城市污泥深度脱水及资源化利用的应用实践

2015-03-19 07:59:34
城市道桥与防洪 2015年12期
关键词:板框泥饼压滤机

沈 捷

(上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司,上海市 200092)

0 引言

随着国家污水处理设施不断完善,污水处理厂的污泥处理处置问题日益显著。我国污水处理厂每年排放的污泥量(干重)约140万t,且每年以约10%的速度增长。目前,国内外污泥处理处置的方法众多,一般采用浓缩、脱水、干化等处理方法与焚烧、堆肥、填埋等处置方式的组合流程[1]。含水率高的污泥不仅运输难度成本较高,后续堆肥、填埋、土地利用和焚烧的处置难度较大[2],因此亟需切实有效的污泥脱水工艺。在污泥脱水机械中,带式压滤机和离心脱水机应用最广泛,处理后的泥饼含水率仅能达到78%;板框压滤机出泥含固率高、可靠性强,配合石灰、铁盐或铝盐调理,脱水污泥含水率可低于60%[3]。板框压滤机在厦门市石渭头[4]、杭州市七格[2]、苏州工业园区、无锡芦村[5]等污水处理厂均有工程实例报道,其泥饼含水率均低于60%。

本文以上海市金山某水质净化厂污泥处理处置工程为例,从工程设计、系统除臭及经济分析角度,阐述预浓缩-石灰铁盐调理-高压隔膜压滤机在城市污泥资源化中的应用实践,以期为城市污泥的处理、处置及资源化利用提供参考。

1 城市污泥深度脱水实践

1.1 处理原泥性质分析

上海市金山某水质净化厂设计规模为10万m3/d,进水SS浓度约500 mg/L,CODcr浓度约600 mg/L,采用改良型SBR工艺(ICEAS工艺)。目前每日污水处理量为6~7万m3/d,日产生污泥量约120 t(80%含水率),污泥产率 3.5~4 tDS/(104×m3)。依此预测当运行规模达到10万m3/d时,日产生污泥量约为180~200 t(80%含水率),干污泥量为35~40 tDS/d。

经生物处理后产出污泥与水分子的结合非常紧密,含水率约为97%~99.5%,呈多状态混合性状:包括可经重力沉淀和机械作用去除的自由水;需经较复杂或需要较高的能量(如加热、焚烧等)方能去除的物理性结合水、间隙水、胶态表面吸附水、化学性结合水、生物细胞内的水和分子水等。因此该污泥需经浓缩、脱水或干化处理后,以满足出厂污泥含水率低于60%,再行资源化处置。

1.2 污泥深度脱水工艺

根据上述污泥性质以及处理目标,工程采用“污泥浓缩-铁盐石灰调质-板框压滤-后续处置”工艺,工艺流程见图1。生化段产生的污泥经储泥罐预浓缩后,经污泥泵输送至调理罐,与专用污泥调理剂(石灰及铁盐)发生物理和化学反应后,经高压(低压)螺杆泵注入厢式压滤机。

1.3 工艺运行参数

污泥调理:污泥经FeCl3溶液和CaO调质。FeCl3溶液由加药泵投加,使用电磁流量计来计量;CaO由石灰罐中配有的电子秤计量后自动投加。配置主要设备:污泥进料泵6套(Q=100 m3/h,N=7.5 kW,H=15 m),调理罐 2套(容积 35 m3),搅拌机2套(N=22 kW),石灰料仓1套(容积25 m3),螺旋输送机 2套(N=8 kW),药剂罐 1套(容积15 m3),计量泵 2套(1 000 L/h,N=2.2 kW),2#污泥储池(有效容积202 m3)。

图1 污泥深度脱水工艺流程

板框压滤:经调理好的污泥通过压滤机进料螺杆泵(低压泵)及附属链接管路输送至压滤机进行过滤,进料过程全程通过变频控制。随着进料压力的增大,进料量减少,当压力达到0.8 MPa时,保压10 min;停低压泵开启高压泵,此时高压泵继续进料,随着进料压力进一步增大,进料量继续减少,当压力达到1.2 MPa,保压10 min,停泵。进料结束,通过高压水泵做二次压榨。受变频器控制整个压榨过程,当压力达到1.6 MPa时,高压水泵停止;当压力回落到1.2 MPa时,二次压榨完成,停止压榨,放空压榨水,利用压滤机配套空压系统进行反吹,去除滤板、进料通道及中心柱的湿污泥。反吹结束后,经自动拉板系统完成滤板的卸泥,得到含水率小于60%的泥饼,经螺旋输送机输送至汽车后外运出厂。

配置主要设备:高压螺杆泵4套(Q=30 m3/h,N=30 kw,16 Bar),低压螺杆泵 4套(Q=100 m3/h,N=22 kW,6 Bar),板框压滤机 4套(压滤面积 500m2,每一周期运行时间约4~5 hr,N=11 kW)。

1.4 化学调理工艺

污泥调质是通过调理剂对污泥颗粒改性,经过一系列的物理和化学反应,降低污泥的水分结合容量;同时降低污泥的压缩性,使污泥满足高压力脱水过程的要求。目前,各种调理方法与主要机械脱水方式相结合所能达到的脱水效果见表1。

该工艺向污泥当中加入专用污泥调理剂(FeCl3溶液和CaO调质)。FeCl3水解能力强,随pH的提高,水解产物会聚合生成羟基聚合物胶体或氢氧化物沉淀。CaO作为助凝剂,除了调节pH外,其溶解后的钙离子可被污泥中的腐殖酸吸附,在污泥中形成多孔网格状骨架,从而改善污泥的可压缩性,增大絮体强度,同时能够固化稳定重金属,使其浸出率降低[6]。

通过合理的调控方案,将污泥和固化剂快速有效地混合均匀,改变调理剂的类型及投加量,混合物泵入弹性板框压滤机,经压滤深度脱水,使出料污泥达到改性要求。

表1 各种调理方法与主要机械脱水方式相结合的脱水效果

2 恶臭气体的控制

2.1 除臭方案设计

目前城市污水处理厂的脱臭方法通常采用以下三种方法:生物滤池法、液体吸收法(化学洗池)以及天然植物提取液除臭法(见表2)。本工程对污泥深度脱水机房设计恶臭气体控制措施,满足恶臭污染物厂界标准值的二级标准(《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93))。

表2 常用除臭工艺综合比较表

该工程根据厂内臭气源分布、污泥臭气浓度高及即开即停运行需求,结合生物滤池法处理效果稳定,运行费用低,管理经验丰富等优点,采用生物滤池法除臭。

2.2 除臭系统设计

污泥脱水机防内设置风管,臭气经风管收集后,通过风机鼓入生物滤池,将其中含臭味的污染物降解成无臭的化合物。除臭风量10 000 m3/h,在污泥脱水机房西侧设置1套生物过滤除臭设备。工艺流程见图2。

图2 生物除臭工艺流程

3 运行成本分析

对比传统污泥脱水和本工程的运行成本(仅分析电费、药剂费和运输费等付现费用)的分析结果见表3。利用预浓缩-化学调理-板框压滤机污泥处理工艺具有简单、操作方便、费用低廉、成果有效,具有经济实用性等特点。污泥深度脱水工艺的运行成本为0.172元/m3污水,虽比离心脱水工艺的运行成本0.126元/m3高,但泥饼含水率低,可节省后续污泥处置费用,并可进行资源化利用,污泥深度脱水工艺具有一定的环境及经济优势。

表3 污泥脱水运行成本分析

4 泥饼的处理、处置及资源化利用

该污泥深度脱水工艺产生的泥饼含水率在60%以下,能满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)为基本条件,使污泥“稳定化、无害化和减量化。同时符合《烧结普通砖》(GB5101-2003)的要求,安全性高,满足污泥建材利用要求。

5 结论

城市污水处理厂含水率为80%左右的湿污泥经“预浓缩-化学调理-板框压滤机污泥处理工艺深度脱水”处理后,泥饼含水率小于60%,脱水污泥体积减少一半;经石灰和铁盐化学调理污泥得到一定程度的稳定,干泥饼遇水时不会因吸水而膨胀;污泥性状由果冻态转化为块状,满足与后续污泥处置衔接的要求。填埋时,基本符合垃圾填埋场的准入条件;焚烧时,具有一定的热值;制砖时,砖体可达到《烧结普通砖》(GB5101-2003)的要求;园林绿化利用时,基本能满足园林绿化土的准入条件。

[1]张辰,王国华,孙晓.污泥处理处置技术与工程实例[M].北京:化学工业出版社,2006.

[2]陈柏校,张辰,王国华,等.污泥深度脱水工艺在杭州七格污水处理厂的应用[J].中国给水排水,2011,27(8):83-85.

[3]Metcalf&Eddy Inc.Wastewater Engineering:Treatment and Reuse(Fourth Edition)[M].New York:McGraw-Hill,2003.

[4]谢小青,黄珍艺,戴兰华,等.厦门城市污泥深度脱水处理及资源化利用研究[J].中国给水排水,2010,26(5):138-140.

[5]许金泉,程文,耿震.隔膜式板框压滤机在污泥深度脱水中的应用[J].给水排水,2013,39(3):87-90.

[6]陈嘉愉,吴学伟.污水污泥有机调质浓缩和无机调质脱水工艺研究[J].环境工程学报,2009,3(3):529-532.

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