张晓云,武琳琳
该活塞头为模锻件,材料为40Cr9Si2(GB/T1221),其非金属夹杂物综合特性值K4≤30。工艺路线为:锻造→等温退火→机加工→调质→机加工,锻造时锻件镦粗比>2,经等温退火后硬度≤270HBW。粗加工上下端面调质处理后,零件本体力学性能要求为:σb=900~1050MPa、σ0.2≥700MPa、δ5≥14%、ψ≥35%、266~310HBW。
该批活塞头共100多件,首批22件调质处理后发现3件表面有图1所示的明显裂纹。
从首批剩余19件中取硬度最高与最低各一件进行力学性能试验,结果见附表,拉伸试样断口如图2所示(首批剩余17件)。
两件试样断面均有缺陷,且组织粗大。对首批剩余的17件全部进行磁粉检测,发现4件有裂纹,其余正常。
粗车22件未经调质处理锻坯的上下面,进行磁粉检测,发现7件有显微裂纹,如图3所示。
为进一步验证裂纹缺陷的严重程度,对2件经磁粉检测有裂纹的锻件毛坯整体加工2mm(表面粗糙度Ra3.2mm),再进行磁粉检测检验都有裂纹。任取1件经磁粉检测有裂纹的锻件毛坯,对裂纹处及裂纹附近处金相组织进行分析,未检出与磁痕相关的组织异常。对该批零件的原材料按GB/T10121《钢材塔形发纹磁粉检验方法》、GB/T15711《钢材塔形发纹酸浸检验方法》进行检查,均未发现裂纹或异常。
该材料属于耐热钢,含有大量合金元素,导热性差,塑性较低,加热时没有控制升温速度,过快升温,锻造时组织应力和热应力叠加,导致零件开裂。通过采用分段加热,控制升温速度的加热方式生产,从而保证了产品质量。
图1 活塞头调质处理后表面裂纹
图2 拉伸试样断口
图3 活塞头锻坯表面裂纹
力学性能试验结果