孙其奎
(莱芜钢铁集团有限公司设备检修中心,山东莱芜 271104)
经验交流
莱钢105 m2烧结机三次混合机衬板改造
孙其奎
(莱芜钢铁集团有限公司设备检修中心,山东莱芜 271104)
为解决烧结混合机筒体粘料问题,莱钢分公司炼铁厂利用1#烧结机年修机会,对三次混合机圆筒衬板进行改造。采用耐磨稀土含油尼龙衬板替代原来的普通尼龙衬板,增加了导料板及逆流斜筋。改造后,防粘效果较好,设备故障率明显降低。
烧结机;混合机;衬板;粘料
烧结混合机筒体粘料是一个普遍存在的问题,筒体内壁粘料在设备运行中不易清理,因此带来了生产工艺和设备上的诸多问题。为此,2014年4月莱芜分公司炼铁厂决定利用1#烧结机年修机会,对1#三次混合机(Φ3 m×12 m)圆筒衬板进行改造,采用耐磨稀土含油尼龙衬板替代原来的普通尼龙衬板。通过几个月的生产实践证明,稀土含油尼龙衬板具有耐磨性较好、摩擦系数小等优点,解决了混合料在圆筒内壁上粘料问题[1]。
改造前,混合机内衬采用普通尼龙衬板,衬板与衬板之间由压条固定。在使用过程中,衬板表面粘料较为严重,粘料厚度平均在100 mm以上,而且沿圆周方向厚度严重不均,从而影响了混合料的运动轨迹,降低了其混匀和造球性能。产生的具体问题如下:
1)由于粘料层厚而不均,对圆筒的填充率和造球带来了较大影响。2)设备运转中发生故障较多,起动负荷较大,造成减速机齿轮磨损严重、电机烧毁、筒体开裂、轮胎磨损严重、挡轮损坏、筒体磨损严重等问题[2]。3)增加了维修和生产的工作量,而且清料时由于环境恶劣,易出现崩料现象。4)增大了混合机的载荷,浪费了电能,给设备维护造成了困难,降低了设备的作业率。
改造方案:1)采用含油尼龙衬板替代普通尼龙衬板,以减少粘料,提高混合机的造球性能。2)增加导料板,防止漏料现象使物料快速均匀流入筒体内,彻底解决混合机根部积料问题,实现混合过程死料再循环,提高混匀效果和混合机有用功率。3)平弧板上增加逆流斜筋形成逆流斜筋衬板,逆流斜筋高于平弧板55 mm。由于凸起筋的阻挡作用,物料延着锯齿形的运动轨迹运转,有效延长物料在筒体内的混匀路程及时间。凸起筋的根部会积存一部分物料形成料衬,料衬的形成不但能阻止物料与尼龙衬板的直接磨擦,而且能够使物料在筒体内匀速滚动,既能提高衬板的使用寿命,又能提高物料的混匀度。4)逆流斜筋相互连接形成9条螺旋线,其结构是在衬板板体上设置有对角主逆流扬料筋,所有衬板拼接安装后,在筒内形成螺旋线,其旋转方向与筒体的旋转方向相反,利用逆螺旋将粉矿反向送回入料端,使未成颗粒的粉状物料再次返回筒体,实现二次制粒,有效延长物料在筒体内的造球路程及时间,从而提高造球效率及造球质量。
改造后运行8个月,对设备运转状况进行检查,粘料状况完全符合原设计要求。有效防止了漏料,彻底解决混合机根部积料问题,衬板不黏料,安全系数增加,为筒体作业创造了较好条件。筒体运行平稳,降低了筒体负荷大引起的设备故障和备件损耗。筒体内形成波浪形状,利于物料在滚动运转中成球,增加了造球量。此次改进混合机衬板,提升了混合料混匀制粒效果9%,延长了衬板使用寿命,减少了设备故障率,同时还降低了维修费用和维护工作量,为稳定生产、提高烧结机作业率和烧结矿质量创造了条件。
[1]吕和平.重钢2×105 m2烧结混合机使用新型衬板的效果浅析[J].烧结球团,2000,25(1):58-59.
[2]孟步祥,李国喜,冯二莲.混合机衬板的改造与效果[J].烧结球团,2002,27(2):42-43.
TF321.1
B
1004-4620(2015)01-0079-01
2014-12-22
孙其奎,男,1969年生,2001年毕业于山东大学工业工程专业。现为莱钢设备检修中心炼铁部设备主任,工程师,从事设备管理工作。