胡彦卓
(中国石油大庆石化分公司 建设公司,黑龙江大庆163714)
T型翅片管是由无缝钢管经过轧管机滚轧加工成型的一种高效换热管,滚轧加工所用的刀具就是T型翅片刀。在轧管的过程中,经常遇到T型翅片刀磨损失效的情况,操作人员不得不经常停转轧管机更换刀具,这不但给生产效率带来了负面的影响,而且刀具成本也相应增加。通过不断总结与实践,在刀具磨损失效原因分析的基础上,对T型翅片刀的调刀方法、轧管轴的结构、T型翅片刀的轴向固定方式、尺寸和T型翅片刀的轧管参数进行了改进,经过半年的轧管实践,效果良好。
T型翅片刀失效表现形式可以从3个角度来描述:1)用失效后的T型翅片刀轧制的T型翅片管其形状和尺寸严重超差,T型翅片管表面毛刺也急剧增加;2)失效后的翅片刀刀刃周围有明显的月牙凹槽、划痕、圆周厚度不均等缺陷。刀刃圆周厚度不均匀度达到0.2 mm以上,圆柱度和对称度超过0.15 mm以上;3)正常情况下,一组翅片刀可以轧制大约5t左右φ19×2的10钢光管,超过5t后,翅片刀属于正常磨损失效,正常磨损失效不在本文所探讨的范围内,本文所要探讨的是翅片刀在没有轧制到5t,例如轧制到3t或者4t即出现磨损失效的原因以及改进措施。
通过分析和研究,T型翅片刀失效因素主要有5种。
1)刀具没有调正。由于3组翅片刀轴线分别与钢管轴线形成不一致的角度,导致T型翅片管上的螺旋槽不是由3组刀具均匀轧制出来的,这不但使槽的尺寸和位置产生偏移,而且刀具刃部所受到的滚轧力明显增大,刀刃极易磨损甚至产生崩刃,这使翅片刀没有达到预期寿命而磨损失效;刀具没有调正还表现在虽然角度一致了,但3组翅片刀在钢管表面轧制形成的轨迹并没有首尾相连,3组翅片刀受力不一致,这使有的刀磨损快,有的刀磨损慢。3组翅片刀受交替应力作用,极易产生疲劳破坏而磨损失效。
2)轧辊轴结构不合理,导致操作人员在轧管时翅片刀所受滚轧力处于交变状态。结构不合理主要表现在以下几个方面:a.轧管时,支撑轧管轴两端的固定和活动轴承座孔中心距离偏大(中心距离L=240 mm),轧管轴的弯曲变形增大,T型翅片刀偏离两个轴承座孔连线的距离也相应增大,轧管轴上的翅片刀与钢管接触的有效面积也随之发生改变,翅片刀受交变载荷应力作用,使用寿命明显降低。b.由于轧管空间尺寸狭小,轧管轴上使用的轴承是无内圈的滚针轴承,滚针体直接和轧管轴表面接触,尽管轧管轴(材质为45钢)表面进行了表面淬火,但由于45钢达到的淬火硬度不够,再加上轧管轴振动等原因,使用不长时间,轧管轴表面就会被滚针磨损成一道一道深浅不同的凹槽和划痕,造成轴表面和滚针体的间隙增大,原来的小间隙配合(由于需要进行轴向调刀,滚针轴承与轧管轴之间的配合为间隙配合而不能是过盈配合,配合间隙在0.03 mm之内)变成了大间隙配合(间隙在0.12 mm之上),进一步增大了轧管轴中心偏离轴承座孔中心的距离,翅片刀由于受疲劳应力的破坏,导致其使用寿命也随之降低。
3)T型翅片刀在轧管轴上的轴向固定方式不合理。T型翅片刀在轧管轴上的固定方式没有采取防松措施。而是刀具直接套在轴上,轴端通过螺母紧固端盖,端盖压紧翅片刀的方式实现的,这种固定方式,很容易因为螺纹副的间隙导致端盖对刀的挤压力减小,使端盖与刀具的摩擦力减小从而使轴向力不够而导致翅片刀打滑。这样一来,刀具所受到的滚轧力就由滚动摩擦力变成了滑动摩擦力,使刀刃出现凹槽等缺陷。
4)刀具刃口尺寸需要更改。刀具目前的刃口厚度为0.8 mm,并且刃口厚度在刀具径向方向上的厚度是相同的(都是0.8mm),轧管时翅片刀至少要切入钢管1.25mm深,在这个过程中,刀具所受的滚轧力基本上是一致的,并不是一个从零逐渐增大的趋势,这不但使钢管容易被挤扁,而且刀具所受到的疲劳冲击力也容易使刀具的刃部出现微小的变形,时间一长,就会严重影响刀具的使用寿命。
5)轧管时,翅片刀的进给量和转速不应固定不变。操作人员在现场轧管时由于缺少经验等原因,在轧管时,往往将翅片刀的进给量和转速固定,这种方式没有考虑到刀具的正常磨损,所以不是翅片刀的最佳使用方式。
1)针对刀具没有调正的改进措施:先调T型翅片刀的角度,待角度合适以后,再调T型翅片刀的轴向距离——通过用手盘动皮带使刀具旋转120°~130°,通过液压系统控制刀具的进给量,使刀具在钢管外表面上轧出0.1~0.2 mm的划痕,通过样板检查这3道划痕与管子轴线的角度是否一样,如果不一样,例如,划痕和管子轴线的正向夹角小于90°而需要调到90°时,则通过固定轴承座继续调大刀具的角度,反之,则继续调小刀具的角度。待管子外表面上3道划痕与管子轴线的正向夹角相等时,证明角度已经调整完毕。通过固定轴承座上的调节丝杠调整刀具的轴向距离,待3道划痕能够首尾相连围成一个圆(在管子轴线方向上投影)时,翅片刀才可以算做真正地调正。实践表明,手动调刀效率很低,为了提高调刀效率,可在调节丝杠上安装简易刻度盘,在数控车床上加工调节丝杠及其附属结构的螺纹副,消除螺纹之间的间隙,提高翅片刀轴向调节的精度。
2)轧辊轴结构不合理的改进措施:a.通过减薄固定和活动轴承座的轴向尺寸,从而缩小固定和活动轴承座孔的中心距离(缩小后中心距离L=190 mm),将轧管轴的弯曲变形控制在许用弯曲变形范围内。b.将无内圈的滚针轴承改成有内圈的滚针轴承,其轴承型号为54309U,同时将轧管轴的材质改成40Cr,经过表面淬火后,其硬度应不低于60 HRC,表面粗糙度值应不高于Ra0.8,从而延长轧管轴的使用寿命。使翅片刀平稳运行轧管。
3)T型翅片刀与轧管轴的轴向固定方式不合理的改进措施:在轧管轴上切制细牙螺蚊(M36×2)代替原来的粗牙螺纹(M36×4),主要作用是使轴的疲劳强度不至于降低太多。使用圆螺母与止动垫圈固定端盖,消除轧管时端盖与翅片刀由于螺纹松动造成的间隙。这样一来,就避免了由于挤压力不够导致摩擦力不够,使翅片刀打滑出现崩刃的现象。
4)修改翅片刀刃部尺寸的措施:将翅片刀刃前端部分车成一个0.1×30°的倒角,这样一来,刀刃最前端的厚度就由原来的0.8 mm改成0.6 mm,也就是说将原来的直刃刀改成了斜刃刀(即剪刃),这不但解决了轧管时钢管被翅片刀挤扁的问题,而且翅片刀更容易切入到钢管1.25mm深度处,翅片刀的受力状况也有了很大的改进,对其使用寿命的提高不言而喻。
5)轧管时,翅片刀的进给量和转速固定的改进措施:对轧管机操作人员进行必要的培训工作,同时给操作人员下发轧管机轧翅片管操作规程和调刀方法。另外,制作检查翅片槽尺寸的样板也是必不可少的,样板能从侧面说明翅片刀的磨损状况。同时也应注意观察翅片刀的实际现状,发现异常情况,及时更换刀具,做到有备无患。经过现场轧制实验,T型翅片刀的转速控制在260~300 r/min范围内为最佳,刀具磨损越大,转速就越小。吃刀深度应控制在1.25~1.3 mm范围内,按照这个范围来调节刀具的进给量,并使刀具逐渐切入钢管表面而不是一步到位切入。可以使用定位套来控制吃刀深度。
将改进的轧管机、T型翅片刀运用到实际轧管工作中,取得了预期的使用效果。T型翅片刀的使用寿命达到了一次可以轧制10钢管5.5t的效果。比原来一次可以轧制4t提高了1.5t,这不但大大提高了生产效率,降低了刀具的成本,而且T型翅片管的质量也明显提高,从而得到了使用厂家的认可。
通过对T型翅片刀磨损失效的原因分析,找出了影响其使用寿命的主要因素。通过对T型翅片刀的调刀方法、轧管轴的结构、T型翅片刀的轴向固定方式、尺寸和T型翅片刀的轧管参数的合理改进,取得了良好的效果,对于大批量的T型翅片管加工,效果尤为明显。