马 凯
(广东粤华发电有限责任公司,广东 广州 510730)
图1 330 MW机组轴系示意
轴承箱将轴承润滑油收集起来,从一个回油口流回储油箱,油档安装在轴承箱上,主要作用是阻止油从轴承箱漏出,同时阻止外面杂质进入轴承箱。
该电厂于1989年投产。机组轴封系统为电厂普遍采用的可调式迷宫轴封。在2007年4月份大修前,该汽轮机组出现2个严重问题。
(1)汽轮机透平油含水量长期超标,最严重时透平油含水量高达944 mg/L。汽轮机透平油含水量超标,不仅会引起调节及保安系统部套锈蚀,易发生卡涩现象,造成安全事故;同时也会使油质恶化,造成粘度降低,影响润滑效果。
(2)轴承外油档漏油,易引起明火。2006年10月,1号轴承外油档漏油严重,油漏到周围的保温层上;因该处温度较高,当油积累过多时出现冒烟现象,最后产生明火。
汽轮机油中进水的主要原因有2个。
(1)轴封供汽、漏汽及回汽系统的设计不合理及运行调整不当;轴封经过长时间运行,轴封间隙逐渐变大,密封效率有所下降。
2.2.2 对照品溶液的制备 精密称取5-羟甲基糠醛对照品15.18 mg与苍术素对照品14.24 mg,分别置25 mL量瓶中,加甲醇稀释至刻度,加盖摇匀;再分别取上述溶液0.1 mL,共同置于10mL量瓶中,加甲醇稀释至刻度,加盖摇匀,即得5-羟甲基糠醛浓度为 5.952μg·mL-1和苍术素浓度为 5.684μg·mL-1的混合对照品溶液。
(2)轴承外油档密封不好。经过长时间运行,由于机组轴系的振动,油档都会与轴产生碰磨,导致油档与转子间隙变大,即动静间隙变大,使得密封效果不好;且轴承箱内是负压,会将蒸汽吸入轴承箱内,最终造成汽轮机透平油含水量超标。
3.1.1 轴封间隙偏大
为保证机组的经济运行,防止轴封汽进入轴承箱内,轴封间隙一般都控制在0.35~0.85 mm,机组各汽缸轴封间隙如表1所示。为避免在启停机过程中因动静磨擦引起大轴弯曲和机组振动,安装时取周峰设计值的上限;机组运行时,由于冷态和热态轴承标高会变化及转子的摩擦,一段时间后,轴封间隙会扩大,将造成漏汽量增加。
3.1.2 管道阻力大造成回汽不畅
轴封系统的高、中、低压段的最外档漏汽并流至同一条回汽母管,回流至轴封加热器,凝结成水后排到凝汽器,未凝结的气体从射水抽气器排走。但因现场安装位置的原因,回汽母管的弯头太多,阻力太大,导致回汽不畅。大量的蒸汽从轴封往外漏出,导致轴承箱周围充满蒸汽,如图2所示。
表1 机组各汽缸轴封间隙 mm
3.1.3 油档间隙大
为抽出轴承箱内的油烟,防止油烟往外喷,机组轴承箱上安装了抽油烟管道,并连接到排油烟风机上,使轴承箱内形成微负压,机组各轴承负压如表2所示。轴承油档是HD系列复合油档,虽然安装时将油档间隙调整至标准情况,但机组运行后会与转子摩擦,造成油档间隙渐渐增大,导致从轴封漏出的蒸汽被大量吸进轴承箱内,凝结成水。这就是透平油含水量长期超标的原因。
表2 机组各轴承负压 mmH2O
由于油档间隙变大,虽然轴承箱内是微负压,但油还是容易顺着窜动的转子从油档间隙漏出,滴在轴承箱外壁或附近的保温层上。由于高、中压缸前后轴封处温度较高,因此漏油很容易引起明火。
从上述分析可知:汽轮机运行中不管是油中带水还是油档漏油,其关键点是油档间隙过大,不能阻止蒸汽进入轴承箱,同时也不能阻止漏油。通过研究分析,决定采用气密封式油档,如图3所示。
与传统的梳齿型油档相比,气密封油档多了1道干净的压缩空气气环。压缩空气从油档侧面进入油档,在油档中间均匀进入油档铜齿中间的气室,然后从转子和铜齿之间的间隙向两侧流动,当气体向轴承箱侧流动时,可阻止轴承箱里面的油雾渗漏到外面;当气体向另一侧流动时,可阻止因轴承负压使蒸汽和杂质吸入轴承箱造成油中带水。
当转子运行到3 000 r/min时,气室内的气体压力会升高,因此在调整气室压力时应考虑运行后的气室压力。如果气体压力过大,轴承箱处于正压,可能使油档漏油;气体压力过小,则可能吸入蒸汽或杂质。当压缩空气供给出现故障时,气密封油档恢复到梳齿型油档后继续工作。
从气密油档的工作原理可以看出:
(1)气密封式油档与转子不接触,不影响转子振动,不会磨损转子;
(2)气室里的气环相当于浮动油档的接触材料,具有不影响转子振动的优点;
(3)可调整油档铜齿间隙,使其使用寿命比传统梳齿油档、浮动油档长。
图2 轴封系统漏气示意
图3 气密封式油档结构示意
(1)投入润滑油前,先投入抽油风机,然后开启气源总阀,再检查各路油档的气源调节阀及各管路接头有无漏气现象。
(2)靠近轴封处的油档,其表压不能低于0.15 MPa,其余油档表压应在0.1 MPa左右。
(3)转子转速达到3 000 r/min后,油档表压会升高。
(4)油档气压调整完毕后,必须将调节阀的锁母锁紧,防止气压变化。
(5)机组正常运行时,突然发现某处轴封漏汽过大,必须将此处油档调节阀全开(防止油中进水)。
(6)同一个轴承箱内的2个油档,其进气压力必须相等。
(7)为了防止轴承箱内形成正压,必须开大油烟风机风门,使油箱内保持负压状态。
(8)当气源突然出现故障时,只要轴承箱体内处于负压状态,在短期内就不会影响机组正常运行。
(9)油箱必须保持密闭。
该机组油档改造后投入运行,汽轮机油中带水未超过100 mg/L,完全符合机组运行标准;也未出现油档漏油现象,解决了油档漏油问题。由此可见,通过将油档改为新型气密封油档,对机组的安全运行、防止油质乳化,具有建设性作用;同时,气密封油档继承了传统梳齿油档的优点,干净的气体不会影响机组润滑油特性,气密效果非常理想,对机组的安全运行起了重要作用,改造取得了良好的效果。
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2 施维新.浮动和接触密封对轴系振动影响的测试及分析[J].中国电力,2004(2).
3 刘文柱,王雪峰,刘 琰.汽轮发电机轴承箱及油挡渗漏油的处理措施[J].汽轮机技术,2005(2).
4 蒋凌峰.300 MW汽轮机浮动油挡的改造[J].河南电力,2006(2).