杨绍军
摘 要:结合锦州油田生产准备大队的实际情况,提出了自动化清洗管杆技术改造方案,经实地考察、方案设计和效益分析等综合对比,确定了最佳的技术改造方案,减少了传统油管杆清洗中的诸多技术缺陷,同时,自动化程度明显提升,解决了生产准备人员缺乏的问题。该技术改造一旦试验成功,具有很好的应用前景。
关键词:管杆;技术改造;自动清洗;天然气
中图分类号:TE935 文献标识码:A DOI:10.15913/j.cnki.kjycx.2015.09.141
1 概述
锦州油田的油管杆清洗工作主要设立在油区的生产准备大队,全面负责油区内3 000余口油水井管杆日常清洗、维修等工作,能基本满足正常的生产需求。在油管循环使用、修复的过程中,油管清洗是一道关键工序。目前,生产准备大队油管清洗采用传统的热煮法,利用锅炉加热、传热介质,经管道输送至油管清洗池中进行热交换。
该方法的能源综合利用率低(约50%~70%),每日消耗天然气量约3 000 m3。清洗结束后,被清洗油管的传输方式采用桁吊传送的方法。每年我厂清洗油管要花费500万元左右。传统热煮清洗方法在清洗效率、能耗、人工成本和安全环保等方面暴露出来的矛盾日益突出,无法满足现代生产的需要,因此,寻求高效、低能耗的油管清洗装置是一项迫在眉睫的重要课题。
2 技术现状分析
通过网上检索、电话联系和实地考察调研,胜利油田、中原油田都有油管自动清洗技术的相关应用。目前,主要以热辐射式和中心轮驱动式两种技术为主。
2.1 热辐射油管清洗系统
通过调研发现,热辐射油罐清洗系统在胜利油田临盘、现河等采油厂均有应用。热辐射系统在油管清洗中采用直燃器加热清洗池中的水,其热效率远大于锅炉的热效率。热辐射系统在油管清洗中采用油管传输、加热、清洗和全封闭保温的方式,可改善工人夏季的工作环境,提高冬季热效率,满足安全、环保的要求。但该系统存在一定的缺陷,使用寿命较短,一般为5~6年。
2.2 全封闭中心轮驱动清洗系统
通过调研发现,全封闭中心轮驱动清洗系统目前已在胜利油田清河、现河等采油厂应用。该系统采用封闭式加热设计,配有天然气热辐射直燃器,热效率高、能耗较低;增加了油管内、外壁清洗装置,提高了油管清洗质量;该系统对稠油、结蜡管柱的清理效果较好;该装置不受季节影响,尤其在冬季较冷的区域具有较大的优势;该系统的寿命一般在7~9年。
3 自动化管杆技术改造方案设计
根据对生产准备大队的现场调研,1号和2号清洗池在广场北面,主要完成3″和2.5″油管清洗,每天清洗数量约800根,且1号和2号清洗池离检测车间近,因此,应该对其清洗池进行自动化改造,以方便油管在清洗完毕后直接上检测线,实现清洗与检测一体化。3号清洗池目前主要清洗抽油杆和隔热管,建议保留,仅对锅炉点火装置进行自动化改造,实现温度的自动控制,减少燃气消耗。以下是对清洗池的具体改造方案和初步的经济效益分析。
3.1 改造方案一
在1号和2号清洗池进行内部改造和增加自动上管流程的预计投资额为190万元。其改造后的效果体现在以下6方面:①油管进出方式。端进、端出,可同侧进出,也可异侧进出。②加热方式。应用原有的加热方式。③清洗池采用全封闭式结构。④自动收集清污至污油池。⑤内部增加带挂钩的链条,能将油管提升至水面。⑥处理速度为60~80根/h。该方案的费用统计如表1所示。
表1 技术改造方案一的费用统计表
项目 消耗量(改造前) 消耗量(改造后) 改造前费用/万元 改造后费用/万元
天然气年消耗 7.3×105 m3 5.475×107 m3 182.5 136.875
洗油剂年消耗 73 t 54.75 t 36.5 27.375
桁吊维护保养 40 20
人工花费 5~7人 3~5人 70 50
合计 328.5 234.25
年节约资金 94.25
通过改造,2年内可收回投资,且回本后每年的运行成本将降至234.25万元,与改造前相比,年节约94.25万元。
3.2 改造方案二
1号和2号清洗池停用或留作备用,直接引进热辐射式油管清洗系统,预计投资额为190万元。改造后将节省一部分人力成本,预计天然气消耗量比改造前降低60%.
通过改造,1年内可收回投资,且回本后每年的运行成本将降至143万元,与改造前相比,年节约185.5万元。
3.3 改造方案三
1号和2号清洗池停用或留作备用,引进全封闭中心轮驱动清洗系统,预计2套设备的投资额为230万元,改造后将节省一部分人力成本,预计天然气消耗量比改造前降低50%.
通过改造,18个月可收回投资,且回本后每年的运行成本将降至161.25万元,与改造前相比,年节约167.25万元。
4 结论和建议
通过现场调研,得出以下3点结论:①方案一需要对现有清洗池进行大量改造,且改造后清洗效率未有任何改变,能源节约上并不十分显著。②方案二是三种方案节能效果最为显著的方案。但通过调研,该系统对稠油清洗效果比传统的热煮法略差,使用寿命较短,并且该系统宽度达到10 m,现场条件达不到放置两台该设备的目的。③方案三节能效果较为显著,清洗管采用的方法属于传统热煮方法的改进,对于清洗我厂油管较有针对性,并且占地小,使用寿命较长。
5 结束语
综上所述,采用方案三既能保证油管的清洗效果,又能达到节能的目的,还能大大减轻工人劳动强度。因此,方案三最符合我厂油管清洗的发展现状。
参考文献
[1]陈卫国,马永本,李红跃.清洁的油管修复技术[J].安全、健康和环境,2006(12):24-25.