任玉金 李建军 张玉萍 谢海涛(大港油田第三采油厂,河北 沧州 061035)
枣北油田共有注水井96口,开井85口,日注水量5600m3/d;注水泵站4座,柱塞式注水泵24台,多级离心增压泵8台,注水单耗8.5kw.h/m3,注水单耗偏高。拥有Φ219*22、Φ114*13和Φ 76*9等10种沥青防腐管网,管线长度46.9千米,受地面管线结垢因素影响,管损大,使注水单耗更高。
在注水开发过程中,存在三方面的问题。一是不同断块间的注水压力等级存在着明显的差异,为了保证高压注水井能正常完成配注,注水泵输出压力25MPa,造成注水系统运行效率低下,无功电能消耗大。96口水井中,注水压力在0-5MPa之间的17口,在5-15MPa之间的33口,压力在15-25 MPa之间的31口,压力在25-35 MPa之间的15口。二是注入水矿化度高达25000-30000mg/l之间,注水管网普遍存在结垢现象,影响注水系统的效率。三是油藏动态和注水时间变化,不同注水井的注入量和压力不断变化,其对应注水泵的柱塞直径、离心增压泵的注入能力无法满足注入需求,需不断地优化调整。
针对注水过程中存在的突出问题,开展了三方面的技术措施:
3.1 实施注水地面系统分压调整工艺技术
3.1.1 自一站注水系统实施三级分压技术
生产现状:自一联现有注水站2座,老注水站有高压三柱塞泵4台,设计注水能力1344m3/d;新注水站有高压5ZB-12/42型五柱塞泵2台,设计注水能力960m3/d。日常情况下运行2台五柱塞泵,1台三柱塞泵,注水管压25.0MPa。注水系统所辖下游注水井18口,日注水量1100m3。但注水压力≤15MPa有12口井,压力在15-22MPa的4口井,压力≥15MPa的有2口井,注水采用同一压力等级造成大量的能源消费。
实施三级分压技术改造。利用原有管线,对注水泵出口管线实施改造,更换现有三柱塞泵的柱塞,由Φ45柱塞更换为Φ61,新建Φ114*14注水管线、PG350/DN100闸门及其它配套设施。
实施后节能降耗效果明显。设备运行功率由536.5KW/H下降到400KW/H,直接减少功率136.5KW,新安装注水泵采用变频控制,每小时节约电量180 KW.H,每天节约电量4320 KW.H,年节约费用150万元;技术改造投资成本约25万元,2个月即可收回成本,技术改造见效十分明显。
3.1.2 自六站注水系统实施二级分压技术
生产现状。现有3H-8/450II型三柱塞泵5台,日常运行2台,系统注入压力23.0MPa;设计注水能力1450m3/d,承压能力25.0 MPa。该系统所辖下游注水井15口,日注416m3/d,富余能力1010m3/d。但现有注水井中,注水压力超过25.0MPa的有9口,配注350m3/d;同时,新区块建设预计增加注水量360m3/d,注入压力29.0MPa,泵站压力不能满足注水需求。
实施两级分压技术改造。对原注水泵站实施高低压分离技术改造,更换柱塞泵的直径,配套改造高压高压出口汇管、出口回流流程、安装高压注水管道及配套闸门,改造后高压注入压力35.0MPa,注水能力达到860m3/d;低压注入压力25.0MPa,注水能力490m3/d。具体措施是将4#、5#柱塞泵的直径更换为38mm,额定排出压力达到35.0MPa;并对两条高压注水管道实施优化改造,新建单井注水管道220m,建设井区延伸管道640m。
实施效果突出。技术改造后解决了4口井的欠注问题,增加注水量120 m3/d,减少3台增压泵和1台三柱塞注水泵,注水单耗从16.8KW.H下降至9.8KW.H,实现年节电120万度以上,经济效益在100万元以上。
2、优化注入泵运行参数,提高泵效和时率
一是优化多级离心增压泵参数。依据各台增压泵所属注水井配注和注入压力的变化,优化不同井区增压泵的运行数量及不同增压泵的运行压力,共实施8台次,提高泵的负载率和运行时率,实现节电2900kw.h,实现年节电105*104kw.h,年直接经济效益达85万元。
二是强化技术管理,提高柱塞泵泵效,实现节能降耗。依据注水量和注入压力,通过理论计算出五柱塞泵每提高1%的泵效,节电44 kw.h;三柱塞泵每提高1%的泵效,节电26 kw.h。合理控制注入泵的控制参数,核查泵流量、压力等参数,并根据电流变化,诊断柱塞的阀座、阀片是否刺漏,及时开展维护。实现年节电85.4×104kw.h,直接效益70万元/年。
3.1.3 开展地面注水管网除垢降压损措施
注水管道结垢严重,受沉积垢的影响,地面管道的管直径逐步减小,实际压力损失增加了1—3倍,管损大幅增加,致使泵系统运行压力增高,注水单耗上升。为降低结垢的影响,主要利用清管器和射流除垢等技术,对系统管道和单井注入管道实除垢措施53线次,除垢管道长度25000米,管道平均管损从3.8MPa降低到1.5MPa,年节约电量16.8*104kw.h,年节约电费13.6万元,节能降耗效果显著。
4.1 在注水系统实施高低压分离、除垢降压等措施,能有效提高注水系统的运行效率,实现注水单耗从8.5kw.h下降至6.8kw.h,年节电340*104kw.h,直接经济效益300万元。
4.2 对结垢严重的注水管网,实施除垢措施,既能实现节能降耗,还能解决11口注水井的欠注问题,增加注水460 m3/d,对应受益油井增产11.8t/d。
4.3 在油田开发过程中,注水系统能耗高,有效实施技术改造措施,能提高注水开发效果和经济效益,实现可持续发展。
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