高河矿综采工作面偏“Y”型通风系统改造应用

2015-05-08 03:28郝志博
江西煤炭科技 2015年2期
关键词:顺槽回风顺风流

郝志博

(山西潞安集团高河能源有限公司,山西 长治046000)

高河煤矿是由山西潞安集团与亚美大陆煤炭有限公司合作建设,潞安集团控股的现代化大型矿井,设计产能6.0Mt/a。矿井主采3#煤层,开采标高为+300m~+580 m,目前开采标高为+410m~+500m,采深超过400m。目前正开采区域瓦斯压力为0.14~0.61MPa,瓦斯相对涌出量为5.8~7.7m3/t,由于3#煤层瓦斯含量高、瓦斯压力大,在井下打钻作业过程中时常出现喷孔现象,煤与瓦斯突出危险性越来越严重,瓦斯问题已成为制约高河煤矿生产的主要因素之一。因此,改造工作面通风系统,解决工作面瓦斯超限问题已成为保证矿井安全生产的重中之重。

1 问题的提出

高河煤矿是高瓦斯矿井,在W1309工作面回采过程中采取预抽、高抽巷抽放采空区瓦斯的方法治理工作面瓦斯。该工作面原采用两进两回的双“U”型通风方式,辅运顺槽和胶带顺槽进风,2条回风顺槽回风。工作面总风量为4550m3/min,辅运顺槽1820m3/min,胶带顺槽1260 m3/min,进风顺槽1470m3/min,切眼2170m3/min,设备安装巷910m3/min。工作面生产期间,平均风排瓦斯量为14.11m3/min,最大风排瓦斯量为20.48m3/min,回风顺槽回风流瓦斯浓度为0.35%。由于目前该工作面已推进660m,工作面回风流经沿空留巷和回风顺槽回风距离较长,通风阻力大,为降低工作面通风阻力,将原“两进两回”的双“U”型通风方式改为“三进一回”的偏“Y”型通风,即回风顺槽改为进风顺槽,其与工作面的辅运、胶带顺槽共同进风,原外U回风巷单独回风。

2 W1309工作面通风系统的改造

2.1 改造前通风设施状态

W1309工作面回风顺槽口风门全闭,南辅侧开有5个调节窗,进风侧开有6个调节窗;W1309回风顺槽回风联巷两道风门全开,W1309进风回联巷风门全部关闭,回风顺槽正头板闭上部开有400mm×400mm的通风孔,下部留有1.2m×0.6m的行人板门,处于关闭状态。

2.2 通风系统的改造过程

准备工作完成后,同时将W1309回风与进风14#贯内的临时板闭拆除、在回风与进风23#贯内打设临时板闭、在回风顺槽内27#贯往东10m打设一道调节板闭、调整回风顺槽正头板闭过风面积(见表1、图1)。

准备工作完成后,同时将W1309回风与进风14#贯内的临时板闭拆除、在回风与进风23#贯内打设临时板闭、在回风顺槽内27#贯往东10m打设一道调节板闭、调整回风顺槽正头板闭过风面积。

表1 W1309工作面通风系统调整通风设施变化情况

图1 改造后的W1309工作面通风系统

2.3 改造后通风设施状态及通风指标

W1309回风顺槽口风门开5个窗、回风顺槽内27#贯往东10m处的调节板闭留有600mm×600mm的通风孔、回风23#贯板闭全闭并在调整后及时进行密闭。通风系统改造调整后,W1309工作面总回风量为5000m3/min,辅运顺槽2000m3/min,胶带顺槽1180m3/min,进风顺槽1400 m3/min,设备安装巷1300m3/min,沿空留巷(14#贯至27#贯之间)700m3/min,回风顺槽(27#贯至14#贯之间)600 m3/min,切眼2300m3/min。回风顺槽回风流瓦斯浓度为0.30%,W1309工作面通风系统改造前后通风设施的技术参数见表2,W1309工作面通风系统改造前后指标见表3。由表2分析可知:W1309工作面通风系统改造后,通风设施的技术参数明显优化。由表3可知:进行偏“Y”型通风方式改造后,工作面的总配风量较改造前有小幅度下降,基本可忽略不计,但工作面的风排量明显下降,主要是切眼配风量的减少,有效降低了采空区内瓦斯的涌出,为工作面日均产量的提高提供了有效保障。

表2 W1309工作面通风系统改造中通风设施变化情况

表3 W1309工作面通风系统改造前后指标对比

3 改造后的效果

1)有效地解决工作面上隅角瓦斯问题,减少了瓦斯事故。在采用“两进两回”通风系统时,工作面生产期间上隅角瓦斯浓度平均为0.68%,易造成瓦斯报警事故。将原回风顺槽改为进风顺槽后,工作面原上隅角位置变为进风顺槽的新鲜风和工作面的污风混合流,瓦斯浓度平均降至0.42%,效果明显。

2)“三进一回”有效减小切眼内的风速,降低煤尘飞扬,利于防尘工作开展。工作面切眼在改造前风速平均为3.89m/s,风速较高,采煤机等喷雾出来的水雾无法有效地湿润生产期间的扬尘,降尘效果非常差,可见度低;改造后切眼的风速降至2.06m/s,有效地降低了煤尘的飞扬,可见度增高,有利于提高防尘工作的效果。

3)改善工作面及端尾区域工作环境。在系统改造前,工作环境全部位于污风流内且煤尘飞扬,可见度低,存在较大的安全隐患;将回风顺槽改为进风顺槽后,使得大部分工序的作业环境处于进风流内,极大地改善了环境的可适度,提高了安全保障。

4)解决生产期间原回风顺槽(现进风顺槽)物料运输受限问题。在系统改造前,原回风顺槽的物料运输受瓦斯等的制约,只能在工作面检修期间(8点班)进行,无法满足工作面的生产需求;改造后,原回风顺槽的污风变成新鲜风流,实现了三班可连续运输,减少了对工作面生产的制约。

4 结语

工作面“双U”型通风方式布置改为偏“Y”型方式布置后,将原“一面四条顺槽”设计改为“一面三条顺槽”,减少了巷道布置数量和通风设施等的建设,掘进工程量降低,缓解了采掘衔接,同时减少了巷道护巷煤柱的留设,降低了成本,同时节约了煤炭资源,促进了煤矿的可持续发展,在煤炭行业特别是高瓦斯矿井中具有广泛的推广应用价值。

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