王灿++王渊明
摘 要:该文分析某110kV变电站主变10kV侧后备保护复合电压启动过电流保护动作,使低压侧断路器跳闸的情况,主要根据对10kV竹蓬线051断路器的保护动作信息、10kV茶厂线052断路器的保护动作信息以及1号主变10kV低后备保护动作信息的分析,最终得出动作原因为110kV大渡岗变电站10kV茶厂线、竹蓬线故障,两条线路的过流Ⅰ段保护均动作,但10kV茶厂线断路器未及时跳开,因而使1号主变10kV侧后备保护复压过流Ⅰ段满足动作条件,故1号主变10kV侧后备保护动作跳开了001断路器。
关键词:主变保护 保护动作 跳闸
中图分类号:TM4 文献标识码:A 文章编号:1672-3791(2014)11(a)-0079-02
变压器是电力系统中十分重要的供电元件,它的故障将对系统的供电可靠性和正常运行带来严重的影响。因此,必须根据变压器的容量和重要程度考虑装设性能良好,工作可靠的继电保护。一般,变压器除装设瓦斯保护、纵差动保护或电流速断保护作主保护外,还应装设反应外部相间短路时过电流情况的过电流保护、反应外部接地短路的零序保护等后备保护。主保护的动作正确与否直接影响电力系统的安全可靠运行,而后备保护的可靠正确动作同样起着相当重要的作用。
1 某110 kV变电站故障前运行方式
110 kV景大线运行、城大线152断路器热备用;110 kV1、2号主变中性点经间隙接地,1、2号主变高压侧并列运行、中、低压侧分列运行;10kV竹蓬线、茶厂线、岗茶联络线运行。如下图1所示:
2 保护动作情况
2013年8月3日22:50:38,110 kV大渡岗变电站10 kV茶厂线过流Ⅰ段保护动作跳闸、重合闸动作重合成功;10 kV竹蓬线过流Ⅰ段保护动作跳闸、重合闸动作重合成功;1号主变10 kV侧后备保护复合电压过流Ⅰ段Ⅱ时限动作跳开001断路器。
3 保护动作分析
3.1 10 kV竹蓬线051断路器的保护动作信息
22:50:38 254(保护装置)
0 ms保护启动(保护装置)
18ms过流Ⅰ段动作(保护装置)
1678ms重合闸动作(保护装置)
22:50:38 255保护启动(后台机上查)
22:50:38 271过流Ⅰ段动作(后台机上查)
22:50:38 471过流Ⅰ段返回(后台机上查)
22:50:39 933重合闸动作(后台机上查)
如图2波形图所示:10 kV竹蓬线于故障后约160 ms时051断路器已跳开。
从后台机查历史事件可看出:
10 kV竹蓬线:22:50:38 286 051断路器合位断开(断路器辅助常开接点断开)
22:50:38 426 051断路器TWJ断开(断路器断开)
22:50:39 948 051断路器TWJ闭合(断路器合上)
3.2 10kV茶厂线052断路器的保护动作信息
22:50:38 239(保护装置)
0 ms保护启动(保护装置)
31ms过流Ⅰ段动作(保护装置)
1925 ms重合闸动作(保护装置)
22:50:38 240保护启动(后台机上查)
22:50:38 270过流Ⅰ段动作(后台机上查)
22:50:38 700过流Ⅰ段返回(后台机上查)
22:50:40 165重合闸动作(后台机上查)
从后台机查历史事件可看出:
10 kV竹蓬线:22:50:38 271过流Ⅰ段动作
22:50:38 471过流Ⅰ段返回
10 kV茶厂线:22:50:38 270过流Ⅰ段动作
22:50:38 700过流Ⅰ段返回
如图3波形图所示:10 kV茶厂线故障后290 ms时(保护装置录波长度仅为290ms),故障电流仍然存在,跳位也未变位。
从后台机查历史事件可看出:
10 kV厂茶线:22:50:38 289 052断路器合位断开(断路器辅助常开接点断开)
22:50:38 969 052断路器TWJ断开(断路器断开)
22:50:40 180 052断路器TWJ闭合(断路器合上)
3.3 1号主变10kV低后备保护的动作信息
从波形图中可看出流经1号主变10kV侧故障电流达四百多毫秒。
综上所述,2013年8月3日22:50:38,110kV大渡岗变电站10kV茶厂线、竹蓬线故障,两条线过流Ⅰ段保护均动作,同时1号主变10kV侧后备保护复压过流Ⅰ段Ⅱ时限动作跳001断路器。经查10kV茶厂线、竹蓬线同时发生故障,10kV竹蓬线18ms过流Ⅰ段保护动作跳051断路器,故障持续时间约160ms,1678ms重合闸动作成功;10kV茶厂线31ms过流Ⅰ段保护动作跳052断路器,故障持续时间约400ms,1925ms重合闸动作成功;110kV1号主变低后备保护320ms复压过流Ⅰ段Ⅱ时限动作跳001断路器,故障持续时间410ms。
4 相关保护配置及保护定值情况
4.1 110kV大渡岗变电站相关保护装置配置及保护整定值表(如表1)
4.2 经检查,1号主变10kV侧后备保护、10kV茶厂线、竹蓬线保护装置定值均正确
5 结论
根据对10 kV竹蓬线051断路器的保护动作信息、10 kV茶厂线052断路器的保护动作信息以及1号主变10 kV低后备保护动作信息的分析,最终得出动作原因为,2013年8月3日22:50:38,110 kV大渡岗变电站10 kV茶厂线、竹蓬线故障,两条线过流Ⅰ段保护均动作,但10 kV茶厂线31 ms过流Ⅰ段保护动作后,因断路器未及时跳开,从报告、波形、上传后台机信息分析出故障电流持续了约400 ms,因此满足了1号主变10 kV侧后备保护复压过流Ⅰ段Ⅱ时限动作条件,所以1号主变10 kV侧后备保护动作跳开了001断路器。
由此可见,本次主变10 kV侧后备保护跳开低压侧断路器的起因是由于10 kV线路故障导致,主要由于10 kV线路的保护动作后断路器未及时跳开,故障电流未及时切断,使主变低压侧后备保护的动作时间满足,最终跳开了变压器低压侧的断路器。因此,在整定主变低压侧后备保护的动作时间时,应考虑到此种情况的发生,适当的整定动作时间,以免再次发生类似情况。
参考文献
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