刘家福
(青海黄河水电公司李家峡发电分公司,青海 黄南 811900)
主变冷却系统是降低变压器温度、减少绝缘老化、提高其使用寿命的主要设备。冷却系统可靠与否直接影响主变压器和系统的安全稳定运行。
某水电站主变采用强迫油循环水冷却方式,主变冷却系统保护在主变进行检修做措施时,会由于主变冷却潜油泵2路工作电源消失而引起保护误动,影响主变的安全稳定运行。现针对该水电站主变冷却系统保护回路设计中存在的缺陷进行分析,并提出相应的解决办法。
主变冷却系统潜油泵控制回路如图1所示。从图1可知:正常情况下,主变冷却器电源自动投入控制把手ST在投,潜油泵I段(或II段)工作电源选择把手SS在投,图1中QF1,QF2,QF3这3个串联常闭接点分别为发电机出口开关、主变高压侧2个开关的辅助接点,只要QF1,QF2,QF3 任一开关合闸,继电器K即失磁,其常闭接点闭合,满足“冷却器全停延时跳闸起动回路”的1个条件(见图1),并自动投入潜油泵工作电源。
图1 主变冷却系统潜油泵控制回路
当电源Ⅰ,Ⅱ均失电时,交流接触器KMS1,KMS2也失电,其2个接触器辅助接点KMS1,KMS2闭合,将冷却器全停延时跳闸起动回路完全接通;时间继电器KT11(10 min),KT12(60 min)及KT13(1 min)开始计时动作,当冷却器全停或冷却水中断60 min,或者冷却器全停10 min且主变油温达到70 ℃时,均将启动机旁变压器保护盘UB10盘1K4继电器;1K4继电器接点动作,通过19XB启动微机跳闸方式3,跳开主变高低压侧3个开关,如图2所示。
图2 主变冷却系统原动作回路
通过以上分析,发现主变冷却系统保护回路存在缺陷,即当某台主变撤出运行进行停电检修时(高压侧隔离刀闸在断开),为保证系统安全运行,主变高压侧2个开关需合环运行,而在主变冷却系统检修做措施时,断开主变冷却系统2路潜油泵工作电源开关60 min后,因冷却器全停60 min跳闸回路就会接通,主变高压侧2个开关就会跳闸。某次停电检修过程中,对3号主变本体及主变冷却系统进行清扫检查工作做措施时,当断开3号机机旁400 V动力盘至主变冷却器潜油泵2路工作电源开关60 min后,发生了已合环运行中的330 kV开关站第3串3号主变高压侧开关3331DL,3330DL跳闸事件。
针对以上问题,提出在跳闸启动回路继电器1K4前串入1组主变高压侧隔离刀闸的辅助常开接点的方案。这样,当主变撤出运行进行检修时,主变高压侧隔离刀闸是断开的,所加主变高压侧隔离刀闸的辅助常开接点也是断开的,这时主变冷却系统事故启动回路便不会接通。即便是遇到3号主变检修高压侧开关合环的情况,主变冷却系统事故保护也不会动作,使得此保护运行更为可靠。改进后的回路如图3所示。
图3 主变冷却系统动作回路改进后
通过对该水电站每台主变冷却系统保护回路进行改进,避免了保护误动的可能性,提高了设备的安全稳定性。