玄庙观电站机组推力瓦长期高温运行的解决

2015-06-13 09:38:02刘祥兵
小水电 2015年4期
关键词:瓦温盘车顶盖

刘祥兵,张 亮

(黄柏河流域管理局,湖北?宜昌?443100)



玄庙观电站机组推力瓦长期高温运行的解决

刘祥兵,张 亮

(黄柏河流域管理局,湖北?宜昌?443100)

玄庙观电站自投产发电以来,由于设计制造及安装等多方面的原因,机组推力瓦一直处于高温运行,影响设备安全稳定运行。通过调试初期和投运后机组长期高温运行的原因分析和持续改进,近几年机组一直在设计温度限额以下运行,取得了良好效果。图3幅,表1个。

水电站;推力瓦;高温;原因分析;处理

1 概 述

玄庙观电站位于湖北省宜昌市远安县,属黄柏河流域东支,水库库容4 215万m3,集雨面积380 km2,装有2台卧式机组,总装机容量5 000 kW,年发电量1 700万kW·h。电站于2005年7月建成投产,发电机型号为SFW2500—10/1730,水轮机型号为HLA551—WJ—89。2台机组运行时间已达8 a,还没有进行过大修,相对于水轮发电机组3~5 a的大修间隔,已经远远超出。机组的部分参数达不到技术规范要求,各轴承摆度和振动值增大,瓦温升高。从2010年6月至2012年夏季,1号机组推力瓦温度高达65 ℃,2号机组也有62 ℃。

针对上述问题,电站决定进行解体大修。实际大修时间从2013年2月25日开始,至4月22日全部完成。

2 原因分析

2.1 存在制造上的严重缺陷

玄庙观电站2台机组于2005年6月3日进入调试和试运行阶段,但由于诸多原因,机组始终无法正常运行,主要表现为机组空载正常,但只要并网带上负荷,推力瓦温就急剧上升,无法控制只能被迫停机。

在一个多月的调试阶段,机组温度一直无法稳定的原因排查主要集中在安装质量方面。经过无数次复核重装,始终无法解决根本问题。由于此机型为重庆水轮机厂的试验机型,从6月底开始,我们开始在设计和制造方面找原因,经现场复核查明,主要原因是2台机组设计推力盘甩油槽设计深度为22 mm,但现场复核测量6个分布的推力盘甩油槽加工深度为:1号机数据分别为23、22、18、18、14、14 mm;2号机数据分别为26、22、22、18、18、15 mm。加工深度最大偏差达8 mm,达到设计值的36.4%。如此大的加工偏差致使机组在运行带负荷时推力瓦供油严重不足,造成了推力瓦温急剧升高,甚至多次拉瓦的严重后果。在处理这一主要缺陷后,机组于7月4日并网发电成功。

2.2 存在设计上的缺陷

2.2.1 机组推力盘尺寸设计过于保守

电站机组设计水头45 m,最大工作水头52.16 m,最小工作水头35.09 m,设计引用流量6.5 m3/s,额定转速600 r/min,轴向水推力15.3 t,采用内径φ280 mm、外径φ500 mm的推力轴瓦。经多方研讨认为,推力盘只适用2 000 kW机组,这是影响推力瓦长期高温运行的可能原因。

2.2.2 主轴密封润滑水偏小

在试运行期间,特别是在机组开度较小的情况下,水压小,机组润滑水很小甚至无润滑水,致使经常烧毁盘根;同时导致主轴温度高,不能安全稳定投入运行。

2.3 顶盖排水压力过大

因主轴密封润滑水在小开度或者孤网运行中,机组因润滑水不能满足要求而无法正常运行;而当机组在带正常负荷的情况下,因开度增加而顶盖排水量急剧增加,在调试阶段,除原有排水管路外,还需要另外4台排水泵方可满足排水要求;这时集水井2台泵全部开启,抽水间隔仅15 min,排水系统告急。因电站集水井系统已全部建成,不可能进行扩容改造。

上述原因造成如果全部打开顶盖排水,排水系统不能满足要求;如果部分开启顶盖排水管,又增加了轴承水平推力,导致温度升高。

2.4 机组已达到大修年限

自2005年机组投入运行以来,尽管机组已正常发电,但机组推力瓦一直在高温运行。2006年3月,2号机组出现比较严重的电气轴承拉瓦事故; 2006年12月,1号机组又出现了永久性转子一点接地的故障;上述隐患均采用不彻底的大修进行处理。在以后的冬修中,电站或自行或外请技术人员针对瓦温高进行刮瓦盘车处理,因为处理过量,致使轴瓦间隙已达不到技术规范要求,各轴承摆度和振动值增大,瓦温年年升高,必须进行解体大修。

3 解决方案

3.1 针对制造上的严重缺陷

制造上的缺陷是投运初期影响机组一直无法并网发电的关键原因。由于制造上的粗糙和极大误差,导致调试阶段故障持续近1个多月,极大浪费了人力和物力,也影响了机组早日产生效益。

针对复核结果,将不符合设计要求的推力盘甩油槽深度统一加工到25 mm,由于返厂难度太大,主要采取现场用电钻和电磨头加工的方式;而且考虑到强度问题,没有继续加深。采用此方式解决后,机组并网发电成功,机组当年运行最高温度为59 ℃,基本满足了投产发电的要求。

3.2 针对设计上的缺陷

3.2.1 机组推力盘尺寸设计过于保守的处理

机组最大水推力14.5 t。发电机转子重11.8 t。整个水轮发电机组为两支点,仅发电机1根主轴,水轮机悬挂在发电机轴上,仅靠水机端φ320径向轴承和集电环端φ280径向推力轴承支撑转动部分。

经过复核验算,每块瓦的单位压力为12.5 kg/cm2,对于卧式水轮发电机推力轴承推力瓦单位所受压力偏大,造成瓦温升高。因推力盘已套在主轴上,不能改变瓦大小。

此缺陷要想彻底解决只有将推力盘及主轴一同返厂,将推力盘尺寸加大,同时更换新的轴承座,运回电站后再重新安装机组。虽然可彻底解决机组隐患问题,但难度太大,只有待条件成熟资金充足时再考虑。

3.2.2 主轴密封润滑水偏小问题的处理

为解决主轴密封润滑水偏小或空载开度时无润滑水的问题,我们采取了在主轴密封盖上端开孔,从蜗壳取水加压进密封体,水从主轴密封排水管排出,强迫水在主轴密封环内循环,避免主轴与柔性石墨干摩擦,以降低主轴温度。

此方式解决了机组开机过程及小开度运行时盘根经常烧毁、主轴温度较高的隐患,但在运行规程中必须详细写明开机流程,待机组在大开度运行时必须关闭从蜗壳取水的润滑水,以避免因压力过大而从盘根处喷水。

3.3 2013年机组大修解决的问题

3.3.1 解决了顶盖排水压力大的问题

为充分排除顶盖水流,同时减轻集水井压力,在此次冬修过程中,我们采用在尾水锥管上切割1个圆孔,焊接1段长1 m、直径200 mm的不锈钢管。由于现场空间限制,将3根顶盖排水通过不锈钢软管接入直径200 mm的不锈钢管,直接排入尾水。不仅减轻了集水井排水压力,同时在机组运行中可以将3根顶盖排水闸阀全部打开,使顶盖压力大大降低,正常运行时均在0.03 MPa以内。为避免机组检修时尾水位太高进入集水井,在钢管中间安装了1个不锈钢闸阀,正常运行时全部开启。

3.3.2 改进推力瓦综合研磨方式

在每块瓦经过初刮—研磨—挑花—研磨以后,最后上机磨瓦以前,将径推轴承上、下瓦用销子、螺栓连接在一起,放置在平整的地面,依次放入10块弹性垫和推力瓦(见图1)。

根据磨出的点子,进行刮瓦;如此反复,使瓦面接触点越来越多,面积越来越大,推力瓦工作面越平整。处理到推力瓦工作面基本平整后,将径推轴承上下瓦装入轴承座,放入弹性垫及推力瓦进行盘车刮瓦。

3.3.3 改进盘车方式

以往采用的盘车方式主要有两种:一是利用刹车盘车,二是利用机组小开度转动进行盘车。尽管简单易行,但前者由于刹车装置一般位于卧式机组飞轮下端,受力不在中心,影响磨瓦效果;后者需要全面安装好机组,工序复杂。

图1 改进推力瓦研磨方式

图2 改进盘车方式

此次盘车方式采用将尾水管折下后转动180°,利用2 t手拉葫芦拉动转轮中心线,让推力瓦受力,然后在飞轮处用行车拉动钢丝绳进行盘车(见图2)。

松开行车及转轮处的葫芦。用千斤顶靠在径推轴承座上,顶住飞轮,把转子向飞轮方向顶1 mm左右,让推力瓦松动,拆开径推瓦,取出推力瓦。经检查发现推力瓦受力比较均匀,即瓦的工作面与主轴垂直、与镜板平行,效果良好。

3.3.4 1号机组增加外置油冷却器

为探索降低瓦温的新途径,在1号机组大修中订购了1套外置油冷却器,外循环冷却管为螺旋散热管,从技术供水总管取水,经顶盖排水总管排至尾水锥管。

外置油冷却器配置2台油泵,并配置2台油泵主、备切换控制柜(PLC控制)。从轴承座排油管抽油,经油冷却器后再从推力轴承上端进入,以降低瓦温(见图3)。

1号机组在增加外置油冷却器后,推力瓦温降低幅度尽管低于预期,但在同等条件下可以达到降低3 ℃。

图3 增加外置油冷却器

4 处理后的机组运行效果

经过上述处理,在近几年的运行中,机组运行温度均没有超过60℃。1号机在投入外置油冷却器后温度还会降低3℃,达到了预期效果(见表1)。

表1 2014年机组瓦温极限运行工况 (℃)

5 结 语

机组推力瓦高温运行是电站的重大隐患,也是电站管理者和运行人员非常担心的事情,因此,在解决此问题时,不仅要从安装、质检等方面找原因,也要从设计制造方面认真分析,并且充分尊重和吸收不同技术人员的特长、方法,集多方智慧加以解决。

责任编辑 吴 昊

2015-06-04

刘祥兵(1973-),男,高级工程师,主要从事水电站的生产及技术管理工作。 E_mail:lxb_yc@163.com

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