彭明佳, 周英操, 郭庆丰, 王天博, 康 健
(1.中国石油钻井工程技术研究院,北京 102206;2.中国石油塔里木油田分公司,新疆库尔勒 841000)
窄密度窗口精细控压钻井重浆帽优化技术
彭明佳1, 周英操1, 郭庆丰1, 王天博2, 康 健1
(1.中国石油钻井工程技术研究院,北京 102206;2.中国石油塔里木油田分公司,新疆库尔勒 841000)
在我国西部深层碳酸盐地层控压钻井中,常采用简易重浆帽作业方式,但作业过程中存在引起井底压力较大波动乃至诱发井下故障的风险。针对该问题,通过分析重浆注替期间不同阶段重浆分布的实时变化,改进了井筒压力控制方法,优化了重浆帽设计工艺:将压水眼重浆和重浆帽进行优化组合,以压水眼重浆返出井口为压力控制节点,分5段进行压力控制设计,压力控制区间为0~5 MPa,并以此调整井口实时压力控制策略,实现井筒压力波动幅度小于±0.35 MPa。塔中地区13口井的应用显示,起下钻中重浆的使用量平均减少21.5%,注替作业时间平均缩短17.7%。现场应用表明,该技术在精细控压钻井注替重浆帽过程中能更加有效地控制井筒压力波动,对精确控制井筒压力剖面、降低井控风险具有较好的应用效果。
窄密度窗口 精细控压钻井 重浆帽 优化设计
在精细控压钻井的正常钻进中,井底压力为钻井液静液柱压力、循环压耗和井口回压之和;起下钻过程中,井底压力为钻井液静液柱压力和井口回压之和,则此时井口回压为循环期间井口回压及环空压耗之和[1-4]。因下部钻具组合无法通过旋转控制头,控压起钻中途需转为常规起钻,向井内注入重浆施加附加压力以维持井底压力恒定[5-6]。重浆沿环空上返期间,井口回压降低。然而,当钻具内的压水眼重浆进入井眼环空时将对重浆注入期间的井口回压产生影响,若注入重浆过程中控制不当而使井底压力产生较大波动,则易引起井下故障[7]。目前国内关于该方面的研究基本还处于空白,现场控压起钻过程中将该部分压水眼重浆忽略不计,因而易引起井底压力较大波动,尤其对于我国西部深层碳酸盐岩地层(如塔中地区窄密度窗口地层)甚至可能诱发井下故障,存在一定的井控风险[8-9]。为此,笔者分析了精细控压钻井注入重浆过程中控制井口压力时存在的问题,将压水眼重浆与重浆帽组合进行设计;以塔中地区某井为例进行了重浆帽设计,并对简易重浆帽和组合重浆帽进行了差异化分析,表明新技术在保证井筒压力稳定方面效果良好。
1.1 简易重浆帽参数的计算
控压起钻期间,重浆帽在井底产生附加压力,该压力的大小可根据控压钻井水力学软件模拟得出,由此可知环空中所需重浆量及其高度的计算式为:
(1)
V=HVDC
(2)
式中:H为重浆在环空中的高度,m;Δp为环空中重浆产生的附加压力,MPa;pf为环空循环摩阻,MPa;g为重力加速度,m/s2;ρ1为重浆帽的钻井液密度,kg/m3;ρ为钻进期间的钻井液密度,kg/m3;V为环空中的重浆量,m3;VDC为单位长度技术套管的内容积,m3/m。
1.2 压水眼重浆参数的计算
控压起钻前需向井内注入一定量的高密度钻井液,以防止起钻时原钻井液从钻具内喷出,该部分钻井液称之为压水眼重浆。根据控压钻井水力学模型的模拟原理,可知起钻时井口压力、井下内防喷工具开启压力与安全附加压力之和即为压水眼重浆需要产生的压力,则:
(3)
式中:H1为压水眼重浆在钻具内的高度,m;ρ2为压水眼重浆的密度,kg/m3;Δp′为环空中压水眼重浆的附加压力,MPa。
2.1 简易重浆帽回压的控制
开启钻井泵后,将井口回压降至p1。重浆进入环空后井口回压均匀降低。设t2为开启钻井泵至重浆到达井口的时间,则:
(4)
(5)
2.2 组合重浆帽回压的控制
压水眼重浆密度与重浆帽钻井液的密度不同,针对不同特性的地层,钻具内需注入的重浆量也不同。将该部分重浆与重浆帽进行组合设计,以钻柱内上部注满重浆帽、压水眼重浆到达钻头、压水眼重浆开始进入环空、压水眼重浆全部进入环空、重浆帽开始沿环空上返等为井口回压控制的5个阶段,形成压力控制“五段论”设计方法。
当起钻至设计的钻头深度时,钻具内部的钻井液分布为:压水眼重浆距井口一定高度,重浆底部为原钻井液(见图2)。
开启钻井泵注重浆时井口压力保持不变,则:
(6)
式中:t3为钻具内部注满钻井液需要的时间,s;H2为钻具内的原钻井液高度,m。
当出口开始有钻井液返出时,说明钻具内部已经注满钻井液,井筒内已建立起循环,井口回压降低,降至p1时其降低值为环空摩阻的大小,则:
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
H=H′+H3
(15)
当出口钻井液密度增大时,说明压水眼重浆已经到达井口,此时井口压力降为0。至此,完成完整的重浆注入过程,井口压力变化如图5所示。
以塔中地区某井控压起钻的第五趟钻为例,以压水眼重浆与重浆帽组合作为重浆注入为基本原则,以重浆帽及压水眼重浆在井筒不同位置的压力控制作为节点,将井口压力分为5个阶段进行实时分析与控制,并对组合重浆帽与简易重浆帽进行差异分析,从而对重浆帽及压力控制“五段论”的现场实用性进行了验证。
3.1 井身结构
例井的井深为7 768.00 m,造斜点井深为5 945.00 m,井身结构如图6所示。
原钻井液密度为1.16 kg/L,压水眼重浆密度为1.45 kg/L,重浆帽钻井液的密度为1.30 kg/L。控压起钻期间的补偿压力为3.5 MPa,环空摩阻为2.0 MPa,钻进期间的井口回压为1.5 MPa,安全压力附加值为0.5 MPa。起钻前注入压水眼重浆为6.0 m3,泵排量为12.0 L/s,单位长度技术套管内容积为24.90 L/m,单位长度钻杆开排钻井液体积为2.63 L/m,单位长度钻杆内容积为3.87 L/m,单位长度钻杆闭排钻井液体积为6.50 L/m。
3.2 “五段论”回压控制体系设计
精细控压钻井系统能够同时监测压力和流量等参数,对井下溢流、漏失进行动态监控,重浆注入期间参数控制情况如图7所示。
3.3 差异分析
若不考虑压水眼重浆的影响,可将简易重浆帽高度设计为2 912.50 m,其与组合重浆帽高度设计对比情况如图8所示。
由图8可知:1)在不考虑压水眼重浆的情况下进行简易重浆帽设计,由于压水眼重浆的影响,将对井底施加约1.0 MPa的压力,极易在压力敏感地层引起井漏等复杂情况;2)将压水眼重浆纳入重浆帽设计后,可减小重浆帽高度,降低作业成本,提高生产时效,同时避免压水眼重浆进入循环罐导致混浆。
窄密度窗口精细控压钻井重浆帽优化技术自2012年开始在塔里木油田塔中地区碳酸盐岩地层进行了现场应用,迄今已经应用13口井。该技术针对塔中地区特殊的地质条件和苛刻的控压钻井施工要求,实现了井筒压力波动幅度小于±0.35 MPa,起下钻重浆使用量平均节约21.5%,注替作业时间平均缩短17.7%,单井复杂时率显著降低(常规控压单井复杂时率为6.04%,组合重浆帽技术单井复杂时率为2.79%),明显减少了同构造井的漏失量,缩短了故障时间和钻井周期,提高了机械钻速,延长了水平段,降低了钻井成本,取得了显著的经济效益。
以TZ862H井6 146.00~8 008.00 m井段控压钻井为例说明其应用情况。该井位于塔中Ⅰ号坡折带,缝隙发育,为典型窄密度窗口地层,易漏易喷,井口控压变化最小0.3 MPa就会造成井底压力波动和液面变化。同时,由于井段超长,钻井液性能维护困难,尤其在作业后期气泡极多,起下钻期间钻井液罐液面变化大,直接影响溢流和井漏监测。根据该技术的设计原则,尽量在缝洞系统走低限,控压起钻期间对2种密度的重浆进行组合,以压水眼重浆返出井口为压力控制节点,分5段进行压力控制设计,并以此调整井口实时压力控制策略,观察井底的压力、出入口流量变化及钻井液溢漏情况,顺利通过多个薄弱层,保证既不发生严重溢流,也能及时控制因井底压力持续升高而可能诱发的井漏,实现小溢流量状况下的安全作业,规避了重浆压井导致井漏的风险,成功钻穿长水平段多套缝洞单元,全程“零漏失”、“零故障”,完钻井深8 008.00 m,垂深6 327.60 m,水平位移1 997.00 m,水平段长1 551.87 m,施工取得圆满成功。
1) 利用组合重浆帽技术能够成功实现水平钻穿碳酸盐岩储层多套缝洞单元的目的,有利于提高我国西部深层碳酸盐岩地层水平井的钻井速度,减少井下故障,提升井筒供液能力。
2) 合理的井口压力分段控制策略是实现组合重浆帽设计的关键。只有依据控压钻井水力学模拟软件对重浆帽及压水眼重浆在钻柱及环空内的运移速度做出实时准确的模拟,并结合现场经验及理论计算进行修正,才能保证井底压力恒定。
3) 现场施工过程中,为提高安全压力附加值,常注入过量压水眼重浆。当起钻至设计重浆帽深度时,会有部分压水眼重浆进入井筒,因此采用组合重浆帽设计时,如何判断钻具内的压水眼重浆位置及准确计算剩余重浆体积,是以后的主要研究方向。
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[编辑 令文学]
Optimization of Heavy Mud Cap in Narrow Density Window Precise Managed Pressure Drilling
Peng Mingjia1, Zhou Yingcao1, Guo Qingfeng1, Wang Tianbo2, Kang Jian1
(1.CNPCDrillingEngineeringResearchInstitute,Beijing, 102206,China;2.PetroChinaTarimOilfieldCompany,Korla,Xinjiang, 841000,China)
When managed pressure drilling was conducted in the deep carbonates in western China, a simple heavy mud cap mode was generally used, but it resulted in larger fluctuation of bottom hole pressure (BHP) and even precipitated the risk of downhole failures. In this paper, therefore, the borehole pressure control method was improved and a heavy mud cap design was optimized after analysis was conducted on the real-time variation of heavy mud distribution at each stage of heavy mud injection. Nozzle killing heavy mud and heavy mud cap (two drilling fluids with different densities) were optimized and combined. A pressure control design was carried out in five stages with the returning of nozzle killing heavy mud to the well head as a pressure control node, and pressure control ranged from zero to 5 MPa, and based on that, real-time wellhead pressure control strategies were adjusted in order to ensure the fluctuation range of the wellbore pressure to less than ±0.35 MPa. When the method was applied to 13 wells in central Tarim, heavy mud consumption during the trip was reduced by 21.5% and injection time was shortened by 17.7%. It was shown that the new method could keep the BHP steady more efficiently and achieve better effects of precise wellhore pressure profile control and well control risk reduction when it was applied to the injection of a heavy mud cap in precise managed pressure drilling regime.
narrow density window; precise managed pressure drilling; heavy mud cap;optimization
2015-04-28;改回日期:2015-10-21。
彭明佳(1990—),男,江苏徐州人,2013年毕业于河北大学行政管理专业,助理工程师,主要从事欠平衡钻井、精细控压钻井技术等新型钻井技术研究工作。
国家科技重大专项“窄密度窗口安全钻井技术与配套装备”(编号:2011ZX05021-003)和中国石油天然气集团公司重大专项“深层碳酸盐岩地层与井筒耦合作用机理与压力自动控制方法研究”(编号:51274221)资助。
◀钻井完井▶
10.11911/syztjs.201506005
TE249
A
1001-0890(2015)06-0024-05
联系方式:(010)80162228,pengmjdr@cnpc.com.cn。