某300 MW机组主燃料中断的分析及处理

2015-03-23 19:50蒲鹏飞
电力勘测设计 2015年1期
关键词:热器锅炉电源

逯 静 ,蒲鹏飞

(1.西南电力设计院,四川 成都 610021;2.神华集团公司,北京 100011)

1 设备概况

某电厂#2机组锅炉由日本三菱重工神户造船厂生产,型号DG1025/18.2-Ⅱ6,汽轮机由三菱重工高砂制作所生产,型号TC2F-40.5抽汽凝汽式,发电机由日本三菱生产,型号MB-J。机组的热控分散控制系统(Distributed Control System,DCS)采用的是美国METSO公司生产的MAX1000+PLUS控制系统。机组于2000年投产运行。

2 MFT保护误发停机经过

2.1 停机前工况

某日14时21分,#2机组负荷310 MW,主蒸汽压力和主蒸汽温度分别为16.68 MPa 、536℃,机组投入AGC(Automation Generation Control,AGC)控制方式,机组协调控制方式采用DEB(Direct Energy Balance,DEB)控制,4台磨煤机A、B、C、D及2台汽动给水泵全部运行,机组正常运行。

2.2 停机经过

某日14时21分,#2机组锅炉MFT动作,机组跳闸,21、22引风机、21、22送风机跳闸,跳闸首出为再热器保护动作,23电动泵正常。汽机跳闸,各主汽门、调速汽门关闭正常。发电机解列,为逆功率保护动作,厂用电切换正常。

电气保护动作情况:

14:21:09:191 #2发变组保护I屏RCS-985B保护装置程序逆功率保护动作,出口全停;

14:21:09:195 #2发变组保护Ⅱ屏RCS-985B保护装置程序逆功率保护动作,出口全停。

14:21:10:973 21、22厂用电切换装置保护启动切换动作,厂用21,22工作进线开关跳闸,厂用21、22备用进线开关合闸。

检查就地电气开关及变压器均无异常,2202开关跳闸,故障录波器录波正确,保护装置及DCS信号正常。

机组跳闸后运行人员按照机组故障方式进行操作处理,15时32分投入盘车,停机过程正常。

3 事件检查过程

(1)对#2机组锅炉保护柜进行检查,继电器及柜内接线正常。

(2)对#2锅炉MFT主保护回路进行逐一传动,回路动作正常。

手动打闸;炉膛压力高;炉膛压力低;送风机全停;引风机全停;汽包水位高;汽包水位低;炉水泵差压低;燃烧不稳;全火燃丧失;再热器保护动作;所有燃料消失;风量低;汽机跳闸;脱硫跳闸。

(3)对DCS系统进行检查,发现下列异常。

SCS系统DPU32切至辅DPU运行(SCS系统DPU32所带设备为21、22引风机控制、21、22送风机控制)。

(4)对DCS各系统的24 V、48 V电源模块检查测试电压。

48 V电源变压器外观完好,温度37℃;48 V电源电容外观完好,温度29℃;48 V电源保险通断,无断路情况;电源模件功能检查,测量48 V电源输出电压正常;48 V电源互备试验正常(将第一路48 V电源断开,测量48 V电源输出为49 V,送上第一路48 V电源;断开第二路48 V电源,测量48 V电源输出为49 V);检查24 V电源及电源模块负载情况正常,24 V电源模块电路板无烧损痕迹,电路板正常。

(5)SOE过程分析及试验。

结合事故追忆(Sequence of Energence,SOE)记录的MFT动作顺序,逐一分析排查动作过程,由于正常MFT保护动作不跳送、引风机,只有第15项“脱硫跳闸”条件在启动锅炉MFT同时跳闸两台引风机,该保护主要是保护脱硫吸收塔避免遭到破坏。故判断为“脱硫跳闸”信号动作导致机组MFT动作,同时跳闸引风机。8月5日,进行脱硫跳闸模拟试验,试验时21引风机6 K开关切到试验位,22引风机未参与试验。通过试验确认脱硫跳闸后同时触发MFT信号和引风机跳闸信号。与机组跳闸时现象一致。

对再热器保护的就地设备及控制回路进行检查,控制回路检查正常。在锅炉保护盘模拟再热器保护动作条件,再热器保护正常动作,MFT首出正常报出,SOE记录有再热器保护的正常动作条目。在#2机组跳闸时SOE记录内没有再热器保护动作记录,再热器保护首出属于报警错误。原因是当时事故状态下,DPU32切到辅DPU运行,控制系统处于异常状态,产生时序控制错误。

进行DPU故障模拟试验,拔下SCS系统DPU32,DPU切至辅DPU运行,再把辅DPU打到离线位置,主辅DPU同时失去控制,所属控制设备没有发生跳闸现象,可以排除是由于DPU故障导致引风机跳闸。

(6)现场设备检查。21、22引风机油站电源及就地控制箱检查正常;21、22空预器主、辅变频器柜,无水迹,无故障点;引风机、送风机6 kV开关启停试验正常;发变组系统及2202开关,主变中性点检查无异常。

(7)对脱硫跳闸信号回路进行检查。测量脱硫控制系统至DCS系统及锅炉保护柜脱硫跳闸信号电缆(共6根,每根长度320 m)存在38V感应电压。

4 原因分析

由于#2机组脱硫控制系统送至#2机组DCS的脱硫跳闸三个信号回路的传输电缆长达320 m,在传输信号过程中受外界干扰产生感应电引起信号误动,导致#2机组脱硫跳闸保护信号启动锅炉MFT和引风机跳闸。事故过程中感应电压进入DCS控制系统,造成DCS系统内部通讯故障(脱硫控制系统至DCS系统及锅炉保护柜的6根“脱硫跳闸”信号电缆存在感应电压),导致#2机组SCS系统DPU32切换到辅DPU及部分数据不能正常接收。

5 处理及防范措施

(1)为消除硫控制系统至DCS系统及锅炉保护柜脱硫跳闸信号电缆感应电压,采取DCS侧加装中间继电器进行隔离,提高系统对干扰信号的抑制能力,使用中间继电器的辅助接点送至引风机保护回路,防止设备误动、更改完毕后,回路校线及传动正常,机组报备。

(2)对SCS系统DPU32进行更换,更换后对设备状态进行检查,对保护回路进行传动,试验正常。

[1]李珊珊,詹继华,梁正玉.某600 MW机组控制系统电源中断信号误发引起MFT的分析与处理[J].河南电力,2012,(3).

[2]郭新年,李强.浅析发电厂DCS系统干扰及防范[J].攀枝花学院学报,2008,25(3).

[3]刘武林,等.火力发电厂分散控制系统典型故障应急处理预案-ABB Symphony 系统[M].中国电力出版社,2012.

[4]何衍庆,陈积玉,俞金寿.XDPS分散控制系统[M].北京:化学工业出版社,2002.

[5]王庆斌,刘萍.电磁干扰与电磁兼容技术[M].北京:机械工业出版社,2003.

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