.80 m处出现点腐蚀,结果差异较大。

60臂MIT+MTT和IBC均可测出套管分级箍位置,60臂MIT+MTT显示在2 301.48 m~2 302.48 m,IBC显示在2 996.8 m~2 997.8 m,深度相差5 m,分析认为与测试仪器的校深和电缆的延长有关。

4.2油管腐蚀产物认识

起出油管后查看油管内壁腐蚀情况,对相对严重腐蚀段的331根和350根油管截取了管样。油管内壁出现点蚀,直径小于10 mm,深度在0.28 mm~1.74 mm。根据国标GB/T 18590-2001《金属与合金的腐蚀点蚀评定方法》规定,G2×井内壁点蚀为宽浅型。

表5 油管腐蚀检测情况

其中第331根油管最大腐蚀深度1.74 mm,腐蚀速率达0.193 mm/a,其腐蚀产物采用布鲁克 D8 ADVANCE X射线衍射仪分析,主要为FeCO3,由此可见此段主要发生CO2腐蚀(见图3)。

图3 331根根油管内壁腐蚀示意图

4.3腐蚀机理认识

据NACE SP0106-2006标准中规定当CO2分压>0.021 MPa时即发生CO2腐蚀,按目前G2×井井口油管压力5.14 MPa计算,CO2分压达到0.31MPa,超过了阈值。Pots等人分析认为当PCO2/PH2S分压比在20~500范围时,以CO2和H2S混合型腐蚀为主。G2×井PCO2/PH2S= 148.46,属CO2和H2S混合型腐蚀区域。采用抗硫油套管后,避免了硫化物应力开裂SSC,主要存在CO2-H2O电化学腐蚀。

5 G2×井试压和注采试验

完成G2×井井身质量检测和评价工作后,对0 m~3 440 m井段套管进行了试压,压力25 MPa,30 min压降为0 MPa,试压合格,表明G2×井井身质量较好,满足老井利用要求。于2012年8月17日至9月8日更换防腐油管,安装注采井口后,开展了一轮注采试验。

该井原始试气无阻流量65.291 0×104m3/d,原始地层压力30.40 MPa,气井采出程度63.6%,注气前地层压力10.82 MPa。该井于2012年9月26日开始注气试验,12月16日停注,累计注气614.833 6×104m3。2012 年12月26日开始采气,日配产7×104m3,2013年3月29日采气结束,累计产气616.743 3×104m3,注采气量达到平衡。注采试验期间,井筒运行良好(见图4)。

图4 G2×井注采试验期注采曲线图

6 认识及建议

(1)再利用老井G2×井经过井身质量检测、评价与试压表明:该井采用加注缓蚀剂的防护措施,生产9年之后,G2×井套管整体腐蚀轻微,最大壁厚损失小于2.332 mm。井身质量较好,可满足储气库短期注采试验要求。

(2)通过对G2×井进行声幅-变密度和超声波成像固井质量检测,发现该井固井质量合格率为27.95%~28.03%,低于完井时的固井质量合格率69%。

(3)井身质量检测技术评价:针对固井质量检测技术:超声波成像测井技术可清晰的检测出水泥环中气体、液体窜槽现象,同时可测出分级箍位置,在固井质量检测精度与声幅-变密度测井相符,但存在无法分辨水泥第一、二交界面等不足,因此声幅-变密度测井可满足注采再利用气井的固井质量检测要求。

气井管柱腐蚀检测技术中,多臂MIT+MTT测井组合可对管柱内外腐蚀情况进行定位和定量,结果准确;MID-K在不影响气井正常生产的情况下定性多层管柱的腐蚀情况,壁厚检测精度较低,可定性套管腐蚀;超声波成像检测技术管柱壁厚精度高,但存在施工要求高、费用高昂且无法分辨管柱内外腐蚀情况等局限性。

(4)目前G2×井已开展注采试验,安全运行10个月,井筒状况良好,但其固井质量达不到储气库建设相关技术要求的合格率70%,因此该井仅可进行短期试验,试验完成后需及时封堵。

[1]唐宇编译,王环审校.斯伦贝谢公司套后成像测井技术Isolation Scanner(IBC)[J].测井技术,2011,35(4):307.

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[3]李玉宁,李强,安秀荣,等.MIT-MTT组合套损检查技术在长庆油田的应用[J].测井技术,2006,30(5):449-453.

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10.3969/j.issn.1673-5285.2015.01.013

TE26

A

1673-5285(2015)01-0047-05

2014-10-29

2014-12-11

袁东方,男(1985-),现供职于中国石油长庆油田分公司储气库管理处,政工师,主要研究领域为地下储气库钻井工艺技术应用等方面。

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