贾财华(中油辽河油田锦州采油厂,辽宁 凌海 121209)
锦22 块是锦16 块西部合采区的一部分,断块被两条近东西走向的断层所夹持,北高南低。含有面积0.67 平方千米,地质储量206万吨,有效厚度21.9m,开发目的层为兴隆台油层,发育两套含油层系,油藏埋深1350-1460米,属于中孔、高渗储层。
该块1978年勘探开发,1979年正式投入开发,分为基础井网投产、点状注水、加密调整面积注水、低效开发和二次开发五个阶段。二次开发阶段前,锦22块总井13口,仅仅开井4口,日产液70吨,日产油7吨,采油速度仅为0.1%。
目前区块共有油水井32 口,其中油井总井23 口,开井13口,日产油25 吨,日产液220 吨;水井总井9 口,开井6 口,日注水650方。
通过精细地质研究和二次开发新思路,废弃原有井网结构,重新部署新井实施二次开发,区块开发效果得到有效改善,截止2015 年7 月,该块油井总数32 口,开井13 口,日产液220吨,日产油24.8吨;水井总井9口,开井6口,日注水660方,但随着油藏的不断开发深入,生产矛盾也逐渐严重。
2.1 新井生产效果逐渐变差
锦22块2014年新部署的7口新井初期产量较高,平均日产油均在10吨以上,效果较好,但随着开发的不断深入,生产效果逐渐变差。井统计发现,7口新井对比6个月后的生产情况,日产液降低39.5 吨,日产油降低31.3 吨,与初期的高产形成鲜明对比,生产形势严峻。
2.2 新井生产周期变短
以我们井区的锦2-11-A2108 为例进行说明,2014 年4 月开井,初期日产油3.0吨,日产液16吨,含水81%,生产两个月后不出,测试显示供液差,动液面接近泵挂,2014年7月实施堵水补层、酸化解堵、强负压抽吸解堵等,仍无法有效改变生产周期短的问题,该井平均生产周期在75天左右。
2.3 新井措施增油效果变差
基于上面的生产周期短的问题,新部署的新井频繁修井作业,锦22块未能实现前期的高效开发,采油速度仅为0.15%,在对新井开展整体治理过程中,地质技术人员精心实施堵水技术、补层加密射孔技术、酸化解堵和压裂引效等综合治理,虽然都能见到些许效果,但增油效果不显著,且措施有效期短,统计仅为50 天左右,平均单井增油在200 吨,低于油水井措施平均增油指标,新井措施增油效果变差。
挤油解堵技术[1]是利用井下管柱将凝析油注入地层达到改善近井地带渗滤通道,油井增产的目的。作为一项工艺措施被使用,后期经过改良在其中加入药剂,演变为现在的稠化油堵水技术。但由于挤油解堵技术施工效果逐渐变差,使其使用次数逐年减少。由于施工井次减少,已无法进行统计对比。2013年开始我厂加大挤油解堵技术研究,不断完善施工工艺,实现技术新发展,其具有以下特点:
(1)配伍性好
挤注液体来自锦州采油厂自产稀油,与地层的配伍性较好。与挤水相比,不会造成粘度膨胀、产生乳状液堵塞孔喉;与挤酸相比,不会产生二次沉淀污染。
(2)高压解堵
施工过程中常伴随高压挤注,高压射流直接冲洗炮眼解堵,形成物理解堵,可达到疏通孔隙,解除堵塞,提高地层渗透率,改善原油的流动性的目的。
(3)破乳性能好
随着原油进入地层,提高油相饱和度,增加油相渗透率,使原有孔喉中的乳状液破乳,让不具备流动性的乳化物变成流动的水、油两相,解堵乳化物堵塞。
(4)洗井清污
现场应用的原油为欢三联稀油,温度在60-80℃,可以有效溶解胶质、蜡质,在一定程度上破坏已形成凝胶结构体系,增加原油流动性。
(5)润湿性好
原油渐渐进入并填满孔喉,随着含油饱和度的增加,岩石润湿性改变,降低原表面原油形成的界面张力。
(6)引流增效
根据相似相容原理,进入地层的原油起到引流的作用。
2014年开始,在锦22块新井实施挤油解堵措施26井次,累计增油3285.6吨,取得较好的增油效果。
典型井锦2-11-A218井,该井2015年2月日产液由23吨降低为1 吨,日产油由12 吨降低为0.3 吨,测试结果显示供液差,2015 年2 月9 日实施挤油解堵技术,累计注入原油45 吨,注入压力15MPa,2 月11 日开井,日产液恢复到22 吨,日产油12.4吨,延长生产时间61天,累计增油665.3吨,该井在生产过程中连续实施挤油解堵技术3井次,延长生产天数170天,取得了较好的生产效果。
5.1 挤油解堵技术的应用,延长了锦22块新井的生产周期,改善了油井的开发效果。
5.2 挤油解堵技术比较适合初期具有一定产能,后期因粘土膨胀堵塞供液差不出的油井,且措施投入成本较少。
5.3 挤油解堵技术的区块适应性分析工作需要进一步摸索级总结,下步将继续加大挤油解堵技术的扩大再应用工作。
[1]刘均.川中低渗透油层挤油解堵工艺应用[J].钻采工艺,1994,01.