曾卫新 黄 强
(中核核电运行管理有限公司,浙江 海盐314300)
2014年8月,某核电厂二号机组凝汽器循环冷却水系统的一个二次滤网2CRF501FI故障(一台机组共有6个),需要检修,电厂将2CRF501FI对应的凝汽器2CEX101CS的A列隔离(每一个凝汽器均有A、B两列循环冷却水),最后将汽机负荷从满功率650MW降至630MW运行。2CRF501FI检修结束解除隔离投运后,又升负荷至满功率650MW运行。本文通过比较检修过程前后机组相关运行参数的变化,分析隔离凝汽器1/6的循环冷却水后对机组重要参数及效率的影响。
(1)2CEX101CS的A列隔离时:
方法一:直接计算效率
主控室显示机组总热功率为:Pth=1873.425MW
主控室显示的机组电功率为:W=630MW
则效率:ηpl=ηb·ηp·ηt·ηoi·ηm·ηg=W/Pth=630/1873.425=33.63%
其中:ηpl:发电厂总热效率;
ηb:设备热效率,压水堆核电厂一般为0.98~0.99;
ηp:管道热效率,一般为0.98~0.99;
ηt:理论热力循环效率,一般为0.4~0.5;
ηoi:汽机相对内效率,一般为0.85~0.87;
ηm:汽机组机械效率,一般为0.95~0.99;
ηg:发电机效率,一般为0.98~0.99。
方法二:由热力参数校核计算效率(参数见表1)
Pth=Q*(h1-h0)
其中:Q=3793.61 t/h
查焓熵图可得:h0=1001.79 kJ/kg;h1=2771.71 kJ/kg
则:Pth=Q*(h1-h0)=3793.61*1000÷3600*(2771.71-1001.79)=1865107.281kW=1865.11MW
则:ηpl=W/Pth=630/1865.11=33.77%
两次计算结果的效率偏差很小,校验合格。
(2)2CEX101CS的A列解除隔离投运且电功率恢复650MW后:
方法一:直接计算效率
主控室显示机组总热功率为:Pth=1864.953MW,
主控室显示的机组电功率为:W=650MW
则效率:ηpl=ηb·ηp·ηt·ηoi·ηm·ηg=W/Pth=650/1864.953=34.85%
方法二:由热力参数校核计算效率
Pth’=Q’*(h1’-h0’)
其中:Q’=3770.17 t/h
查焓熵图得:h0’=999.52 kJ/kg;h1’=2771.34 kJ/kg
则:Pth’=Q’*(h1’-h0’)
=3770.17*1000÷3600*(2771.34-999.52)
=1855563.5kW=1855.56MW
则:ηpl=W/Pth’=650/1855.56=35.03%
两次计算结果的效率偏差很小,校验合格。
经过对2CEX101CS的A列隔离时与解除隔离后的相关重要参数的采集汇总及换算,将这些参数汇总在表一中。
由表中参数对比,可以看出:
新蒸汽的参数变化不大,焓值隔离解除前后分别为:h1=2771.71 kJ/kg,h1’=2771.34 kJ/kg;蒸汽流量变化不大,相差仅33t/h。
主给水参数变化不大,温度隔离解除前后分别为:232.53℃和231.8℃;流量隔离前后相差105 t/h左右。
表1 凝汽器1/6循环冷却水隔离和投运的主要运行参数
高压缸各进排汽及抽气的参数也变化不大;查其焓熵图,则焓的变化也很小。
凝结水进入除氧器的流量隔离解除前后分别为:2460.23m3/h和2449.6m3/h,相差仅为10m3/h左右。
凝汽器参数变化:
1)隔离解除前凝汽器参数为:
压力 P1=0.01134MPa.a
温度 T1=48.29℃
比焓 H1=202.18 kJ/kg
比熵 S1=0.6816 kJ/(kg.℃)
比容 V1=0.0010114m3/kg
干度 X1=0.0000
2)隔离解除投运后凝汽器参数为:
压力 P2=0.00854MPa.a
温度 T2=42.75℃
比焓 H2=179.05 kJ/kg
比熵 S2=0.6090 kJ/(kg.℃)
比容 V2=0.0010090m3/kg
干度 X2=0.0000
其△H=23.13 kJ/kg,相当于隔离凝汽器1/6循环冷却水后每千克蒸汽的做功能力减小了23.13 kJ/kg。
综合以上参数对比可以看出,隔离凝汽器1/6循环冷却水后对除氧器、高加、主给水和主蒸汽等的参数影响甚微,因此高压缸内部做功效率、高加的传热效率、除氧器除氧加热效率变化其实都很小,导致机组效率下降、功率降低的主要影响因素在低压缸和凝汽器。
综合效率计算和二回路各环节的参数计算对比,可知,该电厂二号机组的汽轮机组在隔离凝汽器1/6循环冷却水的情况下能稳定运行,其效率稍有降低(大约降低1.2%)。但整个变化过程中,对高压缸内部做功效率、高加的传热效率、除氧器除氧加热效率影响极其微小(基本上可以忽略),而主要的参数变化在低压缸的5、6级后抽汽量、凝汽器的排汽压力和最终的冷凝温度,这些参数的变化才是导致机组效率下降的根本原因所在。