电子束焊接焊缝气孔缺陷分析及预防

2015-03-14 06:48:22张春柱杨美周
机电信息 2015年15期
关键词:样件电子束气孔

张春柱 杨美周

(江钻股份公司武汉钻头制造厂,湖北 武汉430223)

0 引言

电子束焊接由于具有焊接功率密度高、焊缝深宽比较大(10∶1~50∶1)、热影响区及变形小、组织性能好、易于实现计算机控制等优点,在工业领域有广泛应用。在实际应用过程中笔者发现,车焊皮后的焊缝经常出现密集气孔,给节奏紧的生产带来了很大的困扰。通过长期的生产跟踪,结合缺陷产生的理论知识,笔者对气孔的产生因素进行了分析,并提出预防措施,取得了良好的效果。

1 气孔产生机理

1.1 匙孔振荡模式

电子束焊接的工作原理是:高速电子束流轰击工件,将电子束动能转化为晶格振动能,使工件快速升温,熔化并气化母材,液态金属在金属蒸汽流的反冲作用力下形成凹陷的“匙孔”(图1);液态金属在多种驱动力的作用下流动,最终形成焊缝。

图1 匙孔模型

Sehauer的匙孔振荡模型理论(图2)指出:平稳的小频率振荡是匙孔平衡系统固有的特征,大频率的振荡是缺陷产生的原因所在[1-2]。

图2 匙孔振荡模式

1.2 气孔产生机理

根据匙孔振荡模式的原理,当匙孔出现波动后,局部区域附近液态金属都向“突起”位置流动。当“突起”形成后,随着焊接过程的进行会表现出两个特征。一是“突起”继续变大,直至完全隔断入射的电子束,导致气孔缺陷,该过程中形成的气孔分布在焊缝中部,而且体积较大[3]。

另外,由于突起对电子束的吸收,导致热量积聚,突起部位金属强烈蒸发,在强烈的金属蒸汽反冲压力作用下,匙孔壁面恢复平滑状态,如果局部蒸发剧烈,导致作用在“突起”上的反冲压力过大,可能导致局部的内陷,形成凹面,随着凹面的长大最终成为一个气体球,在焊缝凝固过程中残留的气体球成为气孔缺陷,此时气孔往往分布于焊缝两侧,且体积较小。

2 气孔产生的现实因素

2.1 焊缝间隙

在跟踪分析气孔产生原因的过程中发现,连续有3件产品出现大量焊缝气孔,焊接记录显示它们的焊缝间隙普遍>0.20mm,其中名称为SR001的焊缝间隙更是达到了0.30mm,如表1所示。

表1 焊缝间隙

对此,笔者进行了两次模拟试验。试验样件焊缝间隙控制在0.02mm以内,样件结构和尺寸同产品连接结构相同,焊接参数和产品焊接参数相同。试验结果如表2所示。

表2 试验样件焊接气孔情况

试验样件焊接结果显示,当焊缝间隙<0.02mm时,可有效控制气孔产生。

模拟试验后,笔者加强了对焊缝间隙的控制,将产品焊缝间隙都控制在0.1mm以下,随后跟踪统计的65件产品显示均未出现密集气孔缺陷。

2.2 焊接面质量

焊接面质量指的是焊接面表面凹凸不平,当电子束流打在焊接面表面凸起部分时,凸起部分会瞬间气化,形成金属蒸汽。凹坑由于没有金属,无法形成金属蒸汽或者产生的蒸汽压力较小。这种蒸汽压力时大时小的振动会引起“匙孔”平衡剧烈振荡,产生气孔。

在实际的生产过程中有两种焊接面:(1)车削形成的具有一定粗糙度的机加工面;(2)喷砂处理形成的毛面。为提高焊接面质量,笔者提升了对表面粗糙镀的要求,并取消了喷砂工艺,在随后6个月的监控中未发现密集气孔。

3 结论

通过上述分析得出下列结论:(1)焊接前应严格控制焊缝间隙,焊缝间隙应<0.1mm,间隙越小越有利于抑制气孔出现。(2)不能用现行的喷砂工艺清理焊接面,焊接面清理应避免产生大的凹凸,保持焊接面平整。

当然,引起匙孔剧烈振荡的因素还有很多,例如设备发射电子束的稳定性、焊接材料均匀性、焊接面氧化物等都需要严格控制,在此不再一一分析。

[1]Schauer D A.Thermal and dynamic effects in electron beam welding cavities[D].California:University of California,1977.

[2]Schauer D A,Giedt W H.Prediction of electron beam welding spiking tendency[J].Welding Journal,1978,57(7):189-195.

[3]赵勇.基于力学平衡条件电子束焊接匙孔形态的研究[D].哈尔滨:哈尔滨工业大学,2008.

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