GD包装机缺包检测装置浅析

2015-07-18 09:56周雪宗孙化涛山东中烟工业有限责任公司青州卷烟厂山东青州262500
中国新技术新产品 2015年14期

周雪宗  孙化涛(山东中烟工业有限责任公司青州卷烟厂,山东 青州 262500)

GD包装机缺包检测装置浅析

周雪宗孙化涛
(山东中烟工业有限责任公司青州卷烟厂,山东青州262500)

摘要:产品质量是企业的生命线,在市场经济日益发达的今天,产品质量对于企业的重要性越来越高。在所有影响产品质量的问题中,条盒中缺包是包装工段最严重的问题之一,以下论述条盒缺包产生的原因及烟包检测装置。条盒中缺包是包装工段中比较难处理的问题,一旦出现就会严重影响产品质量,损坏企业的形象。为避免此类产品质量问题出现,在条盒包装及输送过程中加装了几种不同类型的缺包检测装置。首先是YB65入口处的堆叠检测,检测烟包是否两包上下整齐排列进入YB65入口的;其次是YB65出口通道条盒缺包检测,检测进入YB95的条盒烟是否缺包;最后是提升输送道上的光子型条烟缺包检测装置,防止缺包条烟进入装封箱机。

关键词:堆叠检测;条盒缺包检测;光子型条盒缺包检测

1问题分析:条盒中缺包产生的原因,YB55由于停机时间过长,缺封签,缺拉带,透明纸黑接头,飞包等出现后经3Y730在YB65入口剔除,同时补包烟库在下一工位将烟包补缺,由于烟库的不对齐,烟包的松紧已及摩擦力大,挤烟等原因使烟包补不全,会在YB65入口出现了缺烟包的现象,因此必须设置缺烟包检测装置。

2YB65堆叠检测:在YB65入口有上堆叠检测装置(3B489)和下堆叠检测装置(3B494),检测用的传感器均为红外光导传感器,推杆在推动烟包前行过程中,上述两传感器在65度必须检测到烟包,否则报缺上下堆叠故障,两传感器在1度必须检测不到烟包,否则报上下堆叠检测故障,由于其灵敏度和安装位置,烟包表面反射红外线的强度以及粉尘遮挡,把推杆头当烟包,前包烟填充后面空包烟位置,这些都有可能造成传感器误动作,堆叠不完整的烟包会进入YB65机入口通道。

3YB65条盒缺包检测:YB65机通道上安装有5个电容式传感器3S486 (2347001008)作为YB65机条盒缺包检测传感器,5个电容式传感器输出信号串联后提供给N919点,如果传感器灵敏度调整合适并且有烟包时N919点为高位,N919灯亮条包不缺包,如果有一个传感器不输出N919为最低电位则机器判为缺包在下一工位被3Y911剔除,同时3Y991工作条包透明纸停纸一次,这里存在一个问题,以软包为例:CT机条包通道宽约270mm,5个容式传感器均匀安装中心距45mm,传感器直径18mm,如果只缺一包烟总间隙约54mm大于传感器中心距45mm,机器判定此条烟缺包,但是只缺一包时剩余的4烟包会松动平移,4个54mm烟包仍会触发5个传感器输出高电位N919亮,机器误判为不缺包,缺包后烟包在条包内横放后此现象更明显,况且3S486是电容式传感器组,在其工作时不管条盒内是否缺包,传感器3S486组面对的首先是厚度近半毫米的条盒纸,也能被触发作有烟输出信号,若条盒内下层缺包时传感器3S486组更是无能为力,为减少不合格产品,有必要对此检测进行改进(如图1所示)。

将原来的5个电容式传感器拆卸以直径12mm的电感式传感器取代,不是5个而是上下各10个,3Y911剔除条烟时震动比较大,条烟在YB65机条包通道前行时,前后两条烟内部铝箔在包装材料的介入下会有一个约3mm的间隙,为防止间隙和震动等对检测造成影响,增加了同步传感器,20个传感器组成一个简单的与门电路,各附带一个LED指示灯,检查传感器是否正常工作。

小合烟包内有一层铝箔,电感式传感器如果检测不到铝箔即判为缺包,YB65机条包通道宽约270mm,10个电感式传感器均匀安装中心距25mm,传感器直径12mm,如果只缺一包烟总间隙约54mm大于传感器中心距25mm,机器判定此条烟缺包,但是只缺一包时剩余的4烟包也会松动平移,改造后传感器直径12mm,中心距25mm,4烟包之一只要平移超过一个传感器直径的距离就又判为缺包,54mm的空间可够多包烟包松动平移仍不妨碍作缺包触发,下层和上层一样,在日常维护中经常检查20个传感器是否松动,检测距离是否合适。

4光子型条烟缺包检测:检验后或返工的条烟被放入YB95入口通道或YB95出口通道,下行进入条盒美容器,进入提升通道,由于各种原因仍会有缺包的,提升通道上安装有光子型条烟缺包检测器,利用低能量光子对条烟透射后具有能量衰减的特性,采用感光子元件接收透射条烟后光子的强度信号,分辨条烟内是否缺包,其检测灵敏度由发射与接受两大部分分别控制,发射能量的调整,打开发射部分的侧面板在数字表头的侧面有一只电位器,可调节发射光子管阳极高压,按下数字表头的切换纽显示阳极高压,旋转电位器可改变阳极高压,其电压越高则检测灵敏度提高,反之降低,若电压过高或过低,容易造成检测失误,一般调整到15kV,接受部分的调整:打开接受部分的侧面板,内有一组用于设定检测灵敏度的数码开关,其出厂设定值为(20-50)单位,设定数字越小则检测灵敏度提高,设定数值太小,容易发生检测误判,设定数字越大,则检测灵敏度降低,设定数值太大容易发生漏检,平时调整时一般先降低数值直到误判,再加上15即可,但其也有缺点,最主要的是光子型缺包检测器在使用一段时间后,内部有一个条烟经过时必须开关的快门,当有一条烟经过时快门开关一次,快门在连续工作多月后开关速度变慢,容易产生错误,毛刷在使用久了以后会磨损,为保证条烟检测可靠性,调整毛刷使毛刷的毛面与传送带之间的距离小于条烟高度1mm~3mm,光子型条烟缺包检测器检测到缺条烟后使提升机停止并报警,人工移走缺包条烟后重新启动提升机,报警同时解除。

图1 改进后CT机条盒缺包检测示意图

结语

不同品牌使用包装材料不同(如:环保铝纸),机器产生缺包条烟的原因有多个,因此在不同的位置安装不同的缺包检测装置,可以互相弥补各自的不足,保证缺包条烟的有效检测。对于这些检测装置要进行定期维护调试和点检,这样才能最终确保产品的质量,提高产品的美誉度,保障消费者的利益。

参考文献

[1]G.DX1包装机组电控系统原理图[Z].

[2]G.DX2包装机组电控系统原理图[Z].

中图分类号:TS452

文献标识码:A