降低N车型上流水槽胶气泡发生率研究

2015-07-26 09:19:45韦海菊上汽通用五菱汽车股份有限公司广西柳州545007
山东工业技术 2015年4期
关键词:涂胶密封胶水槽

韦海菊(上汽通用五菱汽车股份有限公司,广西 柳州 545007)

降低N车型上流水槽胶气泡发生率研究

韦海菊
(上汽通用五菱汽车股份有限公司,广西柳州545007)

密封胶作为车身密封材料被广泛应用于汽车制造业,主要作用为防漏水、防尘、防腐蚀等。密封胶中如存在气泡,易使车身焊缝没有被密封胶覆盖,雨水可从顶盖流水槽焊缝流水车身内部,导致漏水。

密封胶;气泡;漏水

1 前言

从汽车防水性能要求看,上流水槽胶条不允许有气泡和针孔。自2013年8月12日起,在涂装车间B线和C线,N车型上流水槽密封胶在烘烤之后出现胶气泡的问题,2014年开始,胶气泡发生率呈现上升的趋势,2014年3月平均达到了11.3%,气泡问题愈显凸出,严重影响车间正常生产。且上流水槽密封胶是汽车防漏水的重点区域之一,如果该区域密封胶出现问题,会对汽车漏水性能带来较大隐患。

对2013年8到2014年3月之间的N车型上流水槽起泡车身数量进行了统计和调查,以月为单位对数据进行了统计和分析,具体如表1:

表1 N车型上流水槽胶气泡车身数据

从以上数据可以看出,N车型上流水槽胶气泡发生率存在较大波动,2013年基本保持在较低的水平,但2014年之后却是持续升高的趋势,到3月时问题出现大爆发,对产品质量、车间生产影响很大。

经过进一步调查发现,胶气泡不仅是在过完烘炉之后发生,湿胶状态下偶尔也会发生。胶气泡割开后,可清晰看到气泡下方滴水沟存在很大的空腔,无胶粘附,气泡前后空腔约110mm长。由此得出结论:流水槽涂胶后存在空气是胶气泡发生的主要症结。

根据2013年11月数据,N车型上流水槽胶气泡发生率曾降低到0.93%,因此,如果找到问题的根源,寻求可行的措施,并加以控制和消除,把问题发生率降低到更低的水平是完全可能的。

2 原因分析

通过运用头脑风暴法以及以往解决经验对问题的症结进行了讨论,最后认为上流水槽胶气泡问题主要与以下因素有关联——密封胶与流水槽之间存在空气、密封胶材料抵抗空气膨胀的能力不足、无排气和泄压通道、员工刷胶方式等,共收集末端因素12个,经过研究,对这12个末端因素进行调查分析、现场检查和实验验证,以确认各末端因素是否为要因:

2.1输胶系统产生空气

小组对输胶系统设备方面进行了各项检查:更换压盘密封、调整行程开关、严禁使用变形胶桶、确保桶与压盘见润滑、更换排胶法和排胶软管等,均无发现问题,气泡问题没有得到改善。得出结论:非要因。

2.2密封胶中存在空气

从B、C两条上胶线及新开的胶桶中分别取胶试验,将胶刮开,均没有发现密封胶中有气泡的情况。同时调查上胶工段员工,均反馈密封胶中没有气泡。得出结论:非要因。

2.3胶粘度偏低

本人分析了涂装车间C线8月21日~9月20日密封胶粘度与胶气泡发生率的关联,粘度基本在98~103之间,详细情况见表2:

表2 C线不同粘度与胶气泡发生率统计表

由这些记录可以看出,8月23~30期间使用胶粘度98/102时,胶气泡数量庞大;而9月5日以后分别使用103、99.5、99粘度的胶,气泡都很少,有多天甚至无气泡问题;粘度100~102的胶气泡率也有高出99很多的情况,因此可知密封胶粘度偏低不是主要原因。得出结论:非要因。

2.4胶材料性能不足

(1)检查每批次密封胶出厂性能检测报告,结果均为合格;

(2)调查到青岛无胶气泡问题,因此调用小桶装青岛密封胶(与C线密封胶供应商不同),在同等操作条件及换胶因素下,与C线胶做了3次对比实验,实验数据如表3:

表3 不同密封胶对比实验数据

从以上实验数据可知,胶材料性能不足不是主要原因。得出结论:非要因。

2.5电泳烘炉炉温不足

小组针对此问题做了两项调查;

(1)检查电泳烘炉炉温曲线,结果无温度不足情况;

(2)检查流水槽焊缝油印情况,发现只有印记,但用手无法擦掉,说明印记已烘干。得出结论:非要因。

2.6流水槽焊缝含油多

同原因5,出烘炉后电泳车身焊缝上不存在不干油印。得出结论:非要因。

2.7枪嘴偏小导致胶量偏少

原N车型上流水槽涂胶工艺为大圆胶+刷胶,小组猜测大圆胶刷胶后胶量偏少,导致胶抗空气膨胀能力不足而起泡。为此,车间临时更改涂胶工艺,将大圆枪涂胶改成锥形扁枪涂胶。从2013年8 月16日起,涂C线均使用锥形扁枪对N车型上流水槽涂胶。

(1)圆胶改为扁胶后可在一定程度上减少胶气泡产生,但改善不大更无法消除胶气泡问题;

(2)2013年8月~11月,胶气泡发生率有降低的趋势,但2014年开始基本上均为上升的趋势,且胶气泡发生率远远高于2013年情况。因此可判断枪嘴偏小不是主要原因。

2.8刷胶使胶量变少

2013.8.17/22对流水槽涂扁胶后是否刷胶进行了对比实验,详见表4:

表4 刷胶对比实验数据

从2013.8.22实验结果可看出,流水槽涂胶工艺改为扁胶+不刷胶后,气泡率略有降低,无法完全消除气泡,但可作为临时措施。

2.9员工没有经过考核与培训

员工没有经过考核不是主要原因。

2.10工艺文件没有详细规定是否在流水槽前后端留排气通道

在原流水槽涂胶工艺中,没有详细规定流水槽前后端小孔是否需用胶堵住,但在车间实际生产中,因为漏水考虑而将前后两端用密封胶全部堵住。N车型与NP车型流水槽结构设计相同,在NP车型实验结果(表5)良好,说明流水槽未留排气通道是主要原因之一,但同样的方式使用在N车型时,虽有所改善,但效果却不大。小组就此情况分析两种车型的差异,推测问题可能出在流水槽零件差异上,具体情况将在下文第十二点中详述。结论:是主要原因。

表5 NP车上流水槽前端留空对比实验数据

2.11白车身焊缝状态变异

C线的白车身来源与车身车间新线和老线,从车身码可以分辨出白车身出处。为确认白车身流水槽焊缝状态是否因变异而影响涂装胶气泡,小组对2013-9-9涂B线的胶气泡车身码进行了统计分类,结果见表6:

表6 东涂B线胶气泡车身码统计数据

白车身两条车身线三个码段胶气泡率相差不大,说明与白车身状态关联不大。

2.12流水槽制造误差大

根据NP车型解决胶气泡问题的经验,小组充分调查了N车型与NP车型流水槽的差异,发现N1P流水槽前端包边上的小孔空隙很大,而N车型的则是被金属屑遮挡的,90%以上的车已经完全没有空隙。了解到此情况后,小组决定将调查的重点放在流水槽零件制造上。

2014年7月23日,小组成员代表到流水槽供应商-中铨制造车间了解其制造工艺并检查制造质量。发现流水槽制造在前几道工序中都保留了前后端小孔的间隙,但在最后一道工序中是用剪刀将流水槽前后两端尖角剪掉,导致小孔被挤压和剪刀留下的铁屑遮挡,堵塞了小孔。

经过协商,供应商同意改善工艺:由剪刀剪断改为打磨处理修整尖角,以保证流水槽前端间隙。小组随后用新状态流水槽进行了一系列实验,得出结论:

新流水槽启用后,C线实验日过线N车型都无胶气泡产生,胶气泡率基本消除。其中涂胶工艺为扁胶+刷胶。因此,流水槽制造误差大是上水槽气泡的主要原因之一。

3 总结

本文主要从胶气泡产生的现象、涂胶工艺、车身结构方面等方面分析了气泡产生的原因及解决措施。此次流水槽胶气泡的解决经验,可推广至具有类似车身结构的其他车型上使用,同时有利于在车身制造过程中即抑制了胶气泡缺陷的可能性,确保性能稳定。

[1]胡博.聚氯乙烯密封胶起泡原因分析及对策[J].上海涂料,2012,50(08).

[2]仓传佳.汽车涂装密封胶气泡产生原因分析及改善[J].中国化工贸易,2012(04).

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