摘 要:作者介绍了某6*350MW电厂脱硝系统氨区蒸发槽管路堵塞的事件,通过对事件经过深入分析,总结出氨管路堵塞的原因,并提出预防和应对措施,对氨区同类事故的解决提供一定的借鉴。
关键词:氨区;堵塞;原因分析
引言
某电厂装机容量2100兆瓦,安装6台350兆瓦燃煤发电机组。为减少锅炉NOx的排放,改善当地大气环境,适应新的环保政策,电厂开始陆续对6台机组进行了SCR脱硝改造工程,其中,#1、#2、#3机组脱硝系统于2013年完成改造投入运行,#4、#5、#6机组脱硝系统于2014年完成改造投入运行。
1 某电厂氨区概况
该厂地处郊区,脱硝工艺系统采用液氨作为还原剂,为保证脱硝系统正常运行,专门设立了公共氨区,作为氨存储、制备、供应的场所。氨区设备主要包括氨卸料压缩机(2台)、液氨供应泵(2台)、液氨储罐(4只)、氨蒸发槽(4只)、氨气缓冲槽(4只)、氨气稀释槽(1只)、废水池(1座)、废水泵(2台)等。其中设置4只液氨储罐,每只有效容量125m3,全容积139m3。设4台液氨蒸发器,每台按两台机组ECR工况下120%容量设计,设置4台氨气缓冲槽,与液氨蒸发槽相对应组成4套制氨系统。液氨的供应由液氨槽车运送,卸料压缩机抽取储罐中的氨气,经加压后至液氨槽车,将槽车的液氨压入液氨储罐中。液氨储罐中的液氨在气温高时可以通过自身压力(气温低时通过液氨供应泵),输送到液氨蒸发槽内。从蒸汽加热获取的热量使液氨蒸发为氨气,蒸发槽入口装有压力控制阀将氨气压力控制在一定范围。从蒸发槽来的氨气进入氨气缓冲槽,缓冲稳定压力,为SCR系统稳定供应氨气。氨气系统紧急排放的氨气则排入氨气稀释槽中,用水吸收后排入废水池,再经废水泵送至废水处理系统处理。从脱硝系统改造完成后,运行基本稳定正常,但最近发生一起蒸发槽管路堵塞事件,差点造成6台机组脱硝全停的环保恶性事件。
2 事故经过
事故当日,氨区A、C液氨储罐运行,D氨罐备用,B氨罐隔离检修,A、B、C、D蒸发槽运行,缓冲槽出口母管气氨压力150KPa,其他设备正常方式。18:51A氨罐液位降至382mm,开D氨罐出液阀,A、C、D三氨罐运行。缓冲槽出口母管压力最低降至48KPa。之后缓冲槽出口母管压力恢复至151KPa。从画面开纯化阀,发故障报警无法开启,令巡检就地手动摇开纯化阀,A、C、D氨储罐压力从0.83降至0.68MPa,缓冲槽出口母管气氨压力至160KPa,到7.20缓冲槽出口压力逐渐降至130KPa。联系送氨槽车送氨,往D氨罐卸氨一车后,压力稳定在140KPa左右。维护开始检查D蒸发槽供氨调阀,经检查D蒸发槽供氨调阀不脏,解开蒸发槽供氨管道法兰后发现油状污泥状脏污。维护开始吹扫D蒸发槽,至7月21日吹通D蒸发槽,确证该次故障为蒸发槽管路堵所致。至早上D蒸发槽吹扫干净,投入运行,氨区供氨系统才算恢复稳定运行。又吹扫干净A蒸发槽,投入运行,A供氨调阀同样未发现堵塞,蒸发槽内吹出油状污泥状稀稠物。7.22至7.23又吹扫干净B蒸发槽,投入运行。
3 原因分析
从氨区报表及参数变化过程分析可得出事态进展情况:7.16氨区D罐卸氨一车和氨区A罐卸氨一车,7.17氨区C罐卸氨一车和氨区D罐卸氨一车,液氨为太原某公司所供。7.16A缓冲槽出口气氨温度从47℃降至22℃,7.18从24℃涨至28℃,之后又从26℃涨至45℃。7.17C蒸发槽出口气氨温度从48℃降至29℃,7.18从29℃涨至50℃,接着又从50℃降至29℃,7.19又从29℃涨至50℃。7.18B缓冲槽出口气氨温度从48℃降至37℃,之后又从36℃涨至49℃。7.19D蒸发槽出口液氨温度从50℃降至28℃。从上面时间点查询,各缓冲槽出口气氨温度降低和升高,均在蒸发槽供汽调阀关闭和开启后发生,时间节点基本一致。这就可以基本判断,在16日改为太原供氨后,7.16A蒸发槽管路堵过一次,至7.18稍微过些氨气,至12:16过大量氨气。7.17C蒸发槽也堵过一次,至7.18早上开始大量通气,中午又堵过一次,7.19又恢复通气。7.18B蒸发槽管路有些堵,之后恢复通气。7.19D蒸发槽堵,直至清理通后恢复正常。从氨罐使用情况看,在7.7B罐隔离检修后,A罐一直是主用罐。7.16卸氨后用的是A、D罐,7.18D罐液位483mm开始用C罐,当时A罐液位606mm。7.19D罐液位409mm时卸氨一车,开始倒为A、C罐运行。可以看出基本上从7.16开始用的就是7.16改为太原某公司供的氨,直至堵塞发生。我们对管路堵塞物进行化验分析,加入盐酸后产生剩下大量不溶物。而在罐内取样后,加入盐酸很快就全溶解了,只剩下很少的一点残渣。综上分析,本次事件的原因为:太原某公司所供液氨存在质量问题;液氨储罐A、D罐内有污物,特别是A罐,在液位低至380mm时已接近罐底,供氨存在在气液两相流动,由于扰动把罐内杂物带入液氨输送管路,在经过调门后由于法兰口径和蒸发槽内蒸发管口径变小,堵塞管路;运行控制氨罐液位太低,造成罐内底部杂物扰动随液氨进入蒸发槽管路;维护以前在更换B、C蒸发槽供汽调门后,造成四个蒸发槽供汽调门型号不一样,通流量相差太大,运行不能很好判断每个蒸发槽的出力大小;蒸发槽运行方式安排不合理,四个都运行很容易造成同时堵塞,失去备用;液氨储备不足,不利于合理的安排方式;氨区值班人员不足,不能很好的快速事故处理以及办理工作票及时消缺;维护对设备的定期点检不科学,造成罐、槽杂物较多不能及时清理。
4 预防及应对措施
预防措施包含以下几点:严把物资入厂管理,确保合格的液氨进入生产现场,最好电厂自己有有效的检测手段;氨储罐出口液氨输送管道加装篮式过滤器,过滤精度为300目;检修维护应根据设备实际运行情况,制定氨区各储备、制备设备定期检修台账,定期进行清理维护;制定合理的储、制氨设备的运行方式,以满足氨区设备的正常备用和安全运行;每天值长对全厂液氨储备应清楚,不足时应及时通报有关采购人员,各专业应具体控制物资储备;脱硝及氨区规程应及时跟进修改,维护应对有碍安全的氨区设计及设备及时更改,抓紧解决。
加强氨区检修及操作的规范管理,尽量减少管路内空气进入造成腐蚀;利用停机机会检查各炉前脱硝系统供氨管路及喷氨格栅的喷嘴头,看有否堵塞。
5 堵塞物成因分析
出厂液氨杂质含量小,由液氨带来的杂质堵塞氨系统管道的可能性较小。但也可能有些供氨厂家存在把关不严,特别是星期天值班人员,疏于对氨储罐的监控,造成储罐液位低时杂质带入槽车。
液氨为强碱性物,对碳钢的均匀腐蚀小,常见的腐蚀为:外壁大气腐蚀。空气中的水汽频繁在液氨罐、管道外壁冷凝腐蝕。应力腐蚀。储罐焊缝处存在由于操作压力引起的拉应力和焊接残余应力,当液氨中含氨时,在拉力作用下易形成微电池,产生快速溶解,而当液氨中含有N2时,则会增加钢的应力腐蚀敏感性,腐蚀主要存在于设备内壁焊缝等应力集中区。
6 结论与展望
综上所述,随着国家对环保控制越来越严格,我们火电行业首当其冲的就要不断修改排放标准适应国情。而当前在烟气排放中脱硝技术用的最多的还是氨技术,在使用氨的过程中肯定会碰各种各样的问题,这就需要我们在脱硝氨站的管理中不断的努力,发现问题及时应对总结,防止各类事故的发生,保证安全经济的运行。
参考文献
[1]翁俊震,毛荣军,等.火电厂脱硝系统氨站输氨管道堵塞原因分析及处理[J].清洗世界,2014.
作者简介:刘峰云(1973-),男,汉族,山西阳城,阳城国际发电有限责任公司,工程师,学士学位,研究方向:电厂锅炉及脱硝专业。