宋小弦王 洁尹建华
(1.巨化集团技术中心;
2.浙江巨化股份有限公司电化厂:浙江 衢州 324004)
经验交流
屏蔽泵常见故障检修实例及使用注意事项
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(1.巨化集团技术中心;
2.浙江巨化股份有限公司电化厂:浙江 衢州 324004)
对某化工企业的无水氢氟酸、氯乙烯(VC)、偏氯乙烯(VDC)输送屏蔽泵检修装配、使用操作等方面发生故障的部分案例,分析了发生故障的原因,采取相应措施进行检修;结合使用、维护、检修经验,从安装检修、日常操作管理、部件选材几方面提出了使用屏蔽泵应注意的事项,检修中应注意规范检修程序、强化科学检修,运行中要控制合理的工艺条件、严格执行操作规程,以避免类似案例发生。
屏蔽泵;常见故障;注意事项
屏蔽泵作为一种无泄漏泵相比机械密封化工离心泵,以其较低的使用维护成本及无动密封而无泄漏的优势,在化工装置中的应用越来越广泛。化工生产中,屏蔽泵特别适合输送不含固体颗粒,剧毒性、腐蚀性、易燃易爆等液体,如无水氢氟酸、氯乙烯(VC)、偏氯乙烯(VDC)、偏氟乙烯(VDF)等。
某大型化工企业有各型屏蔽泵多台。这些屏蔽泵自投用以来,总体运行较平稳,但也因维护、检修、操作等原因导致屏蔽泵发生故障,给生产造成了一定的影响。
1.1 检修装配问题
1.1.1 案例1
某厂无水氢氟酸液下屏蔽泵因振动大,经检测在非驱动端水平振动达3.8 mm/s,远大于正常的2 mm/s;启动后温升过快,运行电流偏大达到5 A(1.5 kW)。经解体检查发现,碳化硅轴承和推力盘磨损严重,更换了轴承和推力盘。之前检修装配中未经过轴承间隙、轴向窜动等测量、确认就直接回装,导致该屏蔽泵运行不正常。
再次停泵后拆下泵壳,通过拉拔叶轮测量窜量为0.4 mm,小于规定的0.7~3.4 mm,后轴承端面磨损比较大。调整后轴承压盖垫片厚度,将轴向窜量调整为1.5 mm。投入使用后,电流为3.5 A,运行正常。
1.1.2 案例2
某VC输送泵在使用过程中,发现运转状态表(TRG)指针处于红色位置,而泵体振动、电流、流量、扬程均正常,拆开泵检查,未见轴承等磨损。对电源线进行正反接后,依然存在故障现象。
分析可能是指示表本身故障。仔细检查后发现TRG回路已接地。TRG系统回路接地,破坏了TRG表检测线圈产生的电势差,导致TRG指针处于红色区域。将线路用绝缘胶带隔开,投入使用后运行正常。
1.2 使用操作问题
1.2.1 案例3
某VDC入料泵采用逆循环型屏蔽泵,启用时有振动,泵体温度偏高达60℃。检查中发现,该屏蔽泵逆循环管接至VDC进液储槽的液位计上部,当储槽内液位太高,满过气相液位计口时,不能保证逆循环管在储槽内的接口位置处于汽相区,导致逆循环管路充满了介质,轴承无法得到正常冷却,并在叶轮出口处产生汽蚀现象。
因VDC在常温下极易汽化,且易燃易爆,因此它的轴承润滑、冷却以及电动机的冷却由泵所输送的介质来完成,其逆循环管路务必要接向进液储槽内的汽相区。
针对该故障,对屏蔽泵工艺循环管线及控制系统进行整改。因VDC属易燃易爆,现场动火安全措施落实难度较大,无法施工,故将逆循环管仍然接至
液位计上部,同时为了保证屏蔽泵的正常运转,将该VC储槽液位信号及报警联锁信号接入DCS控制室,防止液位过高。年度大修现场具备动火条件时,将逆循环管增加工艺管线开旁路接至储槽顶部气相区,防止液位过高、液位联锁失效时可就地打开旁路管线,使泵正常运行。
该整改实施投用至今运行正常,效果良好。
1.2.2 案例4
某VC储槽的VC回送屏蔽泵因断料跳停,现场可闻到焦味。拆解后,发现泵前轴承处没有异常,但在泵回流冷却管泵体外侧处油漆焦化,而内部泵后轴承处已碳化,不能修复使用。分析原因:
1)VC回送屏蔽泵断料,但泵前轴承处由于残留有部分VC,在泵叶轮带动下,VC不断气化带走热量,短时间前轴承温度不至于快速上升;而在泵后轴承处,前部不能向后轴承处供料,造成后轴承处缺少物料冷却,且泵已长时间运行使用,容易使泵后轴承处在断料短时间内温度急剧上升,进而造成泵体后轴承烧毁。这是泵烧坏的主要原因。
2)VC贮槽液位显示波动偏大,可能存在不准确的情况,且目前VC贮槽液位没有低位报警,容易对正确操作产生影响。
3)对系统的危险性和安全运行的重要性认识不够。对VC贮槽出现液位持续下降的现象,没有及时按照操作规程要求调节VC进料量和降低VC外送量来平衡VC贮槽液位,岗位操作和现场巡检处理不重视、不及时。
为防止故障再次发生,一方面,对VC储槽增加低位报警引入DCS,并联锁VC回送屏蔽泵;另一方面加强生产上的管理,包括操作规程的完善和日常巡检维护等管理的强化。整改后实施至今,运行正常。
良好的使用维护操作,是保证屏蔽泵安全稳定运行的前提。在屏蔽泵使用过程中,会涉及到材质、检修安装、使用维护等问题,有一个方面出现了问题,均会影响到屏蔽泵的安全稳定运行。
2.1 屏蔽泵轴承材质方面
某厂输送高纯度无水氢氟酸屏蔽泵均采用碳化硅轴承。碳化硅轴承具有优良的耐化学腐蚀性能,不与氢氟酸反应,缺点是材料较脆,受冲击力作用容易碎裂。
输送含氟有机物也可使用石墨轴承,石墨轴承的性能与浸渍树脂有关。一般有浸渍酚醛树脂、环氧树脂和呋喃树脂:酚醛树脂有较好的耐酸性,环氧树脂有较好的耐碱性,呋喃树脂耐酸和耐碱性均较好,缺点是使用中容易磨损出颗粒,污染物料。因此,在对输送物料纯度要求较高的场合,建议采用纯碳化硅轴承。
2.2 屏蔽泵安装方面
屏蔽泵的安装需要注意以下几点:
1)轴承与轴套之间的间隙。一般轴承与轴承套都是配套提供,但在对屏蔽泵检修时,需对轴承与轴套之间的间隙进行重新检查测量,才可安装或者更换。一般轴承与轴套间的单边间隙为0.05~0.5 mm,电机功率越大,间隙越大。
2)转子轴向窜动量。根据电机功率大小,转子的轴向允许窜动量为0.7~3.4 mm,功率越大,允许窜动量也越大。在泵体完成组装后,都要进行轴向窜动的检查测量。若超过标准,可以对轴承压盖垫片或者叶轮壳体垫片进行厚度上的调整。
3)转子对中度。转子的对中度由轴承的安装精度决定,一般径向跳动量≤0.02 mm即可,同时也说明轴承安装间隙控制良好。
4)定转子有效间隙。屏蔽泵的定转子有效间隙一般应控制在0.5~1 mm,间隙过小容易磨损屏蔽套,间隙过大则会影响电机工作效能。
5)检修环境。屏蔽泵在检修时,应置于干净的检修台上,下垫橡胶垫,防止零部件跌落损伤。回装时一定要清洗干净各部件,避免金属碎屑进入泵体内部,导致开车时增加轴承的磨损。
2.3 屏蔽泵使用维护方面
屏蔽泵因其结构具有使用维护方便的优点,但其操作及日常检查、定期检修需注意以下几点:
1)在启动前必须将泵腔灌满,不能空载运行,尤其在切换机泵时要特别注意,运转前必须把泵体内空气全部排出后方可启泵。由于润滑方式的原因,屏蔽泵依靠与泵出口连通的循环管输送液体润滑,在泵启动时,若轴承处于干磨状态,加上设备定期维护频繁切换机泵,都会加速轴承磨损。
2)应注意泵体温度不能过高。若过高,可能是循环液管路堵,或者滤网破损,有杂质进入泵体内,造成轴承磨损。
3)防止泵抽空,物料断流持续运转不得超过30 s,小于最小流量时,不应运转。
4)巡回检查时应注意观察运转状态指示表。若运转状态指示表指示过大,说明轴承磨损量已超过极限值,必须更换轴承,否则造成定、转子屏蔽套相摩擦,直至屏蔽套损坏,导致液体介质侵蚀到定子绕组等处,会造成电动机烧坏。
5)不得逆向持续运转。
6)带冷却水套的屏蔽电泵,必须首先按规定的冷却水流量接通冷却水,然后开车运转。
屏蔽泵没有动密封,以其完全无泄漏、安全性高、结构紧凑、维护使用检修方便等优点在无水氢氟酸、氯碱化工行业得到越来越广泛的应用。结合屏蔽泵的结构工作原理,通过对某大型化工企业屏蔽泵常见故障检修实例分析可知,检修中应注意规范检修程序、强化科学检修,运行中要控制合理的工艺条件、严格执行操作规程,以避免类似案例发生,发挥屏蔽泵的优势。
TQ051.21
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10.3969/j.issn.1006-6829.2015.01.013
2014-11-24;
2014-12-08