少子寿命检测仪的检测行程加长的改造方法

2015-07-27 08:27张龙飞江苏协鑫软控设备科技发展有限公司江苏徐州221000
山东工业技术 2015年15期
关键词:改造

张龙飞(江苏协鑫软控设备科技发展有限公司,江苏 徐州 221000)

少子寿命检测仪的检测行程加长的改造方法

张龙飞
(江苏协鑫软控设备科技发展有限公司,江苏徐州221000)

摘要:简要说明了少子寿命检测仪设备的结构原理,详细说明了加长检测行程的改造方法及手段,并进行了实际测试与应用,具有推广应用的实际意义。

关键词:少子寿命检测仪;检测行程;改造;加长

1 引言

在太阳能行业的硅锭加工生产工艺中,普遍使用少子寿命检测仪设备来检测硅锭的少子寿命参数,是利用微波光电导衰减法(u-PCD)来测试少数载流子寿命的。在工作时仪器的检测头在水平面的X与Y两个方向上进行扫描被检测的硅锭侧平面,从而进行检测各项数据。设备在结构上包括:机架、两个方向上的拖动机构(电机驱动)、硅锭基座、安装底板、工控检测系统等,该类设备基本上是从国外进口的设备。随着生产产能的增加,硅锭的长度不断增加,原检测设备的检测行程已不能适应硅锭的长度了,即检测仪不能全长度检测硅锭的少子寿命,该设备面临被淘汰的命运。如采购长行程的国外某品牌的检测设备,不仅采购周期长且费用高昂;如将旧设备进行改造升级,使其加长到能检测长硅锭的范围内,则可充分利用旧设备资源并产生可观的经济效益。

2 改造方法

(1)因左右检测行程要加长,故相应地整机左右方向要加长。改造的重点是检测仪的机械部分,即加长原安装板、框架及外壳,增加长度方向(下图左右方向)的内部空间。因检测的前后方向行程未变,故设备宽度方向保持不变。据实测最长的硅锭,长度(左右)方向需要增加400毫米的内空尺寸,即改造时以左边为基准不动,向右加长,原检测仪外形如下图:

图1 改造前的检测仪

(2)在电气、软件控制方面,仍然使用原设备自带的软件控制系统和工控机,原软件只需适当调整左右行程参数即可。这方面可以进行模拟测试,事实上已通过试验证明是可行的。

3 具体施工

基于上述的设计思想,需要重新设计、加工的零部件有:外壳体、左右方向的导轨架、传动带托架、拖链架、安装底板、支承框架等;同时配套采购导轨滑块组件、传动带、排线、光纤等。又因原左右行程加长了,设备原左端仅有滚轮而无导向机构,故需要另行增加左端的导向机构,使得机构前后运行时不致于左右两处不同步,出现摇摆的现象,影响设备的检测性能。

在加工材料的选用方面,尽量与原设备相同。实际上原设备使用的均为铝合金材料,现使用6061、2A11等牌号的国产型材,符合质量较轻又有一定刚度及强度的要求。

在设备上需要安装配合的零部件较多,考虑机械加工工艺时,尽量采用数控设备加工,如数控折弯、下料、磨削等,保证机械加工精度;相关零部件的安装位置尺寸,多次测绘并校对,加工后严格检验,安装一次成功,避免返修。

改造后的产品外观上,尽量与原设备一致,表面处理工艺相应一致,如外壳板喷塑、安装底板黑色氧极化等。

因被检测的硅锭加长,质量加大了,故安装底板下需另增加支承点,以承受较大的硅块质量。初步改造后的检测仪如下图示:

图2 改造后

因设备的左右行程加长了,故原来的左右移动的拖缆长度不够,需要更换,相应地,该方向上的相关的电气接线也需要更换,如光纤、通讯排线等。又因设备的前后行程没有改变,故前后运行的拖缆、电气接线等可用原系统而不需改变。

精密加工好的机械零部件、加长的相关电气接线与原来设备总装到一起,适当调整控制系统检测行程的参数,即可形成一台满足用户使用要求的新设备。

图3 改造前左端导轨 

图4 改造后左端导轨

4 应用效果

改造好的检测仪经装组、调试好后,在生产线上试运行了一段时间,并经用标准硅锭进行各项技术指标的测试,均符合要求。不过因为生产车间硅粉较多,硅粉尘进入了新更换的加长的导轨内,很快导致该导轨发出异响及运动阻力明显增大,最后拖动电机因过载而报警停机。因此又重新采购了具有防尘效果的较高质量的导轨,整机使用效果反映良好。

5 结论

旧的少子寿命检测仪改造后,其检测行程变长了,可以检测较长的硅锭,能够满足日益增长的硅锭产能需要。事实证明,该改造方法是可行的,并且能节约大量的设备投资,具有推广普及的实际重大意义。

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