奔驰双机双泵水泥固井车可靠性影响因素及改进措施

2015-08-04 08:56廖大林王献辉王凤英李要民李满江张卫平王希军河南信宇石油机械制造股份有限公司河南濮阳57006川庆钻探长庆钻井总公司西安7008西部钻探准东钻井公司新疆阜康85渤海钻探工程有限公司装备处天津0057
石油矿场机械 2015年12期
关键词:管汇泥浆泵三联

廖大林,王献辉,王凤英,李要民,陈 欣,李满江,张卫平,王希军(.河南信宇石油机械制造股份有限公司,河南 濮阳57006;.川庆钻探长庆钻井总公司,西安7008;.西部钻探准东钻井公司,新疆阜康85;.渤海钻探工程有限公司 装备处,天津0057)

奔驰双机双泵水泥固井车可靠性影响因素及改进措施

廖大林1,王献辉1,王凤英1,李要民1,陈欣1,李满江2,张卫平3,王希军4
(1.河南信宇石油机械制造股份有限公司,河南濮阳457006;2.川庆钻探长庆钻井总公司,西安710018;3.西部钻探准东钻井公司,新疆阜康831511;4.渤海钻探工程有限公司装备处,天津300457)

针对奔驰双机双泵水泥固井车使用中存在的问题,分析了影响因素,提出了改造方案。通过设计和改进,克服了该车存在的缺陷,恢复了使用性能。现场应用表明,该车完全满足实际生产需求,大幅提高了可靠性,对油田在用的特种车辆、工程机械的改造维护提供参考。

水泥固井车;可靠性;影响因素;改进

4 要点分析

自升式钻井平台升降基础的合拢安装是平台建造的重点和难点,其工作要点如下:

1)升降基础为平台大型设备,合拢时要指定专门的安全预案,要具备良好的安全设施,可靠的吊装设备,避免磕碰和坠落事件的发生。

2)合拢前的准备与检查十分重要,影响升降锁紧基础焊后变形的船体大型结构要提前焊接完成。船体整体水平要提前检验通过。

3)合拢前的划线工作要求准确,工艺文件要齐全,现场检查要细致。合拢划线非常重要,要严格按照图纸进行划线,划线范围内不能有遮挡物,要有样冲眼,不能轻易被抹掉。

5)升降基础上的基准,侧面垂直腰线、水平腰线、前后正面中心线、要预制准,标记清晰。以备合拢时使用方便。

6)清理一切影响合拢工作的设施、按照划线切割加工余量、完成开辐工作。

7)基础的合拢会形成密闭舱室,在焊接、检查、监测等过程中、要按照舱室作业的要求保证通风、照明良好的前提下进行工作。

8)每个围阱的3个基础定位完毕后,对3个基础进行尺寸检测,每个基础相对其它误差不能过大,焊接在检测完毕后进行。

9)预留焊接收缩量,保证焊后尺寸。

10)标记焊缝焊接次序,减少焊接变形。

11)在焊接过程中,加强尺寸监测工作,根据焊接变形的具体情况调节焊接方案,保证焊后的关键尺寸不超差。

12)焊接过程要严格遵守WPS,并注意焊前预热与焊后保温,焊接质量的好坏会直接影响到平台的升降情况,这一点对于自升式钻井平台的建造至关重要。

[1]彭洪军,吴建,刘阳.海上自升式平台电动升降装置的研究[J].东北电力大学学报,2007,4(5):79-83.

[2]蒙占彬,曹宇光,张士华.自升式平台齿轮齿条升降系统结构设计[J].机械设计与制造,2013,11(3):33-35.

[3]徐晓平,付鹏,羊字军,等.自升式钻井平台升降系统安装精度控制[J].钢结构,2012(4):389-392.

[4]王刚,孟祥伟,彭曼,等.自升式平台支撑升降系统结构设计与分析[J].机械设计,2011,7(5):42-46.

[5]中国船级社.钢质海船入级规范[S].2012.

[6]中国船级社.海上移动平台入级与建造规范[S].2005.

中原油田固井公司一辆奔驰双机双泵水泥固井车是某公司2005年设计制造的,当时出厂价值人民币近千万元,投产后服役于中原、西南和新疆油田市场。随着使用时间的推移,部分配件的老化、设备操作人员的更迭,设备本身设计制造存在的缺陷,使该车故障不断,可靠性降低,2013年下半年已无法正常使用,调回中原油田基地进行技术改造。

1 原车存在的主要问题

1)低压管汇设计过于复杂,操作不当或者清洗不及时易造成低压管汇堵塞。

2)三联泵所处位置过于封闭,无法进行常规的维护保养。

3)泥浆泵和三联泵的传动轴过长,运转时抖动严重,易造成断轴、轴承损坏、固定螺栓松动等故障。

4)混浆池布置偏高,容积偏小,工作时水泥浆四处飞溅,影响操作工观察泥浆液面。

5)高压管汇设置在操作台上,安全隐患大。

6)清水泵与灌注泵串联在一根管线上,容易造成水泥倒流至清水泵内,造成清水泵至混合器管汇堵塞。

7)传动轴无防护罩,存在安全隐患。

8)混合器无分散筒,混拌水泥时粉尘雾霾大,看不清混浆池液面。

2 改进方案的设计与实施

2.1方案设计

将三联泵移到驾驶室后侧,改造低压管汇、加装泥浆泵安全阀。重新布置泥浆泵、离心泵、齿轮油箱、高压管汇等一系列部件,全车大修。

2.2平衡计算

2.2.1纵向平衡分析

SPM泥浆泵与混浆池互换,不影响车辆平稳性,因为SPM泥浆泵质量略重于混浆池,稍重的物体向车辆总重心靠近,更有利于平衡。

2.2.2横向平衡分析

横向设备未有大的变动,故平衡仍与原平衡相同。三联液压泵从中间位置移出,仍沿车辆轴线前移,横向重心没有左右偏移。

2.2.3变动情况和增减力矩计算[1]

根据受力分析可计算出各装置重力对车辆重心线的力矩,其公式为

M=WL

式中:M为力矩,N·m;W为重力,N;L为距离,m。

1)右SPM泥浆泵前移1.5 m,其力矩

M1=22 400×1.5=33 600 N·m(前移)

2)将齿轮油箱从车后左边移到右边,向前移动1.2 m。其力矩

M2=4 400×1.2=5 280 N·m(前移)

3)三联泵向前移动2 m,其力矩

M3=3 500×2=7 000 N·m(前移)

4)混浆池由原来的右边位置向后移动3 m至车尾,其力矩

M4=8 200×3=24 600 N·m(后移)

5)增压泵由原来位置向后移4 m至车尾,其力矩

M5=2 700×4=10 800 N·m(后移)

6)混浆泵从右边移动1.2 m至左边车尾,其力矩

M6=2 700×1.2=3 240 N·m(后移)

7)清水泵后移0.7 m,其力矩

M7=2 700×0.7=1 890 N·m(后移)

总体:前移总和M1+M2+M3=45 800N·m,后移总和M4+M5+M6+M7=40530N·m,重心在车辆中桥和后桥之间,未向车尾后移,故可行。

2.3技改措施

1)拆检前对技改处全方位拍照以备后用。拆卸前对各系统分别做上记号,做好拆卸顺序的记录,安装时按反程序进行。

2)液压系统高压胶管和接头都要检查,损坏的需要更换。

3)不得在大梁上开槽打孔,以免影响大梁的强度及承载能力和整车的安全性能[2]。

4)管线除通向压力表的管线需要转弯起缓冲作用的之外,其余管线尽量缩短,避免过多的交叉迂回。

5)安全阀及各类阀门配制,注意通径压力,规格型号与SPM泵的压力匹配。

6)所有液压管线安装前均需要用压缩空气或氮气进行吹扫,防止堵塞。

7)清除旧管线管壁残余水泥结块,保证管道100%的流通截面。

2.4主要节点

1)为了缩短管线和传动轴的长度,便于维修,把右侧(面向车头)后边的SPM泥浆泵与混浆池位置互换,左边的SPM泥浆泵维持原位。

2)将混浆池移到车尾,高度适当减低,长度宽度增加,在原来的基础上容量加大。

3)将原在2台发动机、2台变矩器中间的三联泵移出,安装到驾驶室后边大梁的空位上,缩短传动轴长度。

4)将操作平台扩大,重新制作操作台,将仪表盘上现有的不合格仪表全部更换,并将原来的电控开关改成气控开关。

5)高压管汇从操作台上面移至副大梁上,向后延至车尾混浆池两侧与车尾高压管汇连接。

6)为了安全起见,在SPM泥浆泵和高压管线上加装安全阀,安装在SPM泥浆泵出口管线上,安全阀出口通往混浆池。

7)更新混合器,混合器分散筒重新制作,加装排气管,检修清水阀门。

8)低压管汇重新布置。

9)气液路重新布置。

2.5难点与重点

1)原有的数据采集传感器大部分失效或失准。按要求重新选配计算机控制系统,可实现泵压、排量、发动机转速、油温、油压等基本参数的可视化,并预备了密度计接口。

2)液压系统中的液压管线、元器件的重新布局和调试。将三联泵移至驾驶室后侧,原液压管线全部无法使用,更换全部的液压管线,随着位置的变化,所有的液压调节全部重置。液压管线试压50 MPa,稳压,不刺漏方可安装[3]。

3)高低压管汇布置。原有管线过于复杂,施工过程中流程倒错或阀门失效、冲洗不充分,都可能造成管线堵塞。本次改造过程中,尽量简化流程,水柜出水管线通往SPM泥浆泵和清水泵,混浆池出浆管线分别通往SPM泥浆泵、灌注泵和循环泵,管线预留倾斜角度,便于残液排空[4-5]。

4)底盘为奔驰车,油门控制非常复杂,7根线控制着油门的变化,同时和驾驶室脚踏油门互相制约。经过不断的试验、测量,找出控制主线、复位线等,最终实现了2个按键就可实现油门的增减。

3 现场应用

在中原油田进行现场试车时,根据以下试验方法和验收规则,必须进行各8 h空载、负载运转试验,合格后方能出厂。

1)各密封处、接合处不得有漏油、渗油现象。

2)各种循环泵和灌注泵轴承温升不超过40℃,油池温升不超过15℃,且最高温度不超过70℃。

3)全车运转应平稳,不得有冲击、振动和不正常的响声。

4)负载试验时,距离固井车1 m处用声级计A声级测量整车噪声,不得超过85 dBA

经试验,运行正常,混浆的速度和均匀度达到了预期。改进后的水泥固井车如图1。

图1 改进后的水泥固井车

在西南油气田现场使用中,在进行堵漏剂的水泥浆配置时,循环泵和灌注泵的入口容易被堵塞,影响施工的正常进行。为解决这一问题,加大了滤网孔径,在灌注泵和循环泵的出口加装互通管路,便于反冲,解决了入口堵塞问题。2014-06-10,在西南油气田累计行驶9 580 km,上井43次,使用情况良好,能够满足现场生产需要。

4 结论

1)水泥固井车改进后,三联液压泵安装在明处,有利于观察和维修;轴系改短增加机械的安全性,延长了使用寿命;SPM泥浆泵向前移动使传动轴缩短,减少了震动;混浆池位置的调整便于操作人员现场观察混浆工作情况,并减少泥浆洒在车上,减少污染。

2)系统布局合理,安全性能提高,操作更方便,能确保人身及设备的安全。

3)通过该车的技改,举一反三,可对油田在用的特种车辆、工程车辆的维修改造提供参考。

[1]单辉祖.材料力学教程[M].北京:国防工业出版社,1985.

[2]张旭明,唐卫军.CPT-Y4型固井水泥车静态强度分析及改进[J].石油矿场机械,2012,41(9):76-79.

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TE925.2

B

10.3969/j .issn.1001-3482.2015.12.023

1001-3482(2015)12-0085-03

2015-08-13

廖大林(1951-),男,江苏盐城人,教授级高级工程师,主要从事石油装备技术研究,Email:liaodalin 26@sina. com。

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